桩基工程勘察、设计和施工及存在的问题PPT.ppt
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1、桩基工程勘察、设计和施工及存在的问题,内容,一、桩基工程二、地基与基础三、岩土工程勘察四、桩基设计五、桩基施工,一、桩基工程,桩是指深入土层的柱型构件,称为基桩。由基桩与连接桩顶的承台组成桩基础,简称桩基。若桩身全部埋入土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。,(一)概述,桩基础示意图,1持力层;2桩;3桩基承台;4上部建筑物;5软弱层,建筑桩基通常为低承台桩基。桩基的主要作用是将上部结构的荷载传递到深部较坚硬、压缩性小的土层或岩层。,按桩的功能不同分为竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷桩和复合受荷桩。其中竖向抗压桩又可按承载性状不同
2、分为摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩及端承桩四种。按成桩有无挤土效应,分为挤土桩、部分挤土桩及非挤土桩三类。按成桩方法分为预制桩与灌注桩两种。其中预制桩由木桩、混凝土预制桩(RC桩),发展到空心桩(PC桩)、预应力混凝土管桩、螺旋形混凝土桩、结节形混凝土桩、钢桩等。沉桩方法有锤击法、振动法、静压法及射水法等。,锤击法施工时,施工场地应按坡度不大于1%、地耐力不小于85kPa的要求进行平整、压实,地下应无障碍物。在基坑和围堰内沉桩,要配备足够的排水设备。桩锤安装时,应将桩锤运到桩架正前方2m以内,不得远距离斜吊。用桩机吊桩时,必须在桩上拴好溜绳,严禁人员处于桩机与桩之间。起吊2.5m以外的混凝土预
3、制桩,应将桩锤落在下部,待桩吊近后,方可提升桩锤。严禁吊桩、吊锤、回转或行驶同时进行。,(二)桩基工程安全技术,卷扬机钢丝绳应经常处于油膜状态,防止硬性摩擦,钢丝绳的使用及报废标准应按有关规定执行。遇有大雨、雪、雾和六级以上大风等恶劣气候,应停止作业。当风速超过七级或有强台风警报时,应将桩机顺风停置,并增加缆风绳,必要时,应将桩架眠放到地面上。施工现场电器设备外壳必须保护接零,开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。,钻孔法施工时,应检查有否发生卡杆现象,起吊钢丝是否牢固,卷扬机刹车是否完好,信号设备是否明显。钻孔桩的孔口必须加盖。成桩附近严禁堆放重物。施工过程应随时查看桩机施工附近地面有无开裂现
4、象,防止机架和护筒等发生倾斜或下沉。每根桩的施工应连续进行,如因故停机,应及时提上钻具;保护孔壁,防止造成塌孔事故。,人工挖孔法施工时,井下应设通风设施,工人下井时应携带有害气体测定仪,电气设备要装安全漏电保护开关等。井下照明必须使用36V安全照明电压。对易塌孔土层采取可靠的护壁措施。经常检查桩孔护壁施工质量和变形情况。对运土吊筐经常检查其质量,并检查吊绳是否扎牢,以防掉土、掉石砸伤井下施工人员。对挖土施工作业的设备应经常检查,摇把质量、滑轮、吊绳等应定期检查,防止断落、脱落等可能发生的事故。,1)、2003年3月2日14时40分,由江苏省宜兴三建集团南昌分公司承建的南昌市地王广场工程,施工人
5、员在人工挖孔桩桩孔内进行土方作业,因未按规定在桩孔内做护壁,挖至7m深时,导致桩孔上部土方坍塌,造成4人死亡。,(三)桩基施工事故案例,人工挖孔桩;基坑护坡部分用沙包;人工挖孔桩的护壁模板为钢模板,分为四块,监理下桩底检查,业主会同设计院验桩持力层,桩底持力层岩样,设计院与甲方、监理验桩,确定终孔,钢筋绑扎完毕,超声波安装完毕,砼浇筑,桩基检测开展超声波检测,浇筑完成后的桩,哈尔滨一工地2工人挖灌注桩被埋,不少工人围在出事桩口等待工友的消息.,广州市海珠城广场工地基坑挡土墙发生坍塌事故,分析,据介绍,该工程自2003年开工以来,直至2006年7月15日完工,时间长达两年九个月,不仅远远超过了基
6、坑施工不长于一年的技术安全时限,还由于整改不力、一直拿不到施工许可证,被来自市建设科技委、市建设工程质量安全监督站、施工方广东省机施公司等多家单位多次警告,甲方却一直置若罔闻。直至今年7月7日,由于甲方隐瞒工程事实、多次表示已经整改,而且出于让接下来的主体工程能够尽快开工、有利于对基坑工程实施抢险的考虑,市建委才补颁施工许可证。,五大原因导致塌方,一,设计方案本身就有问题。早在上报施工设计方案时,市建设科技委就已经提出,基坑设计深度达16.2米,存在五大安全隐患,并提出方案要求调整,但甲方全拒不整改,反而开始无证施工;二,实际施工再深4米“雪上加霜”。在实际施工中,甲方竟又将施工深度再加深4.
