节能工程实施意见学习培训PPT.ppt
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1、1,深入学习“十一五”十大重点节能工程实施意见,2,主要内容,一、电机系统节能工程;二、能量系统优化工程;三、建筑节能工程;四、绿色照明工程;,3,一、电机系统节能工程,(一)现状和问题(二)规划目标(三)主要内容(四)重点工程,4,(一)现状与问题,用电比重大电动机及被拖动设备效率低系统匹配不合理 系统调节方式落后,电机系统运行效率低、能耗高的主要表现,5,用电比重大,电机系统是量大面广的终端耗电大户,节电潜力巨大。年各类电机系统总装机容量约4.2亿千瓦,年耗电万亿千瓦时以上,约占全国用电量的。,说明:-电机拖动系统整体运行效率比发达国家低10-20个百分点。,6,电动机及被拖动设备效率低,
2、电动机,中国电动机系列与国际标准比较单位:电动机效率(),说明:-电动机寿命、可靠性、噪声、振动与发达国家有一定差距,效率平均比发达国家低3-5个百分点;-96年完成系列鉴定,产量不足10%,70%为Y系列。,7,电动机及被拖动设备效率低,被拖动设备,根据不同的负载特性和控制要求,被拖动设备主要分为4类:1、通用机械拖动:风机、水泵、压缩机、磨机、机床等;2、工艺拖动:轧机、工艺系统的离心机、注塑机等;3、牵引拖动:电力机车、电梯、电车、矿山提升机等;4、精密拖动:各类机床、伺服系统等。,说明:-通用机械拖动量大面广,耗电量约为全部电力消耗的50%强,其中风机、泵类、压缩机和空调制冷机的用电量
3、分别占全国用电量的10.4%、20.9%、9.4%和6%。;-泵类产品质量与性能与发达国家差距较大,品种、规格少,平均效率;-风机在设计效率与国际水平无明显差别,规格少,产品质量可靠性差;-压缩机、空调制冷机性能指标与发达国家相当,差距在机组可靠性、配套性和机组一体化方面。,8,系统匹配不合理,设备可靠性差,设计思想落后,选型考虑安全系数偏大,一般取10%-15%的裕量,电机及拖动产品规格少、档次间距大,实际选型再上靠一档,系统装机大于实际需要,业主在项目初期要求选较大设备,以备日后扩大生产规模,设备系统长期在低负荷区运行,大马拉小车,整体效率低下,9,系统调节方式落后,我国运行的电机系统大部
4、分采用机械式和相对落后的传动调节方式,导致系统损耗增大。,说明:-原国家计委:“八五”、“九五”,对国内电机系统经济运行情况展开调查,在此基础上安排风机、水泵等节电设备租赁项目;GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值(简称电动机能效标准)是我国第一个工业设备的能效标准。-原国家经贸委:颁发交流电气传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行和计算办法国标;发布”全国风机水泵产品目录“,”淘汰限制生产的机电产品目录“,”风机水泵节能改造指南“等;-财政部:关于煤炭行业风机、水泵改造试行用项目节点效益还贷的暂行规定、关于调整节能改造风机、水泵折旧年限的通知。-国家质量技术监督局
5、:中小型三相电动机能效限定值及节能评价标准,10,(二)规划目标,以提高电机系统运行效率、降低电耗为中心,规划在“十一五”期间使电机系统的运行效率提高2个百分点,形成年节电250亿千瓦时节能潜力。,11,(三)主要内容,推广高效节能电动机及相关设备;,技术路线1,技术措施,目标,系统效率比在用系统平均效率提高10-20个百分点,形成年节电50亿千万时。,12,(三)主要内容,更新淘汰低效电动机及高耗电设备,技术路线2,技术措施,目标,完成改造容量1000万千瓦,系统运行效率提高8-10个百分点。实现年节电30亿千瓦时,投资,概算总投资50亿人民币,说明:国内市场平均价格:电动机:120-200
6、元/kW,水泵:200-300元/kW,风机:300-400元/kW;综合改造价格:水泵系统:400-500元/kW,风机系统:500-600元/kW;系统效率提高8-10%,节电率15-20%,回收期3年以内,投入1元,形成0.6-1kWh的节电能力。,13,(三)主要内容,推广变频调速等先进电机调速技术,,技术路线3,技术措施,目标,完成改造容量1500万千瓦,系统运行效率提高20-25个百分点。实现年节电170亿千瓦时,投资,概算总投资170亿人民币,说明:国产380V变频调速器市场平均价格:500-600元/kW,进口产品:700-800元/kW,中高电压等级国产变频调速器价格:100
