300MW循环流化床锅炉启动安全控制.docx
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1、300MW循环流化床锅炉启动平安限制摘要:本文针对300MW循环流化床锅炉启动过程中易发生的点火爆燃和结焦事故,详尽分析了事故发生缘由,从而制定出相应的预防措施,完善热工联锁爱护逻辑、完善运行启动限制和管理、完善点火相关设备,以达到提高锅炉启动平安性的目的。关键词:循环流化床;启动;爆燃;结焦秦皇岛发电有限责任公司5、6号机组采纳东方锅炉股份有限公司与法国A1.STOM公司合作设计的300MW亚临界机组循环流化床锅炉,型号为DG1025/17.4-H1,是国内首批投运的300MW循环流化床锅炉。循环流化床锅炉启动,就是通过外部热源使最初加入床层上的物料温度提高到煤着火所需的最低水平上,从而使投
2、入的煤快速着火,并自动保持床层温度在煤着火温度的水平之上,实现锅炉正常稳定运行。国内主流循环流化床锅炉,包括300MW循环流化床锅炉,大多配置床下风道燃烧器和床上油枪,采纳联合启动的形式。启动时,先运用风道燃烧器加热一次风,将流化的床料加热到500以上,投入床上油枪,接着升温至600,然后投入给煤机运行,渐渐提高床温,削减油量,直至停止全部油枪。循环流化床锅炉启动限制存在诸多不够完善、不够成熟之处,启动事故是循环流化床锅炉多发事故,因此仔细探讨循环流化床锅炉的启动规律,制定科学、合理的启动限制方案,实现平安启动对平安生产、提高机组运行效率、发挥循环流化床锅炉的优势具有重要的现实意义。1现状分析
3、目前,国内还没有制定出循环流化床锅炉的运行规定,实际运行存在许多平安隐患,如过分降低投煤温度、冷炉启动前添加引燃煤等不规范操作,都会导致担心全现象乃至事故的发生。2006年12月,江西某电厂200MW循环流化床锅炉启动过程中发生尾部烟道爆燃事故,造成省煤器、空预器大面积损坏;2007年5月,我公司6号锅炉启动前因风道燃烧器进油速断阀泄漏致使点火风道大量存油,幸亏刚好发觉,未酿成重大事故;2007年8月,云南某电厂300MW循环流化床锅炉启动过程中因床压低、床温过高发生炉膛、分别器严峻结焦事故。2启动过程中的易发事故循环流化床锅炉点火燃烧器多运用油、自然气、液化石油气,特殊是风道燃烧器空间狭小,
4、床上燃油雾化后与床料混合,可燃气体不易扩散,在锅炉点火时易发生爆燃事故。锅炉初始投煤时,可能会由于床温过低,燃煤进入后不能着火,导致燃煤聚集,等床温升至着火温度以上时,突然被引燃,造成床温急剧上升并超限,严峻时导致炉膛结焦;或是因床料流化不良,床层局部超温导致结焦事故。3启动事故发生的缘由3.1 点火爆燃事故炉膛发生爆燃的根本缘由是:在炉膛的有限空间内或锅炉通道、烟风道及输送烟气至烟囱的风机内,积累的可燃混合物着火引起爆燃。炉膛爆燃均是由于运行操作不合理、设备或限制系统设计不合理或者设备和限制系统故障所致。爆燃事故发生的根源在于可燃物的聚集,通过分析点火爆燃事故产生的缘由及条件,我们可以归纳出
