缺盖报警停机程序的设计与热封功能的提升.docx
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1、摘要:针对洗瓶、灌装、铝箔封口三合一设备存在的问题,拟定了一个改进方案,增加了缺盖报警停机程序的设计,提升了设备的热封功能,达到了节约成本、降低能耗的目的。关键词:铝箔封口;缺盖报警停机;程序设计;热封功能O引言XGF18-18T4型三合一铝箔封口机是集洗瓶、灌装、铝箔封口为一体的设备,由于我公司当时所购入的机型不是全自动的,在灌装过程中出现异常情况后,都是由操作人员停机进行处理。特别是铝箔压模后,需要等待轨道检测器检测到无信号后,压模后的铝箔才会自动送入轨道。如果铝箔在信号检测器上方被卡住,虽然自动送铝箔机构会动作,但是铝箔无法进入轨道,而后面的压模会继续工作,就会导致灌装好的瓶口被热封机烫
2、平,等到被发现时,很多产品和包材都已经无法再使用,不能满足分装工艺的要求。如果操作人员处理不当,甚至会出现安全事故。因此,我们亟需对此情况进行改进,采用P1.C控制系统,利用轨道的二次检测来控制热封机的工作状态,减少人为干预。当设备在自动状态时,如果二次检测未能检测到有铝箔信号,就开始报警提示。在3s后,如果还是没有检测到铝箔信号,主机将停止工作,热封机也随之上提,不会长时间压在瓶口继续热封,避免瓶口损坏。此时,如果有铝箔信号进入,通过光纤检测到信号传送到P1.C控制系统,热封机会自动降至规定位置,主机继续运行。当转换开关将设备调到手动状态时,可逐一调试各部件的功能,不影响整体系统工程的操作。
3、1 拟改进的方案分析原来的轨道中有一个光电传感器,当检测到无铝箔时,压模机开始工作并送入铝箔。现在光电传感器的下方再增加一个光电传感器,第二次对轨道内有无铝箔信号再次进行检测,如果没有信号,就可以判定为无铝箔或者有铝箔被卡住,不能顺利进入轨道。此时,判定为缺铝箔故障,报警器发出缺盖警报,若在延时3s后还是没有信号,系统就会让主机停止工作,并且热封机自动上提,不会将瓶口烫伤,待故障排除后,系统继续工作。2 系统设计系统设计主要包括3个部分:检测部分、程序设计部分和执行关断部分。2.1 检测部分设计检测部分上端设计为无铝箔时压模机工作送入检测,下端设计为无铝箔时停机检查处理。设计考虑:如果无铝箔时
4、,就会报警提示,设备继续运行一段时间后,如果还是无信号,再执行主机停机和热封上提动作。对于光电传感器安装的位置是否恰当、信号检测与铝箔距离等都要反复进行调整,既不能误检,也不能漏检,以保证信号的准确性。2.2 程序设计需要考虑到手动操作和自动操作两个部分。手动部分为调试操作,每一个功能都可以单独操作,方便调试;自动部分则要考虑到二次检测的准确性,只要确认没有铝箔时,首先是启动报警蜂鸣器,提醒操作人员轨道缺铝箔故障,因为从检测处到落盖还有一定的距离,可延时3s,操作人员应立即处理,检查原因。如果在规定的时间内解决不了,主机就会停止工作,并且热封机同时要上提,确保瓶口不被烫伤,待操作人员处理完毕后
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- 报警 停机 程序 设计 功能 提升
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