降低电动机轴承的损坏率QC.doc
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1、目 录一、 小组概况2二、 选题理由2三、 现状调查3四、 活动目标5五、 原因分析5六、 要因确定6七、 制定对策9八、 对策实施9九、 效果验证12十、 巩固措施14十一、 下步打算14一、小组概况表1 小组简介小组名称电修QC二组注册编号课题类型现场型成立时间小组人数活动时间当年活动次数活动出勤率课题名称降低电动机轴承的损坏率小组成员简介序号姓名年龄文化程度职务、职称组分工备注12345678910制表人: 制表时间:二、选题理由电动机是为炼油生产提供动力的重要设备,能否正常运行直接决定着炼油装置的生产能力。根据中石化要求炼油装置生产周期由原来一年延长到三年,相应检修周期也由每年一次大修
2、延长到三年一次大修。电动机轴承损坏严重制约着其连续运转的时间,但现有电动机大局部由于自身没有加油嘴,因而无法在不解体的情况下给轴承加注润滑脂,这就迫切需要进展改造加油方式以有效延长其使用周期。我厂主要生产装置有常压、催化、气聚、特种油等,电动机自身不带加油嘴的有112台。从2007、2008、2009这三年电动机保养情况来看,每年更换轴承约456套,消耗了大量的人力财力。为了减少轴承损坏对电动机正常运行的影响,顺利完成三年一修的目标,我们选择了降低电动机轴承的损坏率作为小组2010年的活动课题。三、现状调查小组对2009年更换的456套电动机轴承,进展了现场调查,经过整理后编制了调查表表2,绘
3、制了排列图图1。表2 2009年轴承损坏情况调查表序号项目频数套/年累计数套/年累计1滚珠磨损18018039.5%2轨道磨损15433473.2%3轴承外圈有裂纹7040488.5%4轴承金属剥落4845299%5其它4456100%制表人: 制表时间:频率套/年累计频率滚珠磨损轨道磨损轴承内外圈有裂纹轴承金属剥落其它图1 轴承损坏情况排列图制图人: 制图时间:从图1可以看出影响电动机轴承寿命的主要原因是滚珠与轨道磨损。2009年因滚珠与轨道磨损造成电动机轴承损坏就达334套/年,占轴承损坏总数的77.2%。图2、图3分别为轴承滚珠与轨道磨损实际拍摄图片。 图2 轴承滚珠磨损图制图人: 制图
4、时间: 图3 轴承轨道磨损图制图人: 制图时间: 四、活动目标根据2009年电动机轴承更换的情况来看,小组制定的活动目标确定为:通过改造轴承加注润滑脂方式使电动机轴承年平均更换数量由456套降低至200套。更换轴承数量套/年 460套450 300 200套150活动前 活动目标图4 活动目标柱状图制图人:五、原因分析针对轴承滚珠磨损与轨道磨损频繁这一主要问题,小组