电解系列噪声问题地分析资料报告资料报告材料.doc
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1、word400KA电解系列噪声问题的分析报告关于槽噪声目前定义存在一定的分歧。各个研发机构对槽噪声的解释也各有不同。甚至计量单位上也存在较大偏差。大家共同认可的观点是槽噪声显出了电解槽的波动状况,是电解槽综合工作状况的反映。下面根据设计的400KA电解系列的噪声统计和分析情况,来对噪声进展一下浅析。一、 噪声判定槽噪声是依据槽电阻变化最大最小差值判定的,当变化差值在一定时间超过限定围,如此认为波动。目前设定是:1 噪声判定值的单位:nohm如不特别声明,噪声单位为nohm。2 噪压显示的单位:mV约等于噪声值乘以电流值。3 高噪声设定值:150mV4 低噪声设定值:60mV5 高噪声附加电压:
2、60150mV6 附加电压时间 :15分钟7 出现上下噪声时,灵敏区为上限:100mV 下限为30mV8 变化差值判定间隔为1分钟,完毕条件为04分钟。采样最小间隔目前的资料尚无法确定。估计为ms级数据判断。在电解槽发生效应即电压超过8V期间,该台电解槽不判断噪声。二、 最优噪声值经过4326台次统计,日无干扰平均噪声为62.58 nohm。无干扰噪声的数据去除了日噪声中受电流变化大于5kA、效应期间前后4分钟、换极后90分钟和电压摆期间的数据。根据400KA电解槽设计的技术指标,在良好的工艺技术条件和规的日常操作下,噪声值低于60 nohm即:在400KA电流下,噪压低于24mV,即认为实现
3、设计目标。但认为该电解槽可以实现的理想状况的噪声值为40 nohm即在400KA系列电流下,实现噪压16mV以下。三、 噪声的影响因素影响电解槽噪声的因素有许多方面容,当初的工艺设计要求包含以下几个方面的容:1. 工艺条件的保持根据设计,400KA电解槽主要的工艺技术要求需要达到下面8条,为理想工艺技术条件。1.2电解温度:9409601.4电解质水平:2022cm1.5铝液水平:1820cm日1.8氧化铝浓度:23%2. 原料质量400KA电解槽主要的原料需要达到以下质量要求,才能将噪声控制到较低水平。氧化铝的化学成分应满足YS/T274-1998二级品以上要求。氧化铝的化学成分(YS/T2
4、74-1998)牌号化学成分 %Al2O3杂质含量,1。这就形成了一个恶性循环过程。因此在供电系列电流稳流系统能够与时响应电流变化前,减轻这种影响的主要手段就是降低效应系数包括闪烁效应和降低效应电压。根据如下图的效应发生情况的统计,随着启动后时间的推移效应系数不断下降。逐步接近设计要求。按照设计效应系数小于0.1,最优可实现0.08以下。那么如果阻止上述恶性循环过程的发生,效应对系列电流的影响也会逐步降低。2.2.1在系列电流波动时,单台电解槽的噪声变化情况当系列电流波动时,由于磁场平衡受到影响和电阻的换算斜率发生变化,噪声值会发生剧烈变化。下面根据不同电流波动围的统计情况,进展计算:电流波动
5、围大于20KA时,单台平均噪声值提高170580 nohm。系列平均噪声提高310 nohm。具体单槽影响图如下:电流波动围大于10KA,小于20KA时,单台平均噪声提高90340 nohm。系列平均噪声提高195 nohm。电流波动围大于5KA,小于10KA时,单台平均噪声提高20180 nohm。系列平均噪声提高70 nohm。电流在395405KA之间波动时,噪声值影响较小。根据近一个月电流对噪声影响程度,得到如下结果:电流波动围大于20KA的日平均影响时间为:9min15s,对日平均噪声的影响值为:1.99 nohm即:在400KA电流下,噪压为0.8mV。电流波动围大于10KA,小于
6、20KA的日平均影响时间为:89min,对日平均噪声的影响值为:12.05nohm即:在400KA电流下,噪压为4.82mV。电流波动围大于5KA,小于10KA的日平均影响时间为:125min,对日平均噪声的影响值为:6.08nohm即:在400KA电流下,噪压为2.43mV。按平均每天效应系数为0.19,平均电压为20.4V,平均峰值电压为32.3V进展分析计算,系列电流对噪声的影响幅度高于20 nohm该情况下,平均噪声值为102 nohm左右。如下图为2009年3月9日的全天电流变化情况:目前,400KA电解系列执行29天换极,平均每天换0.827次。每次换极平均影响噪声时间255秒。平
7、均每次噪声提升210 nohm。对日平均噪声影响为0.5 nohm即:在400KA电流下, 0.2mV,由于换极进程不可防止,且影响较小,所以可以忽略不计。如下图为一个换极过程的曲线图。a) 换极后24小时后当换极后,第一个出现巨幅电压摆,个别点噪声值甚至可以超过19000 nohm。根据2009年2月12日2009年3月13日共30天,先后发生23次。如下图为波动最剧烈的一次,该槽当天平均噪声达到373 nohm。由于该种现象没有方法进展详细统计,只能根据该槽高于本日系列平均噪声值的局部进展计算。平均提升单日噪声值为0.93 nohm即:在400KA电流下,噪压为0.37mVb) 换极后出现
8、超长减量期,绝大局部时间超过3小时。在减量期的电压不进展调整造成电压过低。影响电解工艺条件。后期对噪声的影响较大。具体是例图如下:c) 换极后出现大量增减量快速转换的小周期,根据分析认为计算机系统判定的氧化铝浓度变化太快造成。具体事例如如下图: 目前,400KA电解系列执行单台每日出铝。每次出铝平均影响噪声时间300秒。平均每次噪声提升130 nohm。对日平均噪声影响为0.45 nohm即:在400KA电流下,噪压为0.18mV,由于出铝进程不可防止,且影响较小,所以也可以忽略不计。2.4.2目前,尚未出现由于出铝造成的异常情况。根据各分子比阶段的平均噪声统计结果,分子比在2.382.56之
9、间,平均噪声较低,影响值约为7 nohm即:在400KA电流下,噪压为2.8mV根据各电解温度阶段的平均噪声统计结果,电解温度在944965摄氏度之间,平均噪声较低,影响值约为4 nohm即:在400KA电流下,噪压为1.6mV根据各电解质水平阶段的平均噪声统计结果,电解质水平在1822cm之间,平均噪声较低,影响值约为4.7 nohm即:在400KA电流下,噪压为1.88mV。启动90天以上的槽台数太少其统计数据仅供参考。在2009年3月初,发生压铝问题,许多电解槽出现电解质收缩的现象。造成至少40台电解槽槽况恶化,平均噪声上升达到18 nohm。根据各铝液水平阶段的平均噪声统计结果,铝液水
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