7、0-1200元/kW,进口产品:1400-1600元/kW;,14,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),1、分析企业自身的节能潜力,年产量为300万t的老矿井,随着生产产量的逐年减少,井下风量负荷相对下降,但通风设备一直没有更换,造成风机效率降低。目前该矿风机的实际运行负荷最大只有65%,最小只有35%。由于长时间在这么低的负荷下运行,造成电能损耗较大。,15,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),2、风机调节方式,调节风机风量的方法主要有2种:(1)电动机的转速恒定,调节风门的开度;(2)风门的开度恒定,调节电动机的转速。
8、,16,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),2、风机调节方式,电机转速的基本公式:n=60 f/p(1-s)式中:f 电机定子频率;p 电机的极对数,为常数;s 电机的转差率。从式中不难看出,变频调速就是均匀地调节电动机定子频率f,从而平滑地调节电动机的转速n。异步电动机变频调速具有调速范围宽、平滑性高、机械特性硬等优点,因此成为当前最主要的调速方式。,17,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),2、风机调节方式,风机的特性曲线图曲线1为风机在恒速下的风压-风量(H-Q)特性曲线;曲线3为管网风阻特性曲线。,18,(三)主要
9、内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),2、风机调节方式,假设风机设计时工作在A 点,效率最高,此时输出风量Q为100%,轴功率为P1,与Q1、H1 的乘积成正比,即P1 与AH1OQ1 所包围的面积成正比。当需要调节风量时,例如所需风量从100%减少到额定风量的50%,即从Q1 减少到Q2 时,如果用调节风门的方法来调节风量,使管网阻力曲线由曲线3变为曲线4。就是说,减小风门的开度增加了管网阻力。此时,系统的工作点由原来的A 点移至B 点。可以看出,风量虽然降低了,但风压增加了,轴功率P2 与面积BH2OQ2 成正比,它与P1 相比,减少不多。如果采用调节转速来调节风量
10、的方法,风机转速由n1 降到n2。根据风机参数的比率定律,可以画出在转速n2 下的风压-风量(H-Q)特性曲线图5,风机工作在C 点。可见,在满足同样风量Q2 的情况下,风压将大幅度降低到H3,轴功率P2(与面积CH3OQ2 成正比)也明显降低。所节约的功率与面积AH1OQ1 和CH3OQ2 之差成正比。由此可见,用调速的方法来减少风量的经济效益是十分可观。,19,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),3、风机改造技术方案,根据矿井的工作实际情况,矿井东部和西部通风机各安装1台变频器,变频器配置为一拖二,即分别拖动1 600 kW和630 kW电机,备用设备暂
11、不改造。根据实际,选择了三菱PMT-H 系列变频器,电压为6 kV,容量为1 500 kW。该变频器专为平方转矩负载设计的,独特的输入、输出变压器加正弦波滤波器方式,输入24相整流方式,抑制高次谐波对电网的干扰。虽然电机容量为1 600 kW,但实际运行最大轴功率为1 050 kW,实际运行电流为额定电流的65%,因此选择的变频器完全能满足要求。,20,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),4、风机改造节能效果,根据GB12497-1995年三相异步电动机经济运行计算:采用挡板调节流量对应电动机输入功率P与流量Q的关系为:P0.45+0.55(Q/Qe)2 P
12、e式中Pe 额定流量时电动机输入功率,kW;QN 额定流量。由流体力学原理知:流量Q 与转速n 成正比,压力H 与转速n2 成正比,轴功率P 与转速n3 成正比,即:Q/Qe=n/ne,H/He=(n/ne)2,P/Pe=(n/ne)3式中:Q、H、P 和n 给定工况下的流量、压力、轴功率和转速;Qe、He、Pe 和ne 额定工况下的流量、压力、轴功率和转速。因此,节电率Ki的计算公式为:Ki=1-(Q/Qe)3/0.45+0.55(Q/Qe)2,21,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),4、风机改造节能效果,在本设计中,分2部分计算:夏季由容量为1 600