7、1米,造成原本就不牢固的基坑喷锚支护桩成为“悬空”桩,完全失去支撑能力;三,无视多次安全警告。据悉,在违章施工工程中,市建委曾发出两次停工通知书,要求工地停工整改,市建设工程质量安全监督站也提出整改要求超过五次,连施工企业广东机施都提出安全警告达五次以上,甲方却一味“督战”,视安全为儿戏;四,远超基坑施工安全年限。由于基坑施工的金属构件,如锚索、支护桩都暴露在潮湿的露天环境中,容易锈蚀,根据安全要求,基坑工程应该在一年内完成,而实际上该工程却用了两年零九个月,构件预应力进一步降低,甚至失效;五,整改不力。尽管后来设计有所变更,但对一些关键环节却已无法调整,成为塌方的直接原因。,1.地基:承受基
8、础传来荷载的地层。2.基础:是将结构承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。3.基础埋置深度:一般指基础底面至室外地坪间的垂直距离。,二、地基与基础,下卧层,持力层(受力层),地基与基础的关系,4.地基基础设计应满足的 三项基本原则(1)保证地基的强度和稳定性要求(2)控制地基变形(3)保证地基基础的稳定性要求,强度问题实例,加拿大特朗斯康谷仓,事故:1913年9月装谷物,10月17日装了31822谷物时,1小时竖向沉降达30.5cm24小时倾斜2653西端下沉7.32m 东端上抬1.52m上部钢混筒仓完好无损,概况:长59.4m,宽23.5m,高31.0m,共65个圆筒仓。钢混筏板基础,厚
9、61cm,埋深3.66m。1911年动工,1913年完工,自重20000T。,加拿大特朗斯康谷仓,原因:地基土事先未进行调查,据邻近结构物基槽开挖取土试验结果,计算地基承载力应用到此谷仓。1952年经勘察试验与计算,地基实际承载力(193.8-276.6)kPa远小于谷仓破坏时发生的基底压力329.4kPa。因此,谷仓地基因超载发生强度破坏而滑动。,处理:事后在下面做了七十多个支撑于基岩上的混凝土墩,使用388个50t千斤顶以及支撑系统,才把仓体逐渐纠正过来,但其位置比原来降低了米。,香港宝城滑坡,1972年7月某日清晨,香港宝城路附近,两万立方米残积土从山坡上下滑,巨大滑动体正好冲过一幢高层
10、住宅-宝城大厦,顷刻间宝城大厦被冲毁倒塌并砸毁相邻一幢大楼一角约五层住宅。死亡7人。,原因:山坡上残积土本身强度较低,加之雨水入渗使其强度进一步大大降低,使得土体滑动力超过土的强度,于是山坡土体发生滑动。,香港1900年建市,1977年成立土力工程署港岛1972 Po Shan 滑坡(20,000 m3)(67 死、20 伤),Po Shan Road,Conduit Road,Notewell Road,Early 1972 滑坡前,阪神大地震中地基液化,神户码头:地震引起大面积砂土地基液化后产生很大的侧向变形和沉降,大量的建筑物倒塌或遭到严重损伤,液化:松砂地基在振动荷载作用下丧失强度变成
11、流动状态的一种现象,阪神大地震中地基液化,神户码头:沉箱式岸墙因砂土地基液化失稳滑入海中,变形问题实例,比萨斜塔,目前:塔向南倾斜,南北两端沉降差1.80m,塔顶离中心线已达5.27m,倾斜5.51360:再复工,至1370年竣工,全塔共8层,高度为55m1272:复工,经6年,至7层,高48m,再停工1178:至4层中,高约29m,因倾斜停工1173:动工,原因:地基持力层为粉砂,下面为粉土和粘土层,强度较低,变形较大。,1590:伽利略在此塔做落体实验,比萨斜塔,1838-1839:挖环形基坑卸载1933-1935:基坑防水处理 基础环灌浆加固1990年1月:封闭1992年7月:加固塔身,
