DEH负荷压力控制器小选输出逻辑存在缺陷导致机组异常停运.docx
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1、某厂5号汽轮机是电气集团N660-25/600/600,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、八级回热抽汽、凝汽式汽轮机。控制油系统采用EH高压抗燃油,主汽轮机与给水泵的小汽机共用一套控制油系统。(一)事件过程某月28日6:33:335号机组负荷380MW,煤量165TH,BCDE制粉系统运行,给水流量1023T/H,主汽压13.83MPa,主汽温度608oC,再热汽温度600oC,高压调门A/B,中压调门A/B全开状态。12月28日5:57:36机组负荷指令250MW,实际负荷250MW,协调控制方式,主汽压力设定11.16MPa,实际压力11.19MPa.5:57:38负荷指令由250
2、MW升至273MW。5:59:54负荷指令由273MW升至300MW。6:12:47负荷指令从300MW升至350MW。6:22:11实际负荷上升至340.9MW,实际压力12.62MPa,滑压设定13.5MPa。6:22:12负荷指令从340.9MW升至400MW。6:32:41控制器闭锁增。6:33.17.763至06:33:20.162负荷控制方式与压力控制方式多次切换,最后压力控制方式启作用。6:33:20.663运行投子环,复位控制器闭锁。6:33:29.763至06:33:32.163负荷控制方式与压力控制方式多次切换,最后负荷方式方式启作用。6:33:34.9516:33:35.
3、3636:33:35.3636:33:35.7636:33:35.9116:33:36.1516:33:36.1636:33:36.5016:33:36.5646:33:36.6636:33:36.7116:33:37.110高中压调门跳闸电磁阀动作。高压调门指令24%。压力控制方式启作用。快关指令发出报警,高压调门全关。KU动作甩负荷报警。跳闸电磁阀恢复。高压调阀主指令小于30%。高排逆止门跳闸电磁阀动作。快关恢复。负荷V15MW。KU甩负荷报警消失。中压排汽温度高。6:33:37.211高压缸通风阀跳闸。6:33:37.261 6:33:37,361 6:33:37.462 6:33:37
4、.611 6:33:37.7636:33:38.251 6:33:38.263 6:33:38.411 6:33:38.563 6:33:38.6106:33:38.962冷再逆止动作。高中压调门关反馈消失。限压方式reached消失。冷再逆止阀开反馈消失。局压调阀主指令大于30%o高中压调门跳闸电磁阀动作。负荷15mw,切转速控制。冷再逆止阀全关。高压调阀主指令小于30%o切除协调。高压调门快关报警。6:33:39.011中压调门快关报警。6:33:39.062初压/限压切换,在初压方式。6:33:39.300高压调门跳闸电磁阀恢复。6:33:39.400中压调门跳闸电磁阀恢复。6:33:3
5、9.762高压调门快关指令消失。6:33:39.811中压调门快关指令消失。6:33:39.861负荷15mw消失。6:33:40.700初压请求信号发出。6:33:40.811通风阀全关消失。6:33:44.810通风阀全开。6:33:46.699初压请求信号消失。6:33:52.667高压排气温度高保护动作信号。6:33:55.108锅炉跳闸保护动作。6:33:55.208汽机跳闸。运行人员立即手动干预,确认机电联锁保护动作正常,进行锅炉吹扫,06:51锅炉吹扫后通风结束,锅炉闷炉。07:00主机转速降至510转/分,顶轴油泵自启,主机盘车投入正常。(二)事件原因查找与分析1 .事件原因检
6、查(1)电气专业:对功率变送器进行检查、校验,未发现异常。对功率变送器的工作电源进行检查及切换试验,未发现异常。对功率变送器PT、CT及4-2OmA输出回路端子紧固,未发现松动。对发电机PTcT回路进行检查,未发现异常。查故障录波器有功功率采样、三个功率变送器功率输出、发电机电流及主变电流均有突降,判断发电机实际功率确实存在突降。(2)热工专业:对DEH服务器、FM458控制卡进行检查,未发现异常。对调门跳闸电磁阀电阻、回路绝缘进行检查,未发现异常。检查电气送至DCS系统功率信号的接线,三个电气功率信号分别配置到三个ADDFEM模块,查无异常。三个电气功率变送器传输信号进行电缆绝缘测试,未发现