13、 kW电机拖动风机,额定风量为16 000 m3/min,实际风量为13 000 m3/min,Q/Qe=13 000/16 000=0.81,代入上式计算得:Ki=0.35;P 1 297 kW 采用风门调节风量时风机所需轴功率为1297kW,变频器调风量时相对调节风门调风量的节电率为0.35,69月(按120 d计算)节电量为:24 120 1 297 0.35=1 307 376 kWh。,22,(三)主要内容,技术路线3案例(XX矿业集团老虎台矿矿井风机变频改造),4、风机改造节能效果,春、秋、冬季由容量为630 kW 电机拖动风机,额定风量为9 100 m3/min,实际风量为7 5
14、00m3/min,Q/QN=7 500/9 100=0.82,代入上式计算得Ki=0.35;P1V=517 kW。采用风门调节风量时风机所需轴功率为517kW,变频器调风量时相对调节风门调风量的节电率为0.35,其余8个月(按240 d计算)节电量为:24 240 517 0.35=1 042 272 kWh。总节电量为:1 307 376+1 042 272=2 349 648kWh。年节电费(电价0.4元/kWh)为2 349 648 0.4=93.9万元。,23,项目实例,24,项目实例,25,项目实例,26,(四)重点工程,冶金有色,1、焦化工艺中的煤气鼓风机、除尘风机系统调速及计算机
15、控制;2、烧结工艺中的热风机、冷风机、除尘风机系统调速及计算机控制;3、炼铁工艺中的高炉除尘风机、冷却水泵系统调速及自动控制改造;4、转炉、电炉除尘系统自动化及风机调速改造;5、有色金属冶炼炉、精炼除尘风机系统自动化6、大型电机软启动改造;年产量200万吨大型冶金有色企业,轻工纺织,1、注塑机液压油泵系统变频调速改造;2、纺织行业空压机以大机带小机以及调速改造。,27,(四)重点工程,发电行业,1、全国6000kW以上6500台火电机组锅炉鼓风机、引风机、一次风机、水泵系统系统进行变频调速及计算机集中控制改造;2、重点是20万千瓦以上火力发电机组;火电装机1000万千瓦中央企业+300万千瓦地
16、方企业,石油、石化化工行业,1、工艺系统流程泵变频调速及自动化控制改造;2、石油主要为抽油机系统。,煤炭行业,1、矿井通风机、排水泵调速改造;2、以矿井为单位的计算机集散控制系统综合改造;,28,四、能量系统优化工程,(一)现状和问题(二)规划目标(三)主要内容(四)重点工程,石化、化工、钢铁行业2004年共耗能5亿多吨标准煤,约占我国耗能总量的27,能源利用效率与国际先进水平相比有较大差距,节能潜力较大。,29,四、能量系统优化工程,能量系统:由若干个相互作用和相互依赖的能量单元按照一定规律组合而成的、具有特定功能的有机整体。一般认为能量系统是能量生产、转化、输送、使用和回收等一个或若干个环
17、节组成的系统。,能量系统优化:以能量系统为研究对象,以科学用能理论为指导,通过一定的策略和方法来处理能量系统的设计、控制及运行(管理)等问题,使获得的结果最优或者最佳。能量系统优化通常包括优化设计、优化控制及优化运行(管理)三个技术层面。,30,(一)现状与问题,具备热联合或热集成条件的装置(或生产单元)孤立运行,致使系统总体用能不合理。,说明:一些炼化企业存在常减压与催化装置相互独立、催化分馏塔余热未能有效利用。如能按照系统用能优化匹配的原则,进行常减压与催化装置的热联合优化改造,就会使系统能耗明显下降。,31,(一)现状与问题,部分企业蒸汽管网布置不合理,蒸汽配送与装置不匹配,凝结水没有回
18、收,管网和设备的保温性能差,运行参数控制不准确,致使蒸汽损耗大。,说明:调查结果表明,石化企业保温管道及设备的散热损失50%以上达不到国家标准的要求,经济运行水平低。,32,(一)现状与问题,生产系统的余热、余压未能得到优化利用。,说明:一些装置输出热物流没有直接进入下一级装置实现热料直供,致使热物流携带的热能没有得到利用,同时还增加了加热炉负荷;一些企业供给生产系统的蒸汽压力等级高于工艺要求压力,使用减温减压器而造成蒸汽余热浪费;一些企业不利用生产过程产生的物流余热,另一方面又不能合理采用蒸汽采暖拌热,造成储运和罐区的能量损失量大。,33,(一)现状与问题,换热网络若按夹点技术分析,存在较大
19、的优化改进潜力。,说明:一些生产系统的换热网络由于采用常规方法而没有采用夹点技术进行设计,使换热物质之间的换热温差没有优化匹配,换热流程不合理,因此换热网络的换热效率较低。,34,(一)现状与问题,系统或装置的运行管理相对落后。,说明:没有采用各种模拟优化软件或先进控制技术,,35,(一)现状与问题,工艺流程能耗高,相对落后。,说明:一些炼化企业蒸馏装置尚未采用或仅采用较少级的预闪蒸流程,与多级闪蒸节能流程相比要多耗能0.8-1.0千克标油/吨。,36,(一)现状与问题,由于生产建设滚动式发展,部分企业公用工程系统未进行整体能量系统优化设计,致使企业供能系统效率低。,说明:多数企业分厂与分厂、
