提高干作业螺旋钻孔灌注桩施工质量.ppt
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1、提高干作业长螺旋钻孔灌注桩施工质量,*地王国际财富中心工程由地王投资集团股份有限公司开发建设,建筑面积72万,共75层,建筑高度303m;集国际办公、五星级酒店、超级大型商场等为一体。本工程基坑开挖深度为13.5m和18.0m,基坑支护类型为:“桩锚+复合型锚杆”基坑。共布置308根支护桩,桩径分为0.8m和1m两种,桩中心距分别为1.8m和2m,即有8002000、10002000及10001800三种组合,采用长螺旋干作业成孔工艺。基坑支护安全等级为一级,本支护结构使用年限不小于2年。,一、工程概况:,二、QC小组基本情况:,QC 小 组 概 况 表 表一,本小组的活动时间为:2009年1
2、0月20日2009年12月31日活动次数:6次。,课题活动情况表 表二,三、选题理由:,综合上述理由,小组成员一致通过把QC活动课题定为:,提高干作业长螺旋钻孔灌注桩施工质量,1、地王国际财富中心工程是市十大重点工程之首,位于市中心繁华地带,工程质量倍受各界关注,社会影响面大。市长亲任该工程指挥部的指挥长,各级领导都表示要把该工程建设成为柳州的“标志性建筑”。担任此工程施工对提升企业声誉,为今后承揽更多高、大、难工程,其意义不言而喻。所以打胜这一仗很关键。,3、2009年10月20日下午由监理单位组织建设单位、施工单位对已施工完的基坑支护5-5剖面56根支护桩进行质量检查,共发现有2根支护桩质
3、量不符合建筑桩基技术规范(JGJ94-94)规范标准。合格率仅为96.4%,没有达到我们施工合格率为100%的标准。,四、现状调查,1、画排列图找出主要质量问题。2009年10月23日下午,QC小组对已经施工完的基坑支护5-5剖面的56根支护桩当中有2根不符合规范要求的情况进行调查分析、统计,得出影响桩基施工的质量问题见下表:,影响干作业长螺旋钻孔灌注桩施工质量缺陷调查统计表 表三,根据统计表作出影响干作业长螺旋钻孔灌注桩施工质量问题排列图如下:,(图一)干作业长螺旋钻孔灌注桩施工质量缺陷调查排列图,制图人:审核人:制图日期:2009年10月27日,结论:从质量缺陷排列图上我们可以看出,桩机无
4、法钻进和钢筋笼无法沉入这两项占了全部质量问题的76%,是造成干作业长螺旋钻孔灌注桩施工质量不合格的主要原因。,五、目标设定及可行性分析,目标实现可行性分析:,结论:根据上述分析,将干作业长螺旋钻孔灌注桩施工质量合格率提高到100%的目标是完全可行的,六、原因分析及要因确定:,、原因分析 桩机无法钻进和钢筋笼无法沉入这两项做为质量改进的主要对象,QC小组对这两点进行进一步的调查研究分析,绘出因果图找出影响质量的主要因素。,(图三),(图四),、要因确认 针对以上“桩机无法钻进因果图”和“钢筋笼无法沉入因果图”,QC小组于2009年11月3日,在地王国际财富中心项目部会议室开展了“要因确定分析会”
5、,会议由组长主持。参加会议人员包括QC小组全体成员共6人,现场各级管理人员8人,现场班组长及施工工人10人,共计24人。会场上气氛活跃,与会人员各抒己见,提出了许多比较好的建议和意见,经过小组记录,归纳概括出以下一些影响因素,小组绘制了要因确认计划表如表四。QC小组成员按照本次会议的布置于2009年11月3日至11月4日深入施工现场及查看内业资料,完成了要因确认。,要因确认计划表 表四,(1)要因确定(一):桩机操作工人未经过培训,确认方法:随机调查询问,了解桩机操作工人对工序、工艺的熟悉程度。标 准:桩机操作工人应熟练掌握长螺旋钻机施工的各个工序,合格率达100%。实 测:2009年11月4
6、日,对桩机操作工人共20人进行岗位培训、考核(具体成绩如表五)。考核后,随机调查询问,工人均能准确答出有关工序和工艺的问题。,桩机操作工人岗位考核成绩表 表五,结论:桩机操作工人岗位考核合格率为100%,达到标准。因此桩机操作工人未经过培训是非要因。,(2)要因确定(二):缺乏技术交底,确认方法:现场询问工人桩机施工的工艺要点,并检查项目施工技术交底是否齐全、内容是否有针对性。标 准:每次打桩前施工员都要对工人进行详细的、有针对性的技术交底。实 测:2009年11月3日由对项目技术交底资料进行检查,资料齐全并且内容具有针对性。现场问询工人,工人也确认接受过技术交底,且对一些工艺要点能够正确回答
7、。,结论:“缺乏技术交底”为非要因。,(3)要因确定(三):工人质量意识差,确认方法:检查相关的教育资料及现场跟踪检查。标 准:通过加强培训教育和现场巡查,使桩机工人接受教育率达到100%,提高工人质量意识。实 测:此项由项目质检员负责落实,在2009年11月3日至4日审查资料和现场。从检查项目相关的教育资料来看:桩机工人(共20人)进场时依次在2009年10月10日、10月11日在项目部办公室由分公司质安口人员、项目安全员进行了三级安全教育、质量教育。在现场巡视过程中,发现工人采取措施保证质量和采取措施确保安全生产的自觉性较高。,结论:桩机工人接受教育率已达到100%,且现场巡视检查效果较好
8、,“工人质量意识差”为非要因。,(4)要因确定(四):桩机选型不当,确认方法:认真查看图纸和地质报告,分析现场使用的桩机能否满足本工程土层钻时的要求。标 准:本工程土质为粘土、砂卵石层,且最长的桩长为18 m,应选用CFG30长螺旋桩机 实 测:本工程选用的是CFG30桩机,其最适宜成孔深度为20m,最大钻孔深度为30m,钻孔直径为3001000,额定功率为110KW。本工程土质为粘土、砂卵石层,且最长的桩长仅为18m;选用此桩机完全能满足要求。,结论:桩机选用的是CFG30桩机,完全能满足本工程工作要求,因此“桩机选型不当”为非要因。,(5)要因确定(五):施工场地不平整,确认方法:打桩前用
9、水平仪检查施工场地平整度。标 准:施工场地平整度偏差不大于2度。实 测:2009年11月3日对现场进行了解,施工前已用挖掘机对施工现场进行平整,用水平仪检查符合桩机打桩要求,场地平整度偏差小于2度。,结论:“施工场地不平整”为非要因。,(6)要因确定(六):在各土层的钻进速度未控制好,确认方法:在施工过程中注意跟踪检查桩机钻进速度是否符合要求。标 准:钻进速度应根据地层情况来确定:杂填土、粘性土、砂卵石层为0.20.5m/min;素填土、粘土、粉土、砂层为1.01.5m/min。实 测:对现场正在施工的4-4剖面的12#桩进行钻进速度实测,发现在钻至-16m砂卵石层时,其钻进速度为1.0m/m
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