7、异常。检查压力控制回路、负荷控制回路,未发现异常。2 .原因分析本周为了满足电网对机组协调升负荷速率的要求,进行5号机组协调外挂系统调试优化,同时将机组的升负荷速率由3MWmin提高为7MWmin028日5:57机组开始连续升负荷,6:22压力设定值与主汽压力偏差持续增大,压力控制器输出减小,DEH由负荷控制方式切至压力控制方式。6:33:32,163因运行降负荷,负荷控制器输出减小,切至负荷控制方式。6:33:35.363压力偏差增大值至1.7MPa,压力控制器输出再次减小,切至压力控制方式。由于压力控制器PID调节器积分累积的作用,导致压力控制器指令输出快速由82%下降至28%,压力控制器
8、指令与阀位反馈偏差大于25%,06:33:35.763所有调门快关保护动作,调门全关,机组负荷由372MW降至OMW,触发150ms短甩负荷(KU),2s后快关恢复(见图1)。由于调门关闭,实际主汽压力上升,调门逐渐开大。06:33:38.263,负荷65.5MW,触发长甩负荷(LAW),将负荷控制方式切至转速控制方式。因转速控制器指令与调门阀位偏差大于25%,再次触发调门快关保护。06:33:39.300,调门快关保护恢复。因为转速控制器输出为5%,高中压调门保持全关,延迟10s,触发再热器保护,锅炉MFT。图1DEH压力控制器和负荷控制器输出结论:协调外挂系统调节不良导致主汽压力偏差大是本
9、次非停诱因,但不是导致非停的主要原因,主要原因是DEH负荷控制器、压力控制器选小输出逻辑在特殊工况下存在缺陷,具体如下:(1)补汽阀上限为0时,高中压调门全开而补汽阀未在开位,阀门总流量指令有20%空行程,该调节区间主汽压力偏差未随总指令的减小而减小;(2)在控制方式频繁切换时,DCS送来的两个压力设定值不同步,触发闭锁信号,闭锁负荷控制器设定值,45s后运行人员手动复位闭锁信号,负荷设定值与实际负荷有偏差,使负荷控制器指令快速下降;(3)压力控制器和负荷控制器分别计算输出,对输出的值进行取小后输出阀门总流量指令。当闭锁信号复位后,产生指令阶跃,在频繁切换时,引发总流量指令快速下降,触发快关,
10、演化为后面的非停事故。3 .暴露问题(1)机组外挂协调系统调节不良,提高机组升负荷速率后,导致在连续升负荷过程中,主汽压力与设定压力偏差大。(2)控制逻辑不完善,无主蒸汽压力与设定值偏差大报警,不利于运行人员发现异常及时干预。(3)在新外挂协调系统及DEH控制系统方面,对生产人员培训不到位。附参考资料:600MW机组DEH组态逻辑说明1.概况介绍600MW亚临界一次中间再热、高中压合缸单轴三缸四排气凝汽式汽轮发电机组,系统为单元制热力系统。电厂600MW汽轮机采用高中压缸联合冲转方式冲转,右侧高压主汽门为调节型,在冲转前预暖阀体腔室,左侧高压主汽门为开关型,冲转时高压主汽门全部打开。高压调节门
11、,中压主汽门,中压调节门联合冲转。在2150RPM时中压主汽门全开。然后由高压调门,中压调节门控制升速、过临界同期,带初负荷,带全负荷。中压调节门在负荷流量参考值(ReferenCe)达到40%时全开。每台机组配有两个高压主汽门(TVl开关型TV2调节型)、四个高压调节门(GV)、两个中压主汽门(RSV调节型)和两个中压调节门(IV)。机组启动运行方式: 负荷性质: 周波变化范围: 旁路形式及容量: 机组额定出力: 主汽门前蒸汽压力: 主汽门前蒸汽温度: 主汽门前蒸汽流量: 中联门前蒸汽压力: 中联门前蒸汽温度: 中联门前蒸汽流量: 机组工厂编号:定一滑一定运行,高中压缸启动带基本负荷,可调峰
