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    有害元素对高炉炼铁的影响.docx

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    有害元素对高炉炼铁的影响.docx

    有害元素对高炉炼铁的影响及掌握措施摘要:2005年以来,有害元素入炉量增加,对高炉生产带来很多不利影响,炉况不顺,高炉本体设施破损加快。新钢通过不断总结阅历,实行有效措施应对,有害元素对高炉的影响逐步降低,技术指标有所进步。关键词:有害兀素;局炉炼铁;掌握1引言胃炉炼铁原料中的有害元素主要有铅、锌、碱金属等。锌在高炉内循环富集已严峻影响高炉顺行和热制度稳定,渗入炉衬的Zn蒸汽在炉衬内冷凝下来,造成高炉炉缸炉底砖衬上涨,风口大套上翘开裂、中套上翘变形、炉皮开裂、炉缸水温差提升等一系列后果,严峻危害一代高炉寿命。通过掌握入炉原料有害元素含量,优化高炉操作,削减有害元素在高炉内循环富集,取得肯定效果。本文以新钢8#1050m。高炉为例。2有害元素的来源通过对原燃料检测成份分析可以看出,碱金属来源主要来焦炭,其次是烧结矿和球团矿,而Zrl的来源,主要是山上球团厂球团矿和烧结矿。Zn的主要来源是生产烧结矿、球团矿的精矿粉,不法商贩将瓦期灰回收来的金属料加入精矿粉中,使原料Zn含量大大提高。3对高炉的影响(1)有害元素破坏砖衬及炉体。2004年3月份开头,间续发觉风口中套变形,继而消失大套法兰上翘开裂套冒煤气现象,并伴随煤气泄漏明显进展最终造成炉缸炉皮开裂。(2)造成炉皮开裂,冷却板损坏。由于有害元素在炉内富集,在炉身中下部软融带四周,有害元素吸附或渗透进入砖缝,造成砖衬被侵蚀和特别膨胀,使冷却板暴露在高温气流中易受冲击而损坏。随着原燃质量下降,有害元素入炉增加,在内的富集增加,对砖衬的破坏力度加大。造成炉皮开裂的主要缘由是使用含Zn高的原料的结果,从风口粘结物取样分析可知,Zn在炉知富集是造成炉缸炉皮开裂的主要缘由。(3)均压、管路堵塞。由于Zn含量大幅增加,随煤气排出的Zn增加,随煤气逸出的Zn元素,在均压管管路中凝集,造成管路堵塞。2006年问一次发生管路堵塞现象,经过吹扫管路,立即恢复正常均压。(4)造成炉缸,炉底侵蚀速度加快。碱金属,Zn等有害元素易在炉内循环富集,K、Na以液态或固态粉状化合物粘附在炉衬上破坏砖衬,Zrl则以蒸汽形式渗入砖衬缝隙中,冷凝氧化成ZnO后体积膨胀损坏内衬,使高温铁水能够顺当渗入砖缝,造成水温差提升。(5)破坏焦炭强度,炉况顺行度下降。碱金属的吸附首先从焦炭的气孔开头,而后逐步向焦炭内部集中随着焦炭在碱金属蒸汽内暴露的时间延长,碱金属的吸附量渐渐增多,焦炭基质部分集中的碱金属会侵蚀到石墨晶体内部,破坏原有的结构,使焦炭产生较大的体积膨胀,导致焦炭破裂,焦炭反应性增加,反应后强度降低。2005年高炉碱负荷达6.Okg/t铁左右,由于缺乏处理阅历,使碱金属在炉内富集,破坏焦炭强度,炉况顺行度很差,通过采纳高压操作,降低碱度,增加渣“MgO含量等措施排碱后,碱金属的危害逐步降低,炉况顺行度逐步好转,2006年虽然碱负荷仍高达5.Okg/t铁左右,由于措施得当,高炉顺行度朱受到影响。4实行的措施(1)削减Zn元素入炉量。制定严恪的原燃料选购标准,尽可然采川低锌原料,削减入炉锌量。(2)增加烧结矿中Mgo含量。考虑到碱金属对高炉带来很多不利因素,通过提渣中Mgo含量可降低渣中K,0、Na的活度,提高炉渣排碱力量。烧结矿Mgo含量原来的2.3%左右提高到日前的2.8%左右,使得日前炉渣Mgo含量由原来的70%左右提高到目前的9.0-10.0%o(3)掌握好炉渣碱度。通过降低炉渣碱度到L05L15之间,炉渣流淌性良好,对排碱有利。(4)优化操作,提铁水质量,通过攻关等一系列措施,优化高炉操作。2006年以来,优质晶率保持在较高的水平,2006年2月份至今一级品率基本在90%以上铁水粘度增加,流淌性下降,使1150°C等温线上移,有效爱护炉缸,使水温差稳定在L4°C左右。(5)采纳钮钛矿护炉。虽然目前水温差已下降到1.4左右,但受炉的变化、炉温波动等囚素影响,水温差也有较大波动,为确保炉缸工作稳定,爱护内衬,2006年6月份始开头用帆钛矿护炉,Tio入炉量维持在5kg/t铁左右,使用帆钛矿护炉以后,水温差稳定性明显好转,炉底温度也有所下降。(6)合理掌握气流分布。依据炉衬温度的变化状况以及炉况表现,通过疏松边缘等措施,防止炉墙结厚,同时准时调整负荷,削减粘结物对高炉生产的影响。(7)高炉灌浆。针对8#高炉炉体实际状况,对高炉风口区及炉缸采纳高压灌浆,压入无水泥桨,填充缝隙,有效阻挡有害元素的入侵。(8)定期对均压管路吹扫,确保管路畅通。5效果通过实行一系列措施,有效掌握了仃害元素对高炉带来的影响,目前,8#高炉炉况稳定顺行,炉缸水温差、炉衬温度稳定,各项技术经济指标有所改善。

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