船用柴油机机组拉缸故障原因实例分析及解决方案.docx
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1、船用柴油机机组拉缸故障原因实例分析及解决方案(汇编)年7月31日,本厂承接某船用发电机组高压油泵传动机构漏油修复工程,在机组恢复性试验中出现曲轴箱压力高报警停机,经拆检发现柴油机(TBD620V12)A2Bl、B2缸气缸套断裂,故对该机进行扩大拆检修复。采油机于年9月5日修复完毕,在恢复性磨合试验运行至80%功率时突然出现异响,紧急停机后拆检发现A2、B5缸拉缸,其中A2气缸套断裂。故障柴油机累计运行时间为26751小时。一、柴油机故障经过及现场拆检情况年7月31日更换泵传动机构总成后,机组开机试验出现淡水温度(78且仍有上升趋势)较其它机组偏高问题,在采取检查海水系统、清洗热交换器,更换节温
2、器等措施后再次开机试验,柴油机淡水温度仍有继续上升趋势,在此期间突然出现曲轴箱压力高报警自动停机,检查发现油底壳油位上涨6cm,进气管有大量水流出,膨胀水箱内无水。拆机体观察孔盖板后发现A2、Bl、B2缸套处向下漏水,进一步检查发现A2、BlB2缸气缸套沿第一道O形圈处断裂,A6缸轻微拉缸,A3、A4、A5、A6、B4、B6活塞顶部有轻微烧蚀情况。此次故障修复、修复后试验情况如下:将各缸连杆返厂检测未见异常;对所有气缸盖进行水压试验,其中A2、A3、B6缸喷油器护套漏水;所有连杆大端孔装瓦后测量尺寸未见异常;更换B1.B2、A2、A6缸气缸套。更换A2、A3、A4、A5、A6Bl、B2、B4、
3、B6缸活塞和活塞销,同时更换12副新活塞环。清洗滑油冷却器芯子、滑油双联滤器、油底壳,清洗全部气缸盖并研磨气门,清洗机体气缸孔内锈渣;换新滑油并使用滑油预供油泵进行整机串油,更换滑油精滤芯,清洗安全滤芯。开车起动,空载怠速IoOo转运行20分钟,额定转速运行30分钟,柴油机各项运行参数正常。加载20OkW功率后柴油机B列呼吸器冒白烟,曲轴箱压力高报警停机。服务人员拆下机体观察窗盖板检查运动部件可见部位无异常,使用内窥镜检查各缸燃烧室未见异常,测量轴向间隙值在正常范围内。服务人员进一步检查柴油机滑油泵衬套、曲轴止推环、膨胀水箱及气缸套活塞连杆组未见异常。检查滑油滤器壳体内有少量金属屑,AB列油气
4、分离器壳体内均有大量水,由此推断曲轴箱呼吸器冒出的白烟主要是水气导致。后再次开机于200kW负荷运行约30分钟,观察呼吸器冒烟正常,两列水温7374C,油温86,淡水液位正常。停机后更换滑油、滑油滤芯、滑油安全滤芯。开机试验,机组空载无异常,加载至300kW负荷左右,淡水温度8(C(偏高),油温89,更换淡水泵、节温器无效,强制拉开节温器,机组在300kW负荷左右运行时水温70,油温83。(11)对柴油机进行磨合试验,当增加功率至800kW左右,功率升至850kW左右,水温74/73C油温85o突然柴油机突然出现沉闷异响,曲轴箱压力高报警停机,手动盘车无法盘动,检查发现滑油液位上升,膨胀水箱已
