关于化工园区蒸汽(能源)管理的探索.docx
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1、关于化工园区蒸汽(能源)管理的探索罗晓东(河北冀衡集团有限公司生产办能源管理中心,河北衡水053000)本文所述单位是一家大型化工集团公司,下辖复合肥、制药、氯碱和精细化工四家生产型分(子)公司。其中复合肥分公司焙烧制取硫酸装置余热锅炉副产蒸汽除自用外,富余蒸汽产能约12tmin0在集团循环经济化工园区成立前,因各分(子)公司产业空间布局分散,无配套蒸汽管道连通,生产自动化水平不高,管理运行机制不完善等因素制约1。富余蒸汽不能被其它分(子)公司消耗利用,不仅造成富余蒸汽放空浪费,而且需花费大量资金外购蒸汽能源保障生产系统运行,导致集团公司能源成本长期居高不下。随着集团循环经济园区建成,各分(子
2、)公司相继迁入园区内,根据园区内产业布局和产品能耗特点,我们对园区内各分(子)公司的水、电、天然气、蒸汽等能源介质供需管网进行了统一规划和建设,实现了分公司间能源介质的互用和互补2。集团能源管理中心的建立,整合了分(子)公司的DCS生产控制资源,实现了能源管理(EMS)系统对园区内各生产装置运行、蒸汽管网的实时监控和集中调度管理3。这些管理举措的实施不仅实现了集团园区富余蒸汽的全部自用、避免放空浪费,实现了园区内蒸汽能源介质的供需平衡;而且也保障了园区各生产单元的稳定运行,为实现集团整体利益最大化发挥了积极作用。1构建蒸汽管网网络,提高自动化控制水平集团循环经济园区立项之初,本着“自产为主,外
3、购为辅,管路简捷、经济适用”的原则,对自建蒸汽管网路径、管径、防腐保温材料、计量结点、自动控制等工程项目进行科学设计,精心规划。随着集团能源管理中心(EMS)系统的建立,经过不断的技术革新和优化改造,最终实现了园区蒸汽能源供需的远程调度调节和自动化管理,复合肥分公司富余蒸汽的全部自用,避免了放空浪费。具体经验措施如下。1.1复合肥分公司作为园区自产蒸汽供方主体,自行架设管径159mm蒸汽主管至氯碱、精细化工、制药三分公司(蒸汽需方)厂界围墙处,与蒸汽需方厂内蒸汽管网连通,构成园区内的蒸汽管网系统。蒸汽供/需单位根据生产装置蒸汽时耗,选择合适的蒸汽管径和配套阀门、计量仪表,避免因管径,阀门组件型
4、号规格不适、仪表量程不符,导致蒸汽在管网内传输时压力波动、流量不稳,影响需方生产系统稳定性。1. 2蒸汽供方在培烧制取硫酸装置余热锅炉后设置蒸汽减温、减压装置和分配台,根据需方要求通过自动补水调温调压器将过热蒸汽温度调节至180210C范围,压强调节至0.7LOMPa范围。在分配台外供蒸汽管道各分支处安装自动调节阀,根据各需方不同的生产需求用量,进行远程调节控制。供需双方分别在厂界蒸汽主管道和本单位蒸汽管网连接处安装规格、型号一致计量主表和副表,减小不同型号流量计间仪表系统误差,提高计量精度,以利于供需双方计量结算4。1)借鉴本地区供热公司远程集中供热蒸汽管网保温的经验,采用新型保温材料和技术
5、方案对园区蒸汽管网保温进行升级改造,采取自里向外三层硅酸铝卷毡+反射膜包裹+钢带紧扎技术方案。第一层硅酸铝卷毡、保温厚度50mm,外加高温反射层+19三n钢带(宽20mm)扎紧(Im扎4道)。第二层硅酸铝卷毡、保温厚度50mm,外加低温反射层+16#铁丝扎紧(Im扎4道)。第三层硅酸铝卷毡、保温厚度50mm,19mm钢带(宽20mm)扎紧(Inl扎4道),外加耐高温双层气垫膜(作用:反射高温蒸汽辐射,保持管网温度,阻止外层雨水侵入)第三层外用0.5mm厚镀锌钢皮包裹,要求保温之间纵缝、环缝相互错开,保温反射膜之间搭接长度5080mm,钢带捆扎紧实,降低管道热量散失,减少蒸汽损耗。2)选取蒸汽用
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