12、运行48.550.5Hz30%B-MCR高低压串联简易旁路600MW16.67MPa(a)5381928.14TH(TRL工况)3.161MPa(a)538741.76T/H75C电厂600MW汽轮机调节系统为高压抗燃油型数字电液调节系统(简称DEH),液压系统采用了哈尔滨汽轮机控制工程有限公司成套的高压抗燃油EH装置2.控制功能DEH主要控制汽轮机转速和功率,即从汽机挂闸、冲转、暖机、同期并网、带初负荷到带全负荷的整个过程,通过TV、GV、IV和RSV实现,同时具备防止汽机超速的保护逻辑。即超速保护、基本控制。自启停部分,这三部分既相互独立,同时又通过控制总线交换控制信息或状态。2.1 超速
13、保护部分超速保护部分的主要作用是提供转速三取中、油开关状态及汽机自动停机挂闸(ASL)状态三选二、超速保护逻辑、超速试验选择逻辑以及DEH跳闸逻辑,它控制着OPC电磁阀,同时汇总DEH相关跳闸信号后通过硬接线送ETS,并有转速和负荷调节控制。2.1.1 系统转速选择SPEED#1 SPEED#2 SPEED#3SYSTEM SPEED转速三选二实际上是三取中逻辑,即由三路转速信号中的两路先分别大选,然后再对三个大选结果进行小选。图4.1三选二逻辑当出现以下情况时认为转速1信号故障:在转速设定值大于300RPM且没有主汽门严密性试验且汽机不在临界转速时,转速1坏质量在转速设定值大于300RPM且
14、没有主汽门严密性试验且汽机不在临界转速时,转速1与系统转速相差大于10RPM转速IFCS子模件故障转速2、3信号故障以此类推。当出现以下情况时认为系统转速信号故障:任意两路转速故障在转速设定值大于300RPM且没有主汽门严密性试验且汽机不在临界转速时,系统转速与给定相差500RPM,延时5秒发生系统转速故障后,若此时发电机没有并网,DEH将产生超速跳闸命令至ETS。2.1.2 并网开关状态DEH判断机组是否并网的唯一根据是开关状态,因此该信号的重要性不言而喻。设计有两路开关合闸信号,对每路开关进行三取二,当一路信号中至少两个开关合闸信号来且没有假并网试验进行时,DEH才认为机组真正并网了。DE
15、H判断汽机是否挂闸也是通过对AST母管压力的三取二实现的。2.1.3 超速保护超速保护(OPC)通过控制OPC电磁阀快速关闭GV和IV,直到汽机转速低于3060RPM才复位OSP电磁阀,并将转速维持在3000RPM。它实际上由两部分组成:转速大于103%保护和发电机解列瞬间的甩负荷预感器(LDA)。未进行电气超速或者机械超速试验转速且系统转速无故障时,转速超过3090RPM系统转速大于2900RPM时转速飞升过快?发电机油开关断开且中压缸排汽压力(IEP)大于额定压力0.865MPa的15%或者该测点坏质量,则此时转速是否超过3090RPM,OPC电磁阀都要动作,这就是甩负荷预感器的功能。2.
16、1.4 DEH跳闸电厂600MW汽轮机跳闸功能是由ETS控制AST电磁阀实现的,DEH只汇总以下的跳闸条件,它并不控制AST跳闸电磁阀:并网前系统转速故障或者超速(大于3180RPM)并网后汽机转速大于3180RPM或低于2000RPM系统电源(220VAC)故障阀门严密性试验结束ATC方式下任何ArC跳闸命令(组态中没有激活)ATC方式下是否允许ATC跳闸可以通过工程师站进行选择。2.1.5 超速试验超速试验包括OPC超速试验(103%)、电气超速试验(106%)和机械超速试验(112%),这几项试验在逻辑上相互闭锁,即任何时候只有一项超速试验有效。对于机械超速试验,除满足上述条件外,ETS
17、操作盘上的“超速保护”钥匙开关必须在“试验”位,机械超速试验才允许进行。超速试验的允许条件:汽机挂闸发电机未并网系统转速大于2950RPMOPC超速试验必须没有OPC保护动作的条件存在在电气或者机械超速试验过程中,如果汽机转速超过3360RPM,为安全起见DEH将无条件发出超速跳闸指令送ETSo2.2 基本控制部分基本控制部分是DEH的核心,它提供与转速和负荷控制相关的逻辑、调节回路。这部分还包括与自动控制有关的其他功能,如设定值/变化率发生器、限值设定、阀门切换、阀门管理、阀门试验以及阀门校验等。与基本控制有关的重要模拟量,如发电机有功功率、主蒸汽压力、中压排汽压力和调节级压力同样都是三取二