12、用压重 法和取土法进行地 基处理目 前:已向游人开放。,处理措施,虎丘塔,问题:塔身向东北方向严重倾斜,塔 顶离中心线已达2.31m,底层 塔身发生不少裂缝,成为危险 建筑物而封闭。,概况:位于苏州市虎丘公园山顶,落成于宋太祖建隆二年(公元961年)。全塔7层,高47.5m,塔的平面呈八角形。,原因:坐落于不均匀粉质粘土层上,产生不均匀沉降。,处理:在塔四周建造一圈桩排式地下 连续墙并对塔周围与塔基进行 钻孔注浆和打设树根桩加固塔 身,获得成功。,关西机场 世界最大人工岛,1986年:开工1990年:人工岛完成1994年:机场运营面积:4370m1250m填筑量:180106m3平均厚度:33
13、m,关西机场,设计时预测沉降:5.77.5 m完成时实际沉降:8.1 m,5cm/月(1990年)目前实际沉降:11.5 m预测主固结完成:20年后比设计超填:3m,问题:沉降大且有不均匀沉降,渗透问题实例,Teton坝,概况:土坝,高90m,长1000m,建于1972-75年,1976年6月失事,损失:直接8000万美元,起诉5500起,2.5亿美元,死14人,受灾2.5万人,60万亩土地,32公里铁路,原因:渗透破坏水力劈裂,Teton坝,1976年6月5日上午10:30左右,下游坝面有水渗出并带出泥土。,Teton坝,11:00左右洞口不断扩大并向坝顶靠近,泥水流量增加,Teton坝,1
14、1:30洞口继续向上扩大,泥水冲蚀了坝基,主洞的上方又出现一渗水洞。流出的泥水开始冲击坝趾处的设施。,11:50左右洞口扩大加速,泥水对坝基的冲蚀更加剧烈。,Teton坝,11:57 坝坡坍塌,泥水狂泻而下,Teton坝,12:00过后坍塌口加宽,Teton坝,洪水扫过下游谷底,附近所有设施被彻底摧毁,Teton坝,失事现场目前的状况,Teton坝,九江大堤决口,溃口原因:堤基管涌,1998年8月7日13:10发生管涌险情,20分钟后,在堤外迎水面找到2处进水口,又过20分钟,防水墙后的土堤突然塌陷出1个洞,5 m宽的堤顶随即全部塌陷,并很快形成一宽约62m的溃口。,长江堤防工程堤基管涌发生发
15、展过程示意图,砂环,管涌口,粘性土,砂性土,渗水,杂填土,管涌:在渗流作用下,无粘性土体中的细小颗粒,通过土的孔隙,发生移动或被水流带出的现象。,堤基管涌,砂性土堤基管涌破坏示意图,管涌破坏,当管涌发生时,渗流将导致向源侵蚀,使堤防基础下部出现渗流通道,当水头差足够大时,侵蚀将加速并掏挖堤防基础。形成通道后极易引起溃决,三、岩土工程勘察,(一)岩土工程勘察,岩土工程勘察规范 GB-500021-94 适用于除水利工程、公路工程、铁路工程、核电站工程以外的工程建设岩土工程勘察公路工程地质勘察规范 JTJ064-98港口工程地质勘察规范 JTJ240-97水利水电工程地质勘察规范 GB50287-
16、99铁路工程地质勘察规范,推荐规范,甲级乙级丙级,1 目的2 勘察类型3 勘探方法4 成果,查清地质构造,为工程设计提供依据,地基勘察内容,勘探目的:了解地基的工程地质和水文条件,为确定地基承载力和进行基础设计提供依据1 资料 平面图和地形图 建筑物形式和荷载 管线,地下室,2、勘察类型 可行性研究勘察(选址勘察)初步勘察 详细勘察 施工勘察,2、勘察内容 土层分布,水平位置和深度 每层土物理力学性质 e,c Es 地下水位置及性质 其他地质问题:古滑坡,古墓,洞穴,老河道古井,布点 一般性勘察:针对持力层,平面(11.5)b(34)b 2050 m 控制性勘察:压缩层,比一般性勘察深,勘探方
