转炉节能减排技术讲座PPT转炉二次除尘系统节能及优化.ppt
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1、转炉节能减排技术,1、单嘴精炼炉,2、转炉新半干法除尘技术,3、转炉二次除尘系统节能及优化,1、单嘴精炼炉:,1.1 技术背景:单嘴精炼炉是我国1976年首先独立提出钢水精练技术,早于日本大约10年。提出人北科大张鉴教授。1976年-2008年该技术先后在大连钢铁厂(13t)、长城特钢厂(35t)、武钢(250t)、太钢(80t)、石家庄钢铁厂(70t)进行了工业试验,并取得了成功。日本在1991年开始采用该方法(REDA)改造其DH真空钢水精炼设备并取得成功,随后开始建设新REDA、Super-REDA。,单嘴精炼炉 REDA,1.2:单嘴精炼炉的冶金效果:1.2.1 脱碳效果:单嘴精炼炉脱
2、碳效果与RH相当或略差,优于DH.,1.2.2 脱氢效果:1.2.3 脱氧效果:,1.2.4 脱氮效果:,1.2.5脱硫效果:,1.2.6 合金成分控制:1.2.7 升温效果:,1.2.8 真空室喷溅:1.2.9 耐火材料消耗:,1.3、单嘴精炼炉对RH的主要优势,1.3.1 处理成本低:在处理效果相同或相近的情况下:单嘴精炼炉插入嘴(易喷补)、下部槽寿命比RH长3-9倍,氩气消耗是RH的1/5,透气砖寿命与包龄同步或几倍于包龄,处理成本大大降低,国家太钢试验数据计算节约成本约16.8元/t。1.3.2 设备作业率高:真空室内喷溅粘钢大大改善,喷溅高度大大降低,提高了设备作业率,同时方便了钢种
3、生产组织。1.3.3 钢包容量适应性强:单嘴精炼炉不仅适应大吨位钢包处理,同样也适应小钢包处理。1.3.4 脱硫能力更强:单嘴精炼炉由于其特殊的流场特点,脱硫能力更高,特别适合低碳、低硫钢种的生产,例如,电工钢、IF钢等。,由图可以看出:单嘴精炼炉浸渍管直径比较大,视野开阔,容易观察浸渍管和下部槽的耐材侵蚀情况。便于耐材维护人员对浸渍管、下部槽喷补维修。而RH下部槽无法实现喷补。从而避免了由于下部槽耐材损坏而得不到及时的发现和维护而发生穿槽事故。,单嘴精炼炉没有真空室槽底,相对RH可以省去槽底的砌筑、维护的长期费用成本。在RH需要顶吹氧时,为了不吹损槽底耐材而不得不把氧枪枪位提高,这样就影响了
4、脱碳速率,延长了处理时间,降低了氧气的利用率;而单嘴精炼炉则不必考虑这种情况,从而可提高氧气利用率进而提高脱碳效率。,最大的浸渍管内径获得最大的循环量;最长的气泡上升路径获得最大的搅拌能;精炼效果好、精炼效率高;喷溅弱、真空室内壁结冷钢少,可降低厂房高度;浸渍管与下部槽维护方便;浸渍管、下部槽使用寿命长,提高设备运行率;氩气消耗量少,仅为RH的1/5;可减少氧气的消耗量;成功开发出了低消耗、高效率的脱硫工艺。运行成本大幅度降低;,太钢二炼钢80t单嘴精炼炉实验现场,长城钢厂35t单嘴精炼炉实验现场,武钢三炼钢250t单嘴精炼炉实验现场,石钢电炉车间60t单嘴精炼炉实验现场,钢水喷溅情况真空室结