5、以下几种状况简单发生爆燃事故:1)协助燃料泄漏到未燃烧的炉膛中,通过火花或其他的点火源点燃累积的可燃物。2)重复多次未能点燃协助燃料,而又不进行适当的吹扫,导致易爆炸混合物的累积。3)炉膛瞬间熄火,经复原并延时后,聚积的可燃物被重新引燃。4)炉膛流化风量不足,存在可燃物质易于积累的死区,造成不完全燃烧和可燃物的积累。3.2 启动结焦事故结焦事故是一种常见燃烧事故,无论点火或正常运行中都可能发生,缘由也有多种。结焦的干脆缘由是局部或整体温度超出灰熔点或烧结温度。结焦可分为高温结焦和低温结焦两种。当床层整体温度低于灰渣变形温度,由于局部超温或低温烧结而引起的结焦叫低温结焦,流化不良是低温结焦的根本
6、缘由。高温结焦是指床层整体温度水平较高而流化正常时所形成的结焦现象,超温是高温结焦的根本缘由。启动结焦事故发生的根源在于流化不良和床层超温,通过分析结焦事故产生的缘由及条件,我们可以归纳出以下几种简单结焦的工况:1)点火或低负荷时由于风量低,床层流化不良,易发生低温结焦。2)布风系统制造、安装及检修质量不好,或风帽堵塞,造成局部流化不良,易发生低温结焦。3)启动床料或入炉煤粒度过大,造成局部流化不良,易发生低温结焦。4)投煤时,床温偏低,入炉煤未刚好着火燃烧,导致可燃物聚集,一旦温度条件满意,快速引燃,造成床层温度急剧上升,易发生高温结焦。5)启动床料中可燃物超标,一旦温度条件满意,快速引燃,
7、造成床层温度急剧上升、失控,易发生高温结焦。严峻时可能造成结焦。我公司5号机组2006年9月启动时,运用给煤机往炉膛加床料,煤仓中剩余少量积煤也一起进入炉膛,启动4小时后,当炉膛床温接近530时,急剧上升,经快速停油、加风才得到限制,床温最高至900。如图1所示:4启动平安限制措施4.1 点火爆燃事故防范措施炉膛爆燃一般是由于运行操作不合理、设备启动床料可燃物超标床温曲线图1:启动床料可燃物超标床温曲线或限制系统设计不合理或者设备和限制系统故障所致。预防循环流化床锅炉点火爆燃事故的关键是制定合理的平安启动程序,完善点火设备试运程序,完善热控逻辑爱护,依据点火爆燃事故发生的不同状况和缘由制定出如
8、下防范措施,在遇到紧急状况时刚好坚决处理。4.1.1 完善热控逻辑爱护1)完善炉膛吹扫逻辑循环流化床锅炉与煤粉锅炉不同,锅炉点火前吹扫区域包括炉膛、外置床和点火风道,按A1.SToM公司原逻辑,只要“入炉风量大于30%设计总风量”即可进行吹扫计时,但由于入炉一、二次风的作用是不一样的,我公司依据实际运行状况,对吹扫逻辑做了更改:吹扫条件改为“一次风量大于最小流化风量且总风量大于30%设计总风量”;增加“吹扫进行中一、二次风量挡板禁止手动操作”逻辑;取消“强制吹扫结束”按钮。确保吹扫进行并达到置换气体,防止点火爆燃的目的。2)完善床上油枪、给煤线启动允许、跳闸爱护逻辑床上油枪没有点火装置,投入后
9、依靠床料及热风加热至着火温度,因此床上油前进油速断阀开信号”,在速断阀故障或检修时,不能正确反应风道燃烧器状态,更改“进油速断阀、雾化阀开且检测到火焰”,更牢靠的保证床上油枪平安运行。同样,给煤线启动允许及跳闸爱护逻辑取自炉膛床温柔床上油枪运行状况。床上油枪运行信号由“进油速断阀开”更改为“进油速断阀、雾化阀开且油枪推动到位”。3)完善油枪油压、雾化蒸汽压力高、低跳闸爱护逻辑我公司风道燃烧器和床上油枪由于系统设计缺乏合理性,燃油、雾化蒸汽压力自动长期不能投入,油枪投停时,压力波动幅度很大,油枪越少,波动幅度越大,常常达到爱护定值,自机组调试至投产,压力爱护始终未投入。为此,我们增加了爱护动作的
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