综掘机智能化远程控制技术应用.docx
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1、摘要:针对王庄煤矿井下工作面综掘机采用传统的现场人工操作方式生产作业时存在的问题,对综掘机进行智能化远程控制系统升级改造。从综掘机的位置自动监测、记忆截割自动控制、远程操作、数据集成、处理及智能决策等着手,研发了一套综掘机智能化远程控制系统,实现了综掘机的远程控制和一键启停截割。通过现场应用,提高了综掘工作面无人化作业程度及矿井安全管理水平,减少了人员投入,提高了工作效率。巷道掘进是矿山开采过程中最主要的生产作业环节之一,掘进效率的高低直接影响着矿井工作面正常生产接续。我国自20世纪70年代开始,先后从国外引进和自主研发并升级改造了大批掘进装备,并对掘进方式和掘进工艺进行了不断优化改进,实现了
2、巷道掘进从人工掘进T炮掘T综掘的逐步升级换代,有力推进了我国煤矿开采的安全高效发展。但工作面在采用综掘装备掘进施工时,存在着工作面粉尘、设备噪声等,对工人身体健康带来各种职业危害;同时在巷道掘进施工过程中,还伴随有顶板垮落、煤与瓦斯突出、水害、冲击地压等矿井灾害,给工人生命安全带来重大威胁。推进煤矿智能化建设,实现工作面智能化掘进能够有效提高工作面掘进效率、减少人员投入、提升矿井安全管理水平,对矿井安全高效发展起着非常重要的作用。目前,我国在综掘智能化控制方面的技术研究及开发应用方面已开始起步并初见成效,但在综掘机远触制及智能感知等方面的技术研究还存在一定不足。本文以王庄煤矿为例,从综掘机的位
3、置自动监测、记忆截割自动控制、远程操作、数据集成、处理及智能决策等方面着手,对综掘机进行智能化远程控制系统升级改造,研制了一套综掘机智能化远程控制系统,有效提高了矿井综掘工作面的智能化水平,实现了工作面的无人作业。1.综掘机位置自动监测及截割控制综掘机位姿自动监测是确保综掘机能够实现自动记忆截割的关键。目前使用的综掘机截割功能需要人工操作或干预。使用全站仪及相关的传感器及视频监控系统对综掘机的位置进行定位和监测控制,可以达到自动截割的目的。(1)综掘机位姿自动监测综掘机位姿自动监测主要是通过相关智能化监测监控设备来实现的。通过安装全自动全站仪、自动测量观测系统、通信系统等相关智能化设备来实现对
4、综掘机位置的自动定位、测算及数据传输等功能。综掘机位置自动监测原理图如图1所示。将全站仪和后视棱镜在巷道中的安装位置进行测量定位后进行固定,作为在巷道中布置的已知固定点。全站仪通过对前视棱镜的自动观测,将综掘机的起始姿态位置进行准确定位。根据提前预设的综掘机截割部截割到的最后位置,设计综掘机由开始截割位置运行到最终截割位置的运行轨迹。当综掘机截割部运行到最终设计位置后再次利用全站仪对综掘机最后运行的位置进行定位校准。自动测量观测控制系统通过观测测量的数据来判断是否需要对综掘机的截割位置进行调整,最终达到精准施工的要求。图1综掘机位姿自动监测原理图后视棱镜吊挂安装在距巷道顶板0.51.5m位置,
5、可以根据巷道施工坡度起伏情况进行适当调整,以达到前后通视为标准。全自动全站仪要使用专用的固定架固定安装,安装后要能够保证其稳定牢固、不摆动、不移动,周围视线清晰且无障碍物,保证前后通视,同时在全站仪上方安装防淋水棚和防尘装置。全站仪与后视棱镜之间的距离要大于30mo在综掘机右侧位置采用串联方式安装2个前视棱镜,并保证在综掘机运行期间全站仪能够观测到,中间不能有障碍物遮挡。2个棱镜之间的距离控制在1.2m以上,棱镜之间的连线与综掘机机身平行,2#棱镜安装的高度比1#棱镜高O5m,前视棱镜安装位置如图2所示。图2综掘机1#、2#前视棱镜安装位置示意图(2)综掘机记忆截割自动控制结合综掘工作面现场作
6、业条件,利用中央处理器、陀螺定向仪、超声波/位移/倾角/流量/压力传感器、红外发射/接收装置、电磁控制阀组等对综掘机的操作控制系统和电液控制系统进行智能化升级改造,使综掘机具备定位数据自动收集分析、截割运行轨迹自动控制、位置姿态自动修正调整等功能,同时利用警示报警装置可以实现故障报警或停机操作等功能。综掘机操作系统的升级改造主要是增设中央处理器、数据传输通信模块、远程操作控制模块等;电控部分改造主要是增设矿用隔爆兼本质安全型稳压电源、控制按钮、断电器等,液压系统主要是将手动控制阀更换为电液控制阀。通过对综掘机操作系统和电液控系统的改造,实现综掘机的自动截割操作、自动停送电和液压系统的自动控制功
7、能。同时,在综掘机上安装超声波传感器,在机身内部安设陀螺定向仪,在伸缩油缸上安设位移传感器,在摇臂和铲煤板上安设倾角传感器,在进出油管端口安设流量传感器等元器件,可以实现对综掘机运行参数的实时监控。结合综掘机运行控制模式及作业方式,设定了2种控制模式,即自动操作控制和远程手动操作控制,可以相互切换。记忆截割自动控制可以使综掘机按照预设的路线和轨迹进行运行,运行过程中可以根据工作面条件变化情况对自身位姿及动作进行及时修正或调整,其运行操作过程可以通过远程控制平台进行实时显示。综掘机自动截割控制作业流程如图3所示。图3综掘机自动截割控制作业流程图王庄煤矿综掘工作面利用全自动全站仪对综掘机的起始姿态
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