20、车间与车间、装置与装置的建设以及相应公用工程系统建设,缺乏全局性的规划优化。,37,(二)规划目标,炼油、乙烯、合成氨和钢铁四个行业在”十一五”期间预计投入218-238亿元,实施能量优化工程项目17类,到2010年预计可实现降低产品综合能耗4%-7%,建成年节能能力约814万-839万吨标准煤,年减排CO2约1998万-2037万吨,资源综合利用效益约67亿-72亿元。,38,(三)主要内容,炼油企业能源规划优化,炼油生产能量系统优化,技术内容,降低炼油生产全过程用能为目标,炼油装置生产过程优化,全厂公用工程能量系统优化,高效低耗能节能设备优选采用,39,(三)主要内容,优化乙烯原料,采用模
21、拟优化技术和先进控制技术,优化工艺参数,降低装置运行的能耗和物耗,乙烯生产能量系统优化,技术内容,降低乙烯生产全过程用能为目标,对乙烯裂解炉节能优化改造,采用新型节能分离技术,优化分离工艺,提高烯烃收率,进行装置扩能技术改造,优化系统及装置用能,结合扩能技改研究采用燃气轮机-发电机-裂解炉联合装置,40,(三)主要内容,装置的优化配置能耗和物耗,合成氨生产能量系统优化,技术内容,降低合成氨生产全过程用能为目标,优化改进工艺流程,系统用能、供能的优化改进,生产过程的优化运行,采用节能技术工艺,41,(三)主要内容,炼铁高炉技术装备向大型化发展,钢铁生产能量系统优化,技术内容,降低钢铁生产全过程用
22、能为目标,加大废钢和生产过程中的二次资源利用量,提高连铸机的装备水平,炼钢推进转炉大型化,焦炉推广干法熄焦技术,推广蓄热技术在热风炉、轧钢加热炉、烤包器、锅炉及其它窑炉上的应用,有效降低煤气放散率,加强资源利用,动力系统节能,42,(四)重点工程,炼油生产能量系统优化重点项目,1、炼油生产全厂能量系统优化与综合改造,实施单位,炼油单位能量因数超过12千克标油/吨因数的企业,投资规模,加工能力4500万吨投资约为22.5-32亿,能耗及效益指标,能耗下降12.7%-18.4%,拟实施项目目前单位能量因数耗能平均13.83千克标油/吨因数,实施后可降为11.28-12.07千克标油/吨因数。按加工
23、能力4500万吨,建成年节能能力48.2万-69.8万吨标油(68.9万-99.7万吨标煤),每吨标油2000元,年节能效益9.6-14.0亿,年减少CO2排放166-205万吨,投资回收期3年。,43,(四)重点工程,炼油生产能量系统优化重点项目,1、炼油生产全厂能量系统优化与综合改造,主要技术措施和改造内容,生产装置内部进行能量系统优化改造,常减压装置调整换热流程;加热炉空气预热器强化传热的改造;常压塔采用新型填料技术和高效塔盘技术;提高装置自产蒸汽的技术改造,优化管网运行,回收低温余热,能位逐级和多次利用;充分利用常减压装置和重油催化裂解装置的低温余热来加热采暖水和伴热水;伴热系统梯级供
24、热;改造储运系统,中间冷储罐改为热储罐等。,装置之间热联合的过程优化技术改造,常减压装置与ARGG装置热联合改造;气体分馏装置与ARGG装置热联合;新增改造热水重沸器、原料预热器;丙烯睛装置与聚丙烯酰胺装置的热联合;重整装置与酸性水汽提装置热联合。,蒸汽动力系统、储运系统低温热回收利用优化,推广高效节能环保型燃烧器、变频调速技术,在常减压装置上采用W型系列高效节能环保型燃烧器,实现全烧瓦斯的目标。,44,(四)重点工程,炼油生产能量系统优化重点项目,2、催化裂化装置过程能量优化改造,实施单位,综合能耗超过65千克标油/吨的催化裂化装置,投资规模,加工能力1000万吨投资约为3.1亿,能耗及效益
25、指标,单位综合能耗下降约10千克标油/吨,拟实施项目单位实施后综合能耗下降约10千克标油/吨。按加工能力1000万吨,建成年节能能力9.9万吨标油(14.1万吨标煤),每吨标油2000元,年节能效益2亿,年减少CO2排放34万吨,投资回收期2年。,45,(四)重点工程,炼油生产能量系统优化重点项目,主要技术措施和改造内容,回收催化裂化装置的余热,将有过剩高温的某些工艺物流的显热用作其它装置的热源,节省加热炉燃料或蒸汽;热进料,中间产品出装置后不经冷却,直接进入下游加工装置;减少生焦量的优化改造;合理利用再生烟气能量;优化换热流程,进行与主分馏塔有关的换热网络优化改造。,2、催化裂化装置过程能量
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