水泥股份有限公司回转窑大齿圈裂纹的处理实例探讨.docx
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1、水泥股份有限公司回转窑大齿圈裂纹的处理实例探讨例4m56m回转窑大齿圈裂纹的处理1存在问题水泥股份有限公司1号线4m56m回转窑于年1月投产使用,到年7月开始发现大齿圈腹板出现多处裂纹,其中弹簧板支撑销轴孔部位有三处相当严重。经仔细检查发现大齿圈在铸造时就存在多处铸造缺陷(裂纹),经补焊处理后加工出厂,造成部件内应力没有完全消除,导致在使用过程中继续出现裂纹,并不断扩散恶化。2处理方案方案1:更换新的大齿圈。费用高,周期长,而生产不允许长时间停机。方案2:大齿圈裂纹焊接加固。直接把大齿圈裂纹处打磨后焊接加固,技术难度大,焊接变形难以控制,风险大。方案3:大齿圈裂纹处理加固。大齿圈裂纹打磨处理,
2、钻止裂孔;通过大齿圈腹板工艺孔利用加固板、连接板等对大齿圈裂纹进行加固。经过研究分析比较,决定采用方案三。3处理步骤(1)停窑、冷窑,大齿圈裂纹打磨处理,钻止裂孔。(2)拆除窑中大齿圈罩壳,测量大齿圈径向、轴向跳动情况和传动大小齿轮啮合顶隙及侧隙(圆周均分测量8个点)。(3)传动大齿圈腹板工艺孔(24孔)内孔打磨,轴套(24件)外径与孔相配加工后与孔焊接。见图Io图I大齿圈裂纹处理加固I-大齿圈;2-加固板;3-轴套;4-坐圈;5-连接螺母:6-连接螺怆;7-连接板.(4)安装加固板(48件)并用连接螺栓及螺母、垫圈(24套)等拧紧。(5)沿连接板拉力方向在加固板上焊接调整各加固板间拉力的丝杆
3、支座(96件),用丝杆(M42)拧紧,要求用扭力板手拧紧。(6)再次测量大齿圈径向、轴向跳动情况和传动大小齿轮啮合顶隙及侧隙,检查核对前后各数据有无变化,若变化较大则需要进行相应调整。(7)连接板(96件)与加固板焊接。(8)拆除各丝杆与支座,再次测量大齿圈径向、轴向跳动情况和传动大小齿轮啮合顶隙及侧隙,检查核对前后各数据有无变化。(9)安装大齿圈罩壳。4处理技术要求(1)大齿圈的轴向跳动允许偏差为1.5mm,径向跳动允许偏差为0.75mm。(2)大小齿轮的齿顶间隙应在8.25mm9.25mm范围内;侧隙应在1.92mm2.17mm范围内。(3)大齿圈腹板工艺孔(24孔)内孔与轴套(24件)外
4、径间隙配合后焊接,要求沿连接板拉力方向左右两侧段焊,焊缝高度约10mm,上下方向不焊接。因大齿圈材质为35CrNi3Mo,轴套材质为Q235-A,故采用506焊条焊接,并且焊条必须事先加热、烘干,预热到250并保温约lh。(4)各加固板之间用丝杆(M42,共48件)拉紧,要求用扭力板手拧紧(力矩约1200NM),各丝杆拉力要均匀,并对称拧紧,分三次逐渐加大扭力,第一次400NM,第二次800NM,第三次1200NM,以便在拧紧丝杆后焊接各连接板,最终拆除各丝杆后在连接板内预留一定的预应力。(5)在焊接连接板(共96件)时,两侧采用连续焊接,焊接长度约150mm,高度约15mmo为减小变形,采用
5、对称交替焊接,即焊好一面后,再转到对称面焊接,从中间往两侧施焊,焊角高度上下45。左右,不宜上下不均或焊脚过高,以免应力集中产生不良后果。焊接速度要均匀,避免过快或过慢,不得有裂纹或夹渣,做到边焊接边敲打清渣。5效果我公司1号线4m56m回转窑大齿圈裂纹于年3月处理加固过程中各数据测量变化不大,加固后使用至今快两年时间,原大齿圈裂纹未见严重恶化扩散,设备运转平稳,说明处理效果较好,同时节省了更换新大齿圈所需的巨额费用及较长的更换时间。其二例4.8m72m回转窑大齿圈开裂的应急处理1问题及分析我公司一条日产5000t水泥熟料生产线,于年9月建成投产。其窑型为4.8mX72m回转窑,斜度3.5%,
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