5、冷钢情况如下图所示,喷溅并不严重且喷溅高度下降。,由图可以看出:单嘴精炼炉在生产200炉后真空室内的钢渣喷溅高度只是RH的一半而且很少结冷钢。,1.4、国外发展现状:日本对单嘴精炼炉的研究始于 DH 脱气装置的改造,最早于1991年将180 t-N-Slim DH 改造为单嘴精炼炉(REDA)。日本新日铁公司于1995年将八幡钢厂一座350 t DH真空脱气设备改造成了单嘴精炼炉。在此之前日本研究人员进行了相应的实验研究,包括水模型和175 t 钢包实验。日本已有近十台单嘴精炼炉在线运行用于大生产。,新日铁八幡钢厂 350t REDA装置,1.5、单嘴精炼炉具备推广的条件:对单嘴精炼炉的水力学
6、模型研究,计算机模拟研究已经进行了深入研究,摸清了其钢水运动规律,摸清了设计参数对其工艺效果的影响规律,单嘴精炼炉的脱碳、脱氢、脱氮、脱氧、夹渣物去除理论研究已经深入进行,理论模型与生产实践吻合较好。经过大连钢厂、长城特钢、武钢三炼、太钢特钢、石家庄钢铁厂的工业试验,证明了单嘴精炼炉的冶金效果等同于RH,掌握了单嘴精炼炉的工业设计经验。日本研究人员进行了相应的实验研究,包括水模型和175 t 钢包实验,并有多套REDA单嘴精炼炉实际工业运行。单嘴精炼炉在中国已经具备了工业化生产的条件,是成熟的钢水真空处理技术。,2、转炉煤气半干法塔文系统工艺技术,2.1、行业背景 2.2、现有技术特点比较 2
7、.3、新型半干法系统工艺技术及创新点 2.4、目标性能 2.5、社会效益、经济效益及总投资,2.1、技术的提出:现有的转炉一次除尘基本采用OG法、半干法、LT干法。上述技术目前是支撑我国转炉生产的主流除尘技术。OG法投资低、运行可靠,排放浓度100-120mg/Nm3 半干法投资低、运行可靠、排放浓度50-80mg/Nm3 LT干法投资高、系统简单、对转炉冶炼工艺稳定性、自动化控制要求高,排放浓度10-15mg/Nm3。国家环境保护部2013年2月颁布的关于执行大气污染物特别排放限值的公告要求排放浓度50mg/Nm3,致使OG法、半干法无法满足新环保要求,而已建的转炉炼钢厂由于改造场地不足、投
8、资过高、操作难度大等原因,上LT干法除尘有一定的困难,需要一种除尘效果、稳定投资低、占地省、改造时间短的新除尘方法出现,新半干法由此而生。,2.2、现有技术比较:,随着我国钢铁工业的发展,30300吨转炉已有600余座,绝大多数转炉除尘采用 OG湿法、半干法、LT干法。半干法:占80%以上的转炉采用OG,主流工艺流程为:转炉烟气-喷雾冷却塔-环缝文氏管-旋流叶轮脱水器。LT干法:LT干法是近十多年从国外引进的技术,工艺流程为:转炉烟气-蒸发冷却塔-干式静电除尘器,煤气回收时需经过煤气洗涤器喷水降温以满足回收的要求,该点上讲应该属于半干法。两种方法都有其优点和缺点,下面列表对比如下:,为解决OG
9、湿法的无法稳定达标排放、污泥处理量大,同时为克服LT干法造价高、改造工期长、占地面积大、故障率高以及经常超标排放的缺点,我院在掌握半干法核心技术的基础上,进行新工艺集成创新,研究了新半干法塔文系统。,我院掌握了以喷淋冷却塔、上行式环缝文氏管、旋流脱水器为核心设备的转炉烟气OG湿法除尘技术。已获得的相关专利证书如下:,工作基础,2.3、新半干法系统工艺技术及创新点,2.3.1、工艺技术介绍:该工艺的核心设备包括:蒸发冷却塔、旋风除尘器、二次蒸发冷却塔、环缝文氏管、旋流脱水器。该工艺兼具干法和湿法的优点,是真正意义上的半干法除尘方法。工艺流程图如下:,新型半干法塔文系统工艺流程图,2.3.2、创新
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