5、无水。图1喷油器锈蚀图2活塞图3燃烧室情况图4气缸盖底部图5活塞顶部白色的痕迹服务人员再次对柴油机进行全面拆检,拆喷油器检查发现喷油器体锈蚀(见图1),拆机体观察窗检查机体内部,发现两缸严重拉缸(见图2),活塞与气缸套有粘接,局部烧熔情况(见图3)o将其它缸气缸盖全部拆下,发现活塞顶部有白色痕迹(见图5),与喷油器雾化孔位置一致,手动盘车检查气缸套可见部位未见异常。f图6连杆瓦情况拆下活塞连杆组发现连杆瓦上有斑痕麻点镀层脱落现象(见图6)。图7缸机体水道孔内的锈渣检查机体气缸孔发现缸体水道内有较多锈渣(见图7),A2缸气缸套沿第一道O形圈槽处断裂(见图8)。图8气缸套O形圈处断裂年9月11日服
6、务保障中心服务人员再次登船,对该机组开展进一步拆检,具体情况如下:检查两组滑油滤器,壳体内有金属屑,滤前金属屑稍多一些,滤后金属屑微小颗粒不多。图9A2缸活塞拉伤检查A2故障缸活塞,圆周方向均严重拉伤,活塞体从头部到裙部拉伤产生的铝屑粘接在气缸套内壁(见图9)。使用压缩空气检查活塞进出油孔通畅,使用柴油检查活塞油环槽中的四个油孔通畅无堵塞。气缸套从第一道O形圈槽处断裂(见图10)。图10A2缸气缸套断裂情况检查B5故障缸,活塞分别四个方向拉缸,拉缸方向均与活塞环环槽的四个油孔基本对应(见图ll)o图UB5缸活塞拉伤情况拆下油环及弹簧检查有油渍无生锈,用柴油倒入活塞检查活塞油环槽内四个油孔通畅无
7、堵塞,活塞进出油孔正常无堵塞;活塞销油孔位置磨损较严重,手摸衬套表面较粗糙(见图12)o图12B5缸连杆小端衬套情况图13连杆大端轴瓦不同程度拉伤图14B1、B2、B6连杆小端衬套拆下其它10个缸活塞连杆组,检查活塞外观无明显异常,检查活塞环侧隙及开口间隙无异常,检查连杆大端轴瓦不同程度的拉痕(见图13),检查连杆小端衬套有不同程度的磨损,其中Bl、B2、B6拉痕较深(见图14),衬套表面触摸粗糙感。B4衬套中间一道漏铜,Al衬套内中间一道拉痕较深,A3缸衬套轻微漏铜。图15气缸套表面均有纵向竖纹拆下其它10个缸气缸套,检查发现气缸套内均有纵向拉痕(头发丝似得竖纹洪中Al、A4、B3、B4、B
8、6气缸套内纵向拉痕手摸有轻微的刮手感(见图15)。图16气缸套O形圈处探伤情况其它缸套虽有竖纹手摸表面光滑无感觉,正常的网纹存在。对10个气缸套进行测量缸径均在技术极限范围内,满足使用要求。另对B2、B3、B4缸气缸套O形圈槽位置着色探伤,未见明显异常(见图16)o图17活塞冷却喷嘴检查情况拆下A1/B1.A2/B2、A5B5A6/B6缸活塞冷却喷嘴盖板,检查盖板内有油水混合物油渍非常黑,且内部有少量微小颗粒。嘴吹喷嘴孔正常通畅,倒入柴油检查喷嘴孔出油正常(见图17)o图18调压阀检查分解清洗滑油调压阀,阀体内部有金属屑(见图18)o拆下机体挺柱发现挺柱孔内壁有微小颗粒物。图19活塞顶部清洗活
9、塞积碳,发现6个活塞顶部有不同程度痕迹(见图19)。图20高压油泵及联轴节复查喷油提前角较标准值偏大,复查联轴节未见异常(图20)。二、故障原因分析根据以上拆检现象,导致柴油机轴瓦划伤.拉缸以及活塞顶部痕迹的原因分析如下:柴油机轴瓦划伤。主要是由于滑油滤器失效使颗粒物进入滤器后主油道,进而进入各运动摩擦副,导致轴瓦划伤。柴油机拉缸。根据拉缸痕迹与活塞油环槽内的四个出油孔位置一致的现象,推断由于滑油滤器失效使颗粒物进入滤器后主油道,进而通过活塞冷却喷嘴进入活塞润滑油腔,从活塞上油环槽小孔出来时,在油环与气缸套接触表面造成划伤,进而导致拉缸。柴油机活塞顶部痕迹应为高温腐蚀现象,可能由于柴油机主油道