18、。2.2.1 远方挂闸/ETS复位导致汽机跳闸的原因总结起来有两个:一个是汽机危急保安装置动作后保安油压消失,薄膜阀动作后将AST母管内EH抗燃油排泄掉,所有阀门关闭;另外一个是AST跳闸块上AST电磁阀动作后直接将抗燃油排掉引起阀门全部关闭。远方挂闸的作用就是复位危急保安机构,即DEH通过控制安装在汽轮机前箱附近的板式气动挂闸电磁阀使得保安油压重新建立起来;远方复位ETS则是指通过DEH送出复位AST跳闸电磁阀指令给ETS,使AST跳闸电磁阀恢复带电状态,从而恢复AST母管油压。ETS复位操作是时间长度为5秒的脉冲信号,即命令发出5秒后自动消失;远方挂闸操作则在挂闸后若50S内汽机仍未挂闸,
19、则DEH给出“远方挂闸失败”(RESETTURBINEFAIL)信号。(注:汽机挂闸也可通过运行人员操纵前箱附近跳闸杠杆手动挂闸;同样,ETS复位也可通过ETS操作盘上的复位按钮实现。)2.2.2 转速控制电厂600MW汽轮机是由GV/RSV/IV控制冲转的。汽机挂闸且阀门不在校验状态时,运行人员可发出RUN(开主汽门)命令,此时TV全开,GV,RSV,IV保持关闭。RUN实际上就是开机命令指令,一旦发出,就意味着冲转开始;在汽机运行期间RUN命令始终保持,只有当汽机重新跳闸才能清除掉。运行人员通过DEH画面设定目标转速3000RPM和升速率;一旦目标值发生改变,程序自动进入HOLD状态,当运
20、行人员选择“运行”命令后,转速给定按照事先设定的升速率向目标值爬升,转速PID在偏差的作用下输出增加,开启GV、RSV、IV,汽机实际转速随之上升。当转速给定与目标值相等时,程序自动进入HOLD状态,等待运行人员发出新的目标值。升速过程中,运行人员可随时发出HOLD命令(临界区除外),这时,转速给定等于当前实际转速,汽机将停止升速,保持当前转速。为保证汽机安全通过临界区,当实际转速在760860RPM,14901810RPM,21502250RPM时,转速进入临界区,此时,升速率自动设置为300RPMmino转速临界区的范围可通过工程师站在线修改(根据现场需要)。在冷态启动方式时,必须对高压主
21、汽门和调门腔室进行暖阀,暖阀必须在转速低于IoORPM的情况下进行,并且满足以下任一个条件:凝汽器A真空高于33.3KPa汽机挂闸4个高调门和2个中主门中至少有5个关闭高压疏水阀开(代表负荷低于10%,硬接线DEH-20从284D-TB2-5,6来)暖阀指令发出后,TV2以预先设定好的阀门开度(操作员站可修改)以2分钟脉冲开启和关闭右高主门,直到主汽门腔室金属温度高于21(C或暖阀1小时后自动停止。当有汽机跳闸信号或RUN信号来时也停止暖阀。当转速达到400RPM时,机组进行磨检听音。当转速达到800/1000RPM时,进入HOLD状态,进入中速暖机阶段,这些都由运行人员手动操作。暖机结束后,
22、由GV,IV控制汽机升速到3000RPM。此外,当转速超过2750RPM,程序自动将升速率降低为IoORPM/min;超过2900RPM,升速率降为50RPMmin,使得3000RPM定速时转速更稳定。3000RPM定速后,可以进行自动同期。DEH对自同期装置发出的转速给定增/减脉冲变成15RPM,通过速率限制器(增减速率都为1转/秒)将15RPM和目标值迭加后,形成新的目标值并通过限幅器限制在同期转速允许范围内(29853015RPM)。如果自动同期方式无法投入,其原因如下:转速超过29853015RPMDEH在手动控制方式汽机跳闸发电机并网系统转速故障自同期装置未发出允许信号自同期允许时自
23、同期增/减信号品质坏2.2.3 自动带初负荷发电机并网后,DEH在现有阀位流量参考值REFERENCE上加2%,这个开度对应于大约5%的初负荷。初负荷的实际大小还决定于当时主蒸汽压力,因此引入了主蒸汽压力进行修正,即主汽压较高时阀门开度小,反之则较大。初负荷大小可以在工程师站上修改。2.2.4 负荷控制负荷控制一般分为开环和闭环两种方式。所谓闭环指的是控制过程引入发电机有功功率反馈或者主蒸汽压力反馈,此时汽机调门受负荷PID或者主汽压力PlD的控制调节;开环方式则需要运行人员随时注意实际负荷的变化,目标负荷与实际负荷的近似程度依赖于调门阀门流量曲线和当前蒸汽参数。开环负荷控制也称为阀位方式。此
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