河北巨鹿某纺织厂印染废水处理方案(含平面布置图)(doc).docx
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1、巨鹿县-某针织厂废水治理设计方案一、概况:印染行业是工业废水排放大户,印染废水具有水量大,有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水。近年来由于国外染料的引进和新型染料的使用,化学纤维织物的发展,仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步,使PVA(聚乙烯醉)浆料,人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质),新型助剂等难生化降解有机物进入印染废水,从而使原有的生物处理系统CoD去除率从70%下降到50%左右,甚至更低。传统的生物处理工艺已受到严重挑战:传统的化学沉淀和气浮法对这类印染废水的CoD去除率也仅为30%左右。因此,在目前印染废水处理手段以生化法为主,还需将物化法与之串
2、联,国外也是如此。本方案就是立足于上述处理工艺路线,参照以运行成功的实例,本着尽量减少处理环节,节省投资,降低运行成本又确保达到预期处理效果的原则,确定处理工艺流程。二、设计依据:1、纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-92;2、中华人民共和国环境保护法;3、建设项目环境保护设计规定87国环002;4、污水综合排放标准(GB8978-96);5、室外排水设计规范(GBJ14-87);6、印染行业废水污染防治技术政策的通知(国家环境保护局文件,环发2001118号)。三、废水水量及水质:1、根据建设单位提供的资料,废水水量为Q=600m3d,平均小时流量为q=25.0m3h.2、印染废水为
3、印染各工序所排放的混合废水,根据生产方案,废水中污染物及水质水量情况见表1:表1;原水水质水量参数表水量(m3d)COD(mgl)BOD(mgl)色度(倍)PH60015003004504508113、根据纺织染整工业水污染物排放标准II级排放标准要求,处理后的出水水质应满足以卜指标:COD(mgl)B0D(mgl)色度(倍)PH1804010069四、工艺流程的选择1、设计原则(1)本设计方案确保废水处理后出水各项指标均达污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999;(2)尽量采用成熟可靠的工艺技术和设备,并兼顾技术的实用性和先进性,考虑到投资少、见效快,便于管理、运行,维修方便;(3)
4、在保证处理效果的前提下,尽量节约资金,减少占地面积和运行费用。2、印染废水的特点印染废水具有以下特点:水量大、色度深、PH值变化大;有机污染物含量高,BODs/COD值较低(0.2左右),可生化性较差;水量波动大。3、几种印染废水的处理方式我国印染废水有以下几种处理方式:(1)物化法:对印染废水投药后进行混凝沉淀或气浮,这种方式对硫化染料、分散染料、直接染料等疏水性染料有很好的处理效果,COD去除率为65%70%,色度去除率为70%80%.但是对于阳离子染料、酸性染料等亲水性染料的处理效果较差,COD去除率为30%50%,色度去除率一般在50%左右。物化法处理印染废水曾盛行于我国60年代70年
5、代,随着染料的更新,单纯物化法已远不能达到处理要求。(2)生化法:利用微生物代谢作用对污水中的有机物进行降解去除,对印染废水有很好的效果。目前已被我国印染行业广泛采用,但单纯的生化法也不能满足出水要求。(3)CASS工艺:CASS工艺是在SBR工艺基础上改良的一种间歇式活性污泥法,该工艺能尽可能的节约用地。但是,在印染废水中含有大量化学助剂(PVA)及碱量废水中的PA(苯二甲酸)。PA呈白色豆腐渣状或胶体状,随着废水PH值的降低逐渐析出。这种物质很难降解,好氧对其根本不起作用,厌氧水解可以发生作用。PA很易将微孔堵塞,亦会包裹在活性污泥表而使之钝化。而CASS工艺和SBR法是静止沉淀的,在这种
6、情况下,活性污泥被PA包裹,从而失去活性,使处理效果下降。另外,CASS工艺目前在我国尚处于发展阶段,其关键部位如潜水搅拌器、曝气器、港水器、自控仪表等,国内虽有定型产品,但其质量、可靠程度不如国外同类产品。而CASS工艺的出水效果主要取决于仪表和设备的灵敏度和自控程度,如采用国外产品,会造成成本过高(国外同类产品的价格是国内产品的25倍)。由于国内对CASS工艺的反应过程数据了解不够,所以对CASS工艺采用的控制方式大多是严格的时间控制,而这种依赖于经验数据的控制方式并不能适应水量、水质的变化,不能体现自动化控制的特点,无法保证出水水质,而且对操作人员的素质要求也很高。鉴于以上种种原因,认为
7、CASS工艺不适合于含PA及PVA的印染废水处理。(4)生化+物化;由于染色废水的污染物CoD与BOD的不协调性,采用单一的生化处理不能保证废水的达标排放,其单经生化处理后的污染物CoD去除率仅为53.4%,而BOD去除率则可达85.8%。采用单一的物工艺CoD去除率可达69%78$,而BOD去除率仅为30.4%左右。因此,对于印染废水采用生化+物化的综合处理工艺对C0D、BOD的去除才能起到较好的互补作用。该工艺稳定可靠,出水能达标排放或回用,关键的是药剂的选择。另外,将物化处理置于生化处理前、后的对比试验表明,混凝沉淀放在生化前比放在生化后要消耗更多的药剂,而且混凝沉淀的污泥全部为化学污泥
8、,目前化学污泥机械脱水效果不佳。尽管混凝沉淀放在生化前具有相对较高的COD去除率,然而其对降低生化出水的COD是有限的;而物化处理放在生化后,可用较少的絮凝剂发挥较大的作用,而且产生的污泥为生物污泥和化学污泥的混合物。生化出水用硫酸亚铁、聚合铁及高分子絮凝剂时均无明显效果,而用铝盐作絮凝剂时可产生一定的效果。4、工艺流程的确定废水处理工艺流程如图1所示。五、处理工艺的可行性1、70年代以来,国内对印染废水以生物处理为主,占80%以上,尤以好氧处理法居多。但从现在情况来看,我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法居多,但由于生物对色度去除率不高,一般在50%左右,所以当出水色度要求较高
9、时,需辅以物化处理.2、好氧生物处理对BOD去除效果明显,一般可达80%左右,但色度和COD去除率不高,尤其如PVA等化学浆料、表面活性剂、溶剂及匹布碱减量技术的广泛应用,不但时印染废水的COD达到20003000mgl,而且BOD/COD也又原来的0.40.5下降到0.2以下,单纯的好氧生物处理难度越来越大,出水难以达标:此外,好氧法的高运行费用及剩余污泥处理问题历潜水曝气器潜水曝气器投药印染废水格栅污泥干化池印染废水管线污泥管战空气管线图1废水处理工艺流程图来是废水处理领域没有解决好的一个难题。国内实践证明:厌氧(水解酸化)能很好的解决PVA的处理问题。采用厌氧处理环节的另一大特点是好氧短
10、所产生的剩余污泥全部回流到厌辄段,厌氧段有较长的固体停留时间(SRT),有利于污泥厌氧消化,从而显著降低了整个系统的污泥量。因此,厌氧好氧系统中的厌氧段具有双重作用:一是对废水进行预处理,改善可生化性能,吸附、降解一部分有机物;二是对系统的剩余污泥进行消化。3、参照下列成功实例,采用本方案的处理工艺流程完全可以达到纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)二级排放标准。海宁市龙洲印染有限公司(染色和印花)采用工艺(主流程):混凝沉淀厌氧一二段好氧一一气浮一一出水进水COD15702000mgL出水COD60.7-76.7mgl常熟振新染色厂(染色)采用工艺(主流程):投P厌辆接触氧化二
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