10、内颗粒物通过活塞冷却喷嘴进入活塞油腔,降低了滑油对活塞的冷却效果,使活塞顶温度未及时导出而升高。也可能为柴油机喷油提前角偏大,喷油器过早喷出燃油未充分燃烧导致,喷油提前角提前,则滞燃期长,在滞燃期内喷入的燃烧室的燃料增多,在着火前形成的可燃混合气也多,这些预混合燃料在急燃期几乎同时燃烧,使压力升高率和最高燃烧压力升高,运动零件受到强烈的冲击负荷,柴油机运转粗暴。三、修复方案根据现场排查初步判断的故障原因,后续计划对该船3#机组柴油机进行针对性修复,主要措施如下:(1)对机体气缸孔水腔进行清理。(2)对连杆、连杆瓦进行检查、测量,不符合技术要求的进行更换。(3)对气缸套进行检查、测量,不符合技术
11、要求的进行更换。(4)对活塞组进行检查,不符合技术要求的进行更换。(5)清洗所有活塞冷却喷嘴,确保喷油嘴通畅。(6)清洗油底壳。(7)检查滑油冷却器,检查清洗滑油调压阀。(8)检查、清洗滑油双联滤器并更换滤芯。(9)检查、清洗滑油离心滤器。(10)检查、清洗气缸盖。(11)检查、雾化喷油器。(12)复查喷油提前角。(13)换新滑油,采用滑油预供油泵对机体润滑油道进行串油,串油后检查并更换滑油滤芯,根据滤器内金属屑过滤的情况,增加串油次数,确保滑油系统清洗干净。复装柴油机外围管路,恢复后的机组进行试验。船用柴油机拉缸故障分析船用柴油机是民用船舶、中小型舰艇和常规潜艇的主要动力,其在运转过程中会出
12、现拉缸故障。拉缸现象持续发展,会导致活塞和气缸壁之间的黏着,轻则危害活塞和气缸,重则卡住活塞并卡在缸套里,使得主机停转而曲轴不动,引发活塞和连杆断裂,损坏机器部件,造成重大事故。假如能及时发现问题,排除故障,则可以避免更大的危害和损失。因此,有必要研究主机拉缸事故的形成原因,寻找初期征兆,采取正确的处理办法,加强柴油机操作管理,提高柴油机安全运行的可靠性和使用年限,增强轮机人员的故障诊断能力。一、拉缸现象和形成机理1、常见的柴油机拉缸现象拉缸是指活塞裙、环、缸套三者往复运动而形成的表面摩擦损坏。此时,运动部位的润滑油膜受到局部破坏,柴油机多会出现划伤、拉缸和咬缸等现象。从广义看,三者均属于拉缸
13、故障。船用柴油机出现拉缸现象时,无论是外部还是内部都会有一些异常的迹象,人们可以通过听、触、嗅、看等方法来观察。例如,气缸冷却水出口温度和活塞冷却液出口温度明显升高;可以听到活塞环与气缸壁间干摩擦的异常声响,发动机声音闷沉,有嗒嗒或吭吭的异常响声;曲轴箱和扫气箱的温度会升高,严重的甚至会有烟气产生。压缩和做功的行程中会发生串气或串机油的现象,使得耗油量增加;排气温度和润滑油的温度明显提高,转速不稳定,功率下降。2、发生拉缸现象的机理活塞、气缸、气缸盖等部件组成封闭的燃烧室。其工作环境极为恶劣,受到高温、高压、化学腐蚀和烧蚀的作用,高速运转,承受着燃气压力和往复力所带来的负荷。如果保养不好,拉缸
