ATOX50生料辊磨的节能降耗升级改造.docx
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1、AT0X50生料辐磨的节能降耗升级改造摘要:某5000td水泥熟料生产线配套ATOX50生料辐磨运行初期,产量达不到设计要求,磨根衬板磨损严重,粉磨电耗达22kWht,严重制约了回转窑的正常生产。通过更换陶瓷衬板延长磨轮使用寿命,使用料封仓+转轮锁风喂料器、增加排渣口领风装置减少系统漏风,将原选粉机升级为1.ZT型选粉机,优化选粉机回灰管路,减少物料磨内循环,改进刮料板和收尘器提升阀气缸,提升磨机运行效率,加强工艺操作,减小磨机振动,优化研磨压力和进厂物料粒度等,生料粉磨系统电耗降至17kWht,节能降耗效果显著。关键词:生料短磨:粉磨电耗:选粉机:节能降耗1引言我公司有一条5000t/d水泥
2、熟料生产线,配套AT0X50立式把磨生料粉磨系统。生料粉磨设计产量420th,投产初期,系统月均产量难以达到设计值,且磨辐衬板磨损严重,生料粉磨电耗高达22kWht,各项指标均落后于先进指标要求,严重制约了回转窑的正常生产。随着GB16780-2021水泥单位产品能源消耗限额的实施,为进一步节能降耗、降低生产成本,提升企业竞争力,针对生料粉磨系统存在的问题,我公司在对标同类型先进生产线的同时,分设备、分专业逐台逐项查找问题,制定了一系列解决措施和优化方案,取得了较好的改造效果。2原料配比优化为解决硅质原料砂岩易磨性较差、生料辐磨衬板磨损较快、砂岩等原材料紧缺、价格上涨较多的问题,公司于2018
3、年将砂岩原料更换为铁选矿污泥,并逐步用转炉渣替代铁粉。采用硅质、铁质替代原料后,磨辑衬板的磨损强度降低,使用寿命延长,生料生产成本降低,更好实现了资源的综合利用,取得了可观的经济效益。原生料配料方案与现生料配料方案对比见表U3生料粉磨系统技术改造3.1 应用复合陶瓷材料衬板我公司生料里磨磨辑衬板原使用高铭耐磨材料衬板,使用寿命为一年,且运行周期内,需在线堆焊一次或调面一次,维护非用较高。2019年4月大修时,首次在抠磨上使用夏合陶瓷材料衬板替代高辂耐磨材料衬板,截至目前,复合陶瓷材料衬板已使用46个月,粉磨生料产量达I1.OO多万吨,预计该复合陶瓷衬板可使用60个月以上,粉蜡生料可达1400万
4、吨,使用效果较好。改用熨合陶瓷衬板后,磨内设备大修次数从一年两次降至一年一次,衬板调面从半年一次延长至两年一次,每年可节约磨辑衬板维修费用50万元以上,同时,降低了设备检修维护工作量和劳动强度。高辂耐磨衬板和复合陶瓷衬板对比见图13.2 改进磨内刮料板公司利用根磨定期停机检修时机,多次对粮磨刮板仓进行排渣堆积情况检查,发现转磨刮板仓的边缘始终存在排渣堆积而成的料堆。排渣堆料的存在不仅增加了磨机的主电机负荷,也导致刮板磨损较快,易发生刮板掉落事故,每月均需维修。为此,公司对刮板仓的8个刮板进行了改进,在刮板前端增加了耐磨刀头,在刮板底侧堆焊耐磨层。改进后,刮板使用寿命增至2年,有效降低了维修费用
5、和维修安全风险,磨机主机电流下降26A,降低了磨机本体电耗。根磨刮板改进前后对比见图2。3.3 优化选粉机回灰管改造前,我公司生料轻磨选粉机回灰管为一路中心卜.料,管道直径1m,回料管口下方正时中心三角架。在日常生产运行中,部分风从卜.料管通过,物料被风压制在锥体壁上不能及时落卜,当磨内压差逐步升高,积料达到一定量后,物料突然落下。物料堆枳部位与磨盘落差2.5m,卜落时,物料被风再次带走,瞬间导致磨内通风紊乱,选粉机内循环物料塌料,压差高造成磨机跳停。改造时,通过将选粉机中心回灰改为边缘卜.料,将回灰管改为三路直径450Inm管道,延长回灰管至三个磨辑前方距离磨盘高度500mm位置。改造后,回
6、灰直接落回至磨盘,通过磨内喷水压制,将回灰通过磨料再次研磨,形成合格物料。选粉机回灰管的改造,有效降低了磨内循环负荷,降低了磨机故障率,提高了设备运转率。3.4 改造窑尾收尘器提升阀气缸改造前,我公司窑尾收尘器提升阀气缸为QGFB-600/16OX450-MF1型通杆气缸,运行过程中因工作频繁,气缸密封件易损坏,内部易漏气,提升阀不能正常提起,且在运行时不能更换气缸,导致收尘器压差高,通风面积缩小,阻力大,窑尾排风机能耗增加。改造时,将提升阀气缸活塞杆改为两节可拆式,运行过程中可在不停机状态下进行更换,有效降低了对收尘器和窑尾排风机运行能耗的影响,确保了回转窑及生料磨稳定高效运行。3.5 更换
7、入磨锁风喂料器改造前,我公司生料轻磨喂料锁风采用的是分格轮锁风。分格轮锁风存在锁风不严且易卡跳的现象,浪加了大量电能,影响磨机连续运行。对比螺旋锁风喂料器、全密封板式喂料机、料封仓+转轮锁风喂料器等锁风设备后,最终选择了“料封仓+转轮锁风喂料器”改造方案。该锁风喂料方案不仅解决了分格轮锁风堵、卡、停的问题,而且解决了“料封仓+全密闭板式喂料机”结构复杂、维护量大、维修费用高、占用空间大的问题,具有耐磨性强、锁风效果好、结构简单、维护方便、占用空间小的特点。2019年4月大修时,公司对入磨锁风喂料器进行了更换。更换后,辐磨系统密封良好,磨机本体漏风减少,磨内压差稳定,下料均匀,磨机运转率提高,窑
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