1080MW汽轮发电机转子内部短路故障分析.docx
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1、转子接地短路故障是发电机常见故障之一,对设备本体以及电网安全造成严重威胁。以一台1080MW汽轮发电机转子内部短路故障为案例,详述故障的过程、诊断及后续处理。通过现场检查、交流阻抗试验、重复脉冲(RSo)试验和小电流开环试验等检测方法确定短路点位于转子导电杆,并在故障部件解体后确定故障由导电杆内部两极间短路造成。大容量发电机组安全运行对电网稳定性至关重要。转子短路故障是汽轮发电机常见故障之一,故障较严重时,可能造成大轴磁化、设备烧损等情况。发生短路故障的原因主要有两点:由于运行过程中的机械力、电磁力导致绝缘变形或局部损坏;由于制造工艺不足造成的绝缘损坏。查找转子接地故障常用的检测方法有交流阻抗
2、与功率损耗试验、重复脉冲(recurrentsurgeoscillograph,RSO)试验、绕组电压试验和极电压平衡试验等。本文以某电厂1080MW发电机转子短路故障为例,论述采用相关试验等方法进行故障诊断和分析的过程;并对比故障前后的试验结果,说明试验分析与故障判定结果正确,确保缺陷消除后发电机状态正常。1转子接地故障过程与记录某厂一台1080MW汽轮发电机组在168h试运期间发生灭磁开关跳闸动作致使机组解列,随即针对故障开展诊断分析工作。发电机额定参数、故障前运行参数见表K1.1 发变组保护动作记录检查发变组保护装置,相关电气保护动作过程见表2。其中,发电机转子接地保护由励磁系统的转子接
3、地保护装置提供,转子接地I段定值IOk动作于报警,【I段定值5k动作于跳闸;励磁系统故障跳闸设有0.5s延时动作,转子接地11段跳闸设有5s延时动作。参数额定故障前功率/MW1080.001012.47定子电压kV27.0027.73定子电流/kA25.6621.24励磁电压/V481.00344.15励磁电流/A5327.004095.58表1发电机额定及故障前运行参数序号动作报告时间1发电机灭磁开关跳闸15:48:22.3782励磁系统故障跳闸15:48:22.8353发电机故障(关主汽门信号)15:48:22.8564启动厂用电切换15:48:22.9145ETS打闸15:48:22.9
4、566热工保护动作15:48:23.8917主变高压侧断路器跳闸15:48:23.9958转子接地II段跳闸15:48:37.751表2发变组保护装置动作记录1.2 故障录波波形记录查看故障录波装置,在灭磁开关跳闸前,发电机运行正常,机端电压、电流无异常,如图1所示。而在灭磁开关跳闸前,励磁电流和励磁变高压侧电流明显上升,励磁电压小幅下降情况,如图2所示。保护动作、开关变位的时间及顺序记录如图3所示,其结果与发变组保护装置事件记录相符。其中,“转子接地保护跳闸(A屏)”“转子接地接地保护跳闸(B屏)”未保护启动时,延时(定值5s)动作未计入。1.3 励磁系统记录为准确分析故障时刻工况,查看励磁
5、系统故障波形,如图4所示。WwwWWVWWWWWWwwWV/WWWVWWWWWWWWWWW图1发电机机端电压、电流波形记录图2励磁电压、电流波形记录图3保护动作及开关变位记录VwwWVVVW三三WAA三三WwwwWWWWwwwVwWW图4励磁系统故障波形记录励磁系统中P、Q基准值为1200MVA;发电机电压Ug基准值481V,电流Ig基准值25661A;励磁电压Uf基准值481V,励磁电流If基准值5327A。根据波形记录可知故障时刻If最高达到3.08倍基准值,约为16407A。由以上各装置的数据波形检查可以判断故障过程为:励磁系统发生励磁过流,导致灭磁开关跳闸;励磁系统故障跳闸信号至发变组
6、保护装置,经0.5s延时后保护动作,启动厂用电切换,发关主汽门信号;随后ETS动作,发热工保护至发变组保护装置,联跳主变高压侧断路器;热工保护动作后延时约15s保护装置收到转子接地保护跳闸信号。2现场检查与试验分析2.1 现场初步检查发电机跳闸后,转子接地保护装置显示接地11段动作、绝缘电阻IkC,且装置不能复归。断开发电机大轴至转子接地保护装置接线,拆除励磁碳刷后,转子接地保护装置可复归,此时显示绝缘电阻2M,说明转子接地保护装置功能正常。检查发电机励磁各部件无明显损坏痕迹,经测量励磁直流母排绝缘电阻为2M,转子对地绝缘电阻0.1,转子绕组直流电阻0.029Q(其出厂值为0.069)o为进一
7、步查找故障原因,采取试验方法进行检测分析。2.2 转子交流阻抗试验测量转子绕组交流阻抗参数,并与历史数据对比变化趋势,是判断转子绕组是否存在短路故障的常用方法。故障前后,发电机盘车工况的交流阻抗试验数据见表3。试验时间电压/V电流/A阻抗/C故障前4012.23.278023.53.4012034.03.5216044.23.6220054.73.6522059.73.69故障后210.00321.70表3故障前后转子交流阻抗试验对比根据两次试验数据的明显差异,可以判断转子内部发生短路故障。2.3 转子绕组RSO试验RSO试验原理基于行波过程理论,在转子绕组两端同时注入脉冲波,通过分析注入点波
8、形和特性波形判断绕组是否存在故障。绕组在正常情况下由于其结构对称性,当两端同时注入一致的脉冲波时,其特性波形应为平直直线。当绕组存在故障时,绕组阻抗分布变化将产生反射波,则两端呈现不同的合成波,在特性波形上表现为突起的尖峰。特性波形尖峰的位置、幅值与故障程度、位置有关。故障后盘车工况的RSO试验波形如图5所示。图5故障后RSO试验结果根据特性波形曲线存在明显尖峰,同样可以判断转子内部存在短路故障。2.4 励磁小电流开环试验为确定励磁系统设备完好、功能正常,测量励磁系统交、直流侧绝缘结果合格,并进行小电流开环试验,结果见表4。根据试验结果可以判断励磁系统功能正常。试验项目(),v+EGl90.0
9、068.6083.81100.3077.54137.40+EG290.0064.1083.8195.2077.54131.60+EG390.0066.2083.8197.6077.54134.50+EO490.0064.1083.8195.2077.54131.50+EGl-+EG490.0059.5083.8192.7077.54131.70表4励磁小电流开环试验结果综合上述多项试验结果可以确定,此次励磁系统过流引起的发电机解列事故,是由发电机转子内部发生接地短路故障造成。3故障原因分析根据前文所述试验结果,并结合发电机结构特点,推断故障可能发生在转子绕组前端及引出线导电杆两个部位。为确认故
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