14、故障的出现可能没有预兆。研究表明,在混合润滑模型的状态下,柴油发动机的活塞和气缸有时处在流体润滑状态,有时处在边界润滑状态。拉缸故障的内部成因是活塞环、壁和环三者互相作用,受某种因素影响,润滑油膜变稀薄或受到破坏,如果润滑条件不好,其会出现干摩擦或半干摩擦,将会形成高温黏着磨损。气缸套和活塞两者间的润滑油膜恶化断绝是形成拉缸的必要条件。气缸套和活塞间的油膜万一断绝,二者间表层的金属由原本的液体摩擦变为固体干摩擦或半干摩擦,这是因为摩擦副表面的快速运转产生热量,这些热量不断累积,形成的温度会高出金属熔点,引发三者表面产生细微熔化,划落并最后连接在一块。假如油膜能及时修复,进行清洗和冷却,温度下降
15、后,细小的部分熔着不会因脱落而扩展。假如油膜恢复缓慢,那扩展的部分将导致大规模的异常磨损,而缸壁、活塞、活塞环迅速遭受严重损坏,缸体表面出现流动形态的熔融,呈现不均匀、又无规律的边缘纹痕和褶皱,如果不加以控制而任其继续发展,将会产生拉缸。2、预防和处理措施1、拉缸时的征兆气缸冷却水出口温度和活塞冷却液出口温度明显升高;可以听到活塞环与气缸壁间的干摩擦的异常声响;曲轴箱和扫气箱温度升高,甚至有烟气冒出;当曲柄上升到上止点位置时,如果发生拉缸,所在的气缸会有敲击声出现,并且主机的转速会下降或自行停车。2、影响柴油机拉缸的原因形成拉缸的缘故非常多,如布局设计、生产工艺、材料选取、运行管理等。实践证明
16、,拉缸多为维修不当所致。具体地说,以下情况均有可能导致拉缸故障。(1)气缸润滑不良。气缸注油器供油量调节过小;注油管内壁因结炭严重而堵塞;注油管接头漏油;气缸套注油孔或布油槽堵塞;注油器出现故障;气缸油规格选择不当或与其他不同型号的润滑油混合;气缸油变质。(2)磨合不充分。没达到规定的磨合期,过早投入营运;磨合期,各缸柴油机的气缸各负荷分配时间长短不合理,忙于增加更大的负荷;磨合期运行时,注油器供油量不足。(3)冷却不良。冷却水泵供水不足或中断;冷却水腔锈蚀或脏污;冷却水没有及时化验、投药,水质差;冷却水温过高;冷却水中含有大量气体。(4)活塞环断裂。活塞环的搭口间隙过小,使活塞环断裂;天地间
17、隙过小,活塞环卡死断裂;搭口间隙过大或磨损严重;环槽内结炭较多,使活塞环黏着。(5)燃用劣质油。不完全燃烧致使残炭增多;后燃烧使排气温度升高,没有及时采取正确的技术措施;气缸润滑油碱性不合适。(6)长期超负荷。柴油机长时间过负荷运行,热负荷增加令机件过热。(7)油底壳大量进柴油。唇形密封圈磨损或老化,柴油进入齿轮箱转而进入油底壳内,使油变稀,造成压力低,从而使活塞和气缸的冷却效果和润滑效果都受到影响,严重时甚至会造成拉缸故障。(8)气缸套与支承孔配合不当。以康明斯6&B1型柴油机为例,其气缸套与机体气缸孔之间应该是过盈配合。安装时,应该采取热入气缸套的方式,即将机体加热,使其保持在280290
18、,把气缸套有倒角的一端朝向气缸孔,并插入气缸孔内。这是由于这种筒干式缸套冷却水腔孔在壁外,冷却水可以冷却气缸孔壁,而剩余的热量首先通过外壁传到内壁,然后被冷却水带走。如果使用外径尺寸偏小的气缸套,会造成气缸套表面温度过高,导致短时间内发生拉缸事故。(9)活塞环选取不当。假如选择的搭扣间隙尺寸过小,受缸内高温气体膨胀的影响,活塞环会受热膨胀,但又被气缸限制不能自由伸展,只能向开口间隙处蔓延。假如开口没有间隙,同时继续扩大,将会出现压碎破坏或断环,最终造成拉缸现象。(10)润滑油冷却器工作状况不良。例如,滑油冷却器垫破裂后,进油通道和回油通道连通,油压低,活塞不能有效冷却和润滑,造成拉缸。(三)冷