17、法,物探地球物理勘探坑探明挖钻探钻孔触探 重点现场测试原位试验 重点室内试验,1 地球物理勘探(物探),物探:根据如密度、导电性等物理性质的差别,勘测地层分布、地质构造和地下水位置方法:重力场,磁电场,声,弹性波,放射性勘探,地震勘探(规范,剪切波速)优点:简单迅速缺点:间接判断,较大范围.,2 坑探,优点:直观,取原状样,兰旗营9m坑缺点:一般34m,地下水以下危险,最常用的办法,可达100m以下划分地层确定地下水取样可以结合原位试验,钻探,钻探,4 触探 动力触探和静力触探,触探法能划分土层,现场连续测定土性,地基承载力、桩侧壁阻力和桩端阻力,土抗液化能力(1)动力触探管状探头 标准贯入试
18、验SPT,63.5 kg锤,76cm落距,贯入深度30cm的击数,N 63.5锥状探头,标准贯入试验,圆锥动力触探,标准贯入试验,动力触探,SPT用测得的垂击数N,判定砂土的密实度或粘性土的密度,确定地基和单桩的承载力;还可评定砂土的抗液化能力。标准贯入试验适用于砂性土与粘性土。,动力触探管状探头 标准贯入试验SPT锥状探头 轻型10 kg中型 28kg重型 63.5kg 碎石,砾石地层特重型 120kg,轻型动力触探10kg,穿心锤,锤垫,触探杆,尖锤头,锥状探头,1 静力触探是可以迅速、连续的反映土质变化2 划分土层,确定承载力、压缩性、不排水抗剪强度、砂土密实度等3 静力触探适用于粘性土
19、和砂类土,(2)静力触探,静力触探 单桥探头 端部Ps=Q/A 比贯入阻力双桥探头 端部和侧壁土的密实度压缩性强度桩和地基的承载力,(2)静力触探Static Cone Penetration,带静力触探旁压仪,静力将金属探头压入土中,测定探头所受到的阻力,静力触探,5 现场试验,十字板 Vane Shear饱和软粘土载荷板试验Loading Plate深浅均可旁压仪 Pressuremeter 较深地基,十字板,Mmax=FL,F,F,现场载荷试验,载荷板试验,荷载板尺寸0.5 0.5m,0.71 0.71m,1.0 1.0m试验不少于3点荷载8-10级每级荷载稳定的标准承载力的特征值,现场
20、载荷试验,地基破坏的判定(1)明显侧向挤出或发生裂纹(2)荷载增量很小,沉降急剧增加,(3)某级荷载增量下,24小时内沉降不能稳定(4)s/b0.06的荷载作为破坏荷载,载荷试验,承载力的特征值fak,比例界限pcr当pu1.5 pcr时 取极限承载力一半渐变型曲线s/b=0.010.015低压缩性土s/b=0.02高压缩性土,深度宽度修正的特征值,I0形状影响系数,圆:079;方:088,旁压试验,水箱,钻孔内进行横向载荷试验,用以测定较深处土层的变形模量和承载力,注水,量测,量测室,6 室内试验,物理性质力学特性 直剪试验,三轴,压缩(渗透),压缩试验,问题,在建筑物场地上勘探,一般要做哪
