500kV高压开关设备隔离开关绝缘拉杆故障实例分析.docx
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1、通过对一起500kV高压开关设备跳闸故障开展解体分析,确认故障原因是由于其隔离开关绝缘拉杆的内部缺陷在运行过程中不断劣化,导致绝缘拉杆发生沿面闪络。随后在重合闸过程中,绝缘拉杆击穿产物同动触头屏蔽罩掉落在水平盆式绝缘子表面,导致绝缘子发生沿面闪络后在强送的过程中被击穿。针对上述情况提出生产工艺改进建议,提升设备可靠性。绝缘拉杆作为高压开关设备(hybridgasinsulatedswitchgear,HGIS)中的重要元件,起到连接各类传动机构和本体高压电极的重要作用。由于其承受着高压带电部分与零电位部分之间很大的电压降,一旦内部混有气隙或杂质,在长期高场强作用下极有可能导致绝缘材料老化与绝缘
2、内部损坏。故其生产工艺是否可靠,出厂检验是否认真细致直接影响HGIS以及电网的安全与稳定。1故障经过月日,某变电站5OOkV线路5032、5033开关A相跳闸,5033开关重合不成功并强送失败(现场接线图如图1所示)。该线路全长67.76km,PCS93IA保护纵联差动保护动作,测距Okm,故障相(A相)电流17500A,线路PSL-603UA保护分相差动动作,测距0.079km,故障相(A相)电流17460A。该变电站5032、5033开关单元为国内某厂家生产的ZF16550GCB型HGlS,2017年6月30日投运,尚未达到首检周期。交接试验和最近一次带电测试数据均无异常,故障发生时变电站
3、内无相关倒闸操作。现场检查5032、5033间隔一次设备外观及相应气室压力均正常,随即进行了SF6气体检测,结果见表1。单位:LL检测气室SO2H2SCOHF50321A相刀闸气室003.705032A相开关气室1.3500050322A相刀闸气室100+100+1000+58.965033IA相刀闸气室0015.405033A相开关气室11.250.230050332A相刀闸气室0025.90表1各气室SF6气体测试结果1./L,且伴有大量CO以及HF产生,5033A相开关气室S02超标。初步判断50322A相刀闸气室发生严重放电,5033A相开关气室S02超标为故障过程中重合闸开断所致,需
4、立即进行处理。检测发现相应气室SF6纯度及湿度均正常,但50322A相刀闸气室气体检测口有大量白色粉末,SO2、H2S含量超过100。由于现场不具备解体条件,故决定将50322A相刀闸进行更换并送至厂房解体,同时更换5032和5033开关气室的SF6气体。12月5日,现场完成更换工作并顺利送电。2解体情况50322A相刀闸送至厂房后进行了详细解体,其气室结构如图2所示。图2隔离开关气室结构2J绝缘拉杆该刀闸绝缘拉杆已断裂成若干块,其高电位侧(与动触头相连的一端)U形槽处存在裂口,内外部表层均已碳化,但仍保持管型。中间部分裂成3块,存在不同程度碳化现象。地电位侧分裂成3块,碳化程度相对较轻(如图
5、3所示),怀疑该绝缘拉杆从U形槽方向发生开裂。图3断裂的绝缘拉杆与正常绝缘拉杆对比2.2 水平盆式绝缘子水平盆式绝缘子表面存在明显的由高电位到地电位的贯穿性放电通道,且该通道处环氧树脂已发生碳化,绝缘子表面存在油状附着物和粉末堆积(如图4所示)。对绝缘子上样块、表面油状附着物、堆积的分解物粉末分别取样并使用能量色散射线能谱仪进行成分分析(结果见表2),未发现外部侵入组成,油状分解物判断为环氧树脂分解产物。图4水平盆式绝缘子凸面图2.3 屏蔽罩动触头屏蔽罩上部存在喷塑层高温融化后满布白点的附着层,无烧穿痕迹。但屏蔽罩下半部、尾部(屏蔽绝缘拉杆与金属接头连接位置)以及水平绝缘子的屏蔽罩处均存在烧穿
6、的孔洞现象,分别如图5和图6所示。组分相对含量/%水平绝缘于上样块表面油状附着物堆积的分解物粉末C11.4874.782.16O30.1213.740F6.042.8763.67Al52.375.0729.94S03.541.79Fe002.44表2样本组分分析图5屏蔽罩尾部烧穿孔2.4 竖直盆式绝缘子竖直盆式绝缘子上半部因高温气体熏烤变色,无闪络、烧蚀痕迹。2.5 机构侧端盖端盖底部靠近收口位置有明显的烧蚀坑(如图7所示),判断为落弧点,从落弧点位置进行取样分析(见表3),未见不合理的外物侵入组成。2.6 罐体罐体内部没有烧蚀点,罐体上部较为干净,底部因高温炙烤变色,表面附着气体分解物。2.
7、7 接地开关隔离开关发生绝缘故障后,调度曾操作隔离开关分闸、接地开关合闸,经解体确认,隔离开关分闸失败,接地开关合闸成功,接地开关动触头屏蔽罩脱落,掉落在水平绝缘子凸面上,如图8所示。图7机构侧端盖组分相对含量/%样本1样本2C15.7313.57O23.3927.38F17.4314.24Al33.4139.37Si2.0726.50S0.870Ca1.021.18Fe6.071.61表3机构侧端盖样本组分分析图8接地开关屏蔽罩脱落3故障原因分析3.1 隔离开关静电场仿真计算为验证该隔离开关结构设计的可靠性,对其内部结构进行了等比例静电场仿真,同时按照施加数值最高的雷电冲击耐受电压(1675
8、kV)作为边界条件进行计算,得出以下结论.隔离开关内部最大场强分别位于绝缘拉杆动静触头侧屏蔽罩处,分别为24.4kV/mm和21.6kVmmo2)绝缘拉杆表面电场强度呈驼峰型分布,主要集中在离绝缘拉杆高压侧端部约4060mm处,最大场强为11.4kVmm03)动侧屏蔽罩最外侧、绝缘拉杆表面、静侧屏蔽罩和下方盆式绝缘子屏蔽罩处的电场强度较大。在不同电压形式下的最大电场强度计算结果见表4。单位:kV/mm位置雷电冲击耐受电压1675kV(峰值)工频相电压3182=450kV(峰值)绝缘拉杆沿面11.403.10绝獴拉杆高压侧屏蔽罩21.605.80动侧屏蔽罩24.406.55静侧屏蔽罩21.105
9、.67表4不同电压形式下隔离开关各处的电场强度值由于绝缘件的沿面绝缘以及金属屏蔽件在SF6气隙中绝缘的设计基准均取决于雷电冲击电压下的极限场强,故厂家的绝缘设计基准通常按照雷电冲击电压进行设计。而55OkVHGlS用隔离开关额定压力为0.4MPa(20表压),绝缘拉杆沿面电场强度许用值为18.5kVmm,该厂家厂内在该压力下绝缘拉杆沿面电场强度许用值为12kVmm,判断不存在设计缺陷。3.2 绝缘拉杆闪络原因分析该绝缘拉杆由组合电器厂家附属厂制造,采用真空压力浸胶工艺,制造过程中首先需要利用玻璃纤维布层层缠绕,然后在真空环境下使环氧树脂缓慢浸润玻璃纤维材料,排除增强纤维体系内部的微气泡,再借助
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