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    几次掉砖红窑事故的分析和解决.docx

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    几次掉砖红窑事故的分析和解决.docx

    几次掉砖红窑事故的分析和解决我公司4.8×72m双系列五级旋风预热器5000td窑,于2003年5月投产,一段时间因设备及工艺原因窑运转率不高,其中2006年先后四次掉砖红窑的事故处理过程很值得同行们引以为诫。1多次掉砖红窑现象2006年5月9号,5月29号,11月3号,12月3号,相继四次在轮带32m处发生掉破红窑事故,几次掉碗时热工制度比较稳定,无明显征兆,位置均在32m的2号轮带附近,首先在同一环上掉砖,其次在附近区域的砖均有扭曲、倾斜、冷面摩擦的现象,并存在不同的剥落和错位。12月3号掉砖后检查,在34m附近冷面端的砖有掏空现象,在36m处有破受力作用挤碎现象。公司每次都召集各专业及厂家技术人员共同分析原因,以求正确解决。2原因初步分析根据以往经验,红窑掉砖无非以下几方面原因:砖的质量,砌筑质量,烧成燃烧控制及火焰的掌握等,而较少考虑窑是否存在不正常的机械应力,尤其是新投产、无重大变形的窑体。所以我们针对以上原因进行了分析:过渡带用的铁铝尖晶石破,掉砖后检查这一区域6专的表面确已疏松,而且使用我集团龙门分公司备用前(同厂同类型豉)后仍发生了事故,但其它位置砌筑的同批类砖并未出现疏松、剥落,送检数据也表明其性能基本达到要求。至于砌筑质量,每次检修都有公司技术人员及耐火材料厂家技术人员全程跟踪,完工后都会同他们共同验收,并未发现砌筑质量问题。垠烧方面的操作原因也很快被排除,因为掉使前的热工制度都比较稳定,操作上尽量减少了喷煤管旋流风的用量,保证窑皮均匀稳定,过渡带胴体温度380C,无异常的工况波动。在上述分析的基础上,我们开始重视机械方面的原因:每一次掉砖都在同一位置(轮带32米附近),且整环窑砖倾斜、扭曲,冷面摩擦大,而烧成带质完整无缺。这些现象说明掉质与机械应力有明显关系在2005年10月对窑筒体椭圆度进行了检测,检测结果表明椭圆度在规定范围,而轮带最大允许相对滑移(窑筒体和轮带旋转一周的相对滑移量)的数值却不够理想,Nol:30mm,No2:8mm.No3:19mm,检测方(耐火材料厂)建议作轮带间隙调整,直至12月掉砖后再检测时Nol:50mm,No2:34mm,No3:21mm,很明显轮带间隙已经严重偏大(正常1024mm),且对比变化大,检测的椭圆度均超出允许范围。其实从第一次检测分析就说明。2间隙8mm太小,而Nol偏大,已经形成轮带与筒体间的束颈现象,运转时使全窑筒体产生一种“扭力”,窑的中心轴线已偏移。这种机械应力使窑砖受到H大的挤压及扭力,它正是2号轮带处多次掉他的根源。3采取措施(1)12月份停窑后调整了轮带下胴体垫板,使间隙恢熨到原有新窑设计要求。并规定每次有停窑机会都对轮带下与筒体冷态间隙作检测(或作椭圆度检测),积累数据,通过工艺操作和机械措施使其控制在合理范围内。(2)在中控室安装自动监测装置,对轮带滑移量作实时监控,一旦发现滑移量为零时,立即向轮带下筒体垫板吹冷风,以免筒体产生束颈现象。(3)从5月份掉砖后公司对购试渠道、窑破质量和砌筑施工都严格把关,对工艺施工制定了严密的方案,并在操作上尽可能稳定热工制度。4结论(1)这次由于机械应力造成掉砖的事故,刚开始并未引起技术人员的足够重视,他们认为,虽然2号轮带有应力影响,但受应力大的窑口部位窑砖却完整无损,所以总是在怀疑质的质量问题。只是在检测数据的对比后,才认识到问题的严重性。(2)当耐火砖窑衬运行周期短且发生扭曲、断层、倾斜现象,主要集中于轮带部位或两侧,造成砖异常分层断裂时,这已经表明简体在运行中不断地变形扭动,使得窑内的耐火破断裂分层,因此有必要砌筑前检查窑的椭圆度和轮带冷态间隙。轮带的冷态间隙控制经验公式见(1)式,轮带最大允许相对滑移(窑筒体和轮带旋转一周的相对滑移量)的经验值:D(2×100)×1000(1)式中:窑轮带的相对滑移量,nun;D窑筒体内径,m,例如:4.8m回转窑,窑筒体的最大滑移量:4.8(2×100)X100o=24mm另外也可通过控制轮带的冷态间隙,以保证窑筒体椭圆度在允许范围内。最大椭圆度则为:WS=WXDX1000=0.48%×4.8×1000=23.04mm。(2)WD10(3)式中:WS最大椭圆度,mm;W窑筒体椭圆率,%:D窑筒体内径,m,例如:4.8m回转窑,窑筒体的最大椭圆率(4.810)%=0.48%窑筒体的最大椭圆度一般集中于轮带附近,当发生椭圆度超出允许范围时,在窑内耐火前的砌筑施工之前,应该通过更换轮带垫铁或浮动板调整冷态间隙,以减小椭圆度,使其在允许的范围内。确认调整符合要求后方可进行窑内耐火瓶的砌筑。(3)通过有针对性调整后,现2号轮带附近过渡带的尖晶石砖已可使用到12个月,2007年始到2008年上半年未出现掉破红窑的工艺事故,提高了窑运转率,同时加强了对轮带滑移量的实时跟踪,筒体冷态间隙都能控制在合理范围,保证了窑的安全运转。

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