21、些项目的勘探?对于重要建筑物一般要采用什么试验方法确定承载力?如何确定砂土地基的密实度?如何确定软粘土的不排水强度,1 工 程 概 况 单集泵站,位于江苏铜山县单集乡,是南水北调东线控制工程之一。该场地内层分为5层,由第四系全新统、上更新统地层组成,各土层分布如下:黄褐色粉质壤土,局部为砂壤土,厚2.9m;黄色、灰色粉砂、粉散、饱和,厚1.7m;灰色壤土,可塑软塑,夹粉砂,厚1.5m;黑灰色重壤土,粘土,可塑,含小豆状Fe,Mn结核,厚1.2m,粉质粘土层,黄夹灰白色,可塑硬塑,上部钙质结核富集,含量9095,结核直径一般1050min,大者可达150mm,该段富水性好、基坑涌水量120200
22、m/h,下部含钙质结核较少、土体致密多呈棱块状、片状,具滑面、滑面多见于灰白与黄色边缘变,颗粒分析其粘粒含量28 31、粉粒含量45 51、极细砂含量1823%,各阶段的土性指标见表26;该层厚10.3m,下伏为震旦系薄中厚层状石灰岩。,某泵站基坑工程事故分析,2 基 坑 开 挖 泵站基坑开挖深度11.2m,边坡13,由于场地条件允许基坑采用一阶开挖。由于泵站出水槽基础设计采用振冲碎石桩,过大地开挖边坡不但使挖填土方量增加,而且站房后形成较大填土区将增加出水槽地基处理的难度。为了最大限度减少挖填工作量和缩小填土区,鉴于以往的成功经验,南侧边坡开挖相对较陡;开挖方式采用机械与人工交替,明沟排水,
23、当开挖至第层时,该层普遍向外涌水,同时局部钙质结核层涌塌;有34处集中出水点,点涌水量2030m/h。开挖深度接近10m时,边坡土体开始出现裂缝,随后南侧边坡发生大规模塌方,并不断扩展;继而北边坡也发生塌坡。施工单位认为边坡过陡、明排水效果不好,采取削坡、清底,打草包坝,加木桩挡土、加深排水沟等措施,后来又投生石灰;但都无济于事,边坡土体开裂滑塌继续扩展,塌方土不断涌入基坑,同时地基土体出现明显的隆胀和严重扰动,施工已无法继续进行。3 事 故 分 析 3.1 岩土工程勘察报告存在失误。该场地第层为粉质粘土,具有不均匀的膨胀性,属弱中等膨胀土,膨胀力较小但膨胀速度很快,但勘察报告没有放映出第层土
24、的胀缩性。使基坑施工和基坑设计都没有对第层土采取相应的措施,导致基坑开挖出现大规模塌方事故,以及基坑设计在参数取值、构造处理等方面的失误。,膨胀土是一种颗粒高分散,对含水量变化极为敏感的高塑性粘土,密度比较大,压缩性低,渗透性差,其地质年代多为上更新统以前地层,它的岩土工程特征包括三个方面。一是其地质特征,二是其矿物成份特征,三是岩土工程环境或者是水和湿热的变化。粘土矿物成分是决定膨胀土工程性质的物质基础。差热分析曲线表现为几种矿物热效应的综合反映,成分以伊利石为主,含高岭石、水针铁矿及少量蒙脱石。土体中含钙质及铁锰质结核是膨胀土外观地质特征之一,二者可单独富集也可共生,铁锰结核呈豆状、粒状,
25、一般5mm左右,钙质结核主要分为方解石并有粘土及砂粒胶结,体形较大者多为浑圆状,剖开后可见较大的溶隙并有方解石晶体的表面生成。从外观结构来看,土体结构多呈块状,片状,黄灰白色斑状相间,土体中砂矿物含量3.2419.9,以褐铁矿、石英、长石为主。经测试证明黄色土块含砂质较多,灰白色土块含砂质较少,膨胀性与砂质含量成反比。事故发生后,对第层重新进行室内土工试验,其各项胀缩性指标如下:其中,膨胀力的大小取决于土体结构、粘土矿物成分及相应的含水量,试验结果实测膨胀力429KPa,平均16KPa;对工程设计膨胀力是一项有实际工程意义的指标。从膨胀速度曲线可以看出土体浸水后膨胀较快,3035min即可完成
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