19、却液的添加不符合要求。以康明斯6BT5.9型柴油机为例,根据使用规定,冷却液应使用长效防冻液。但此液长期使用也会使水分散失,这时应按要求添加蒸储水,不能用自来水或含有其他杂质成分的水来代替。否则,柴油机冷却水道会堆积杂质,形成水垢。水道积垢后会变窄,影响柴油机冷却水的循环效果,降低柴油机的冷却性能,致使柴油机温度偏高而造成拉缸。(12)忘记安装活塞销卡簧或者卡簧的弹性不够。卡簧的作用是卡住活塞销,预防活塞销沿其轴向窜动。若维修时忽略安装卡簧,活塞销将会因轴向位移划伤气缸壁,进而造成拉缸。此外,假如活塞销卡簧失去弹性或弹性不足,同时继续使用该卡簧,很可能因卡簧脱落而导致活塞销刮伤气缸壁。(13)
20、活塞销与活塞销座孔配合太紧。造成活塞轴向变形,使平行于活塞销方向的直径增大,垂直于活塞销方向的直径减小,也易导致拉缸事故的出现。(14)连杆螺栓松动。柴油机连杆和活塞之间出现缺口松动后,会形成冲击载荷和塑形变型连杆弯曲引起的气缸拉缸。(15)没有按照操作规程办事。柴油机未经过预热,在冷却状态即强行启动并立即高速运转,也易引起拉缸。3、预防拉缸的措施在值勤过程中,值班轮机员应该首先加强对柴油机的管理,特别是检查主机的排气温度、压力、油位、水位是否正常。如果发现异常现象,应及时恢复调整。启动新的或经过大修后的柴油机时,首先要进行磨合,维持良好的润滑条件,并根据主机转速由低速到高速、负荷从小到大的渐
21、进原则,投入正常的运行状态。要根据制造商提供的说明书,正确选用活塞裙部与气缸套之间的间隙、活塞环的开口间隙、搭扣间隙等。在修理时,要确保活塞不偏缸,同时确保气缸套尺寸的精度。加大对冷却系统的日常维护保养力度,保证柴油机在合适的温度环境下工作。在柴油机运行的过程中,人们应当随时观察冷却水的温度及冷却效果,及时发现和处理问题,同时使冷却水的液位保持在一定范围内。液位不足时,应立即添加,必要时可投入添加剂而使水质软化,减少发动机机件上有害物质和水垢的形成、中和酸性物质、减少腐蚀、改善水质,确保冷却水的质量。要按期对冷却器和海底门的滤网进行维护保养。润滑系统保持良好,可有效地防止积炭和机械杂质对气缸套
22、的磨损。人们要加强燃油系统管理,定期检查油位和日用油箱的排泄放残,合理使用燃料添加剂,减少燃料残渣,确保柴油机运行正常。同时,要合理调整柴油机供油提前角和喷油提前角,防止过早喷油而导致燃烧异常,避免气缸壁有不完全燃烧产物混入润滑油膜,减少缸壁磨损。人们要合理使用和操作柴油机,避免使其长期超负荷运行或怠机运行。柴油机在启动时必须暖机一段时间,当温度上升到额定温度时才可以加大负荷运行,否则很容易出现事故。柴油机长时间超负荷运行时,油温不断上升,润滑油的黏度降低,油膜难以形成,最终可能导致气缸拉缸。如果空闲时间太长,柴油机转速下降,温度偏低,容易造成低温腐蚀,加快气缸套的磨损。在冷机启动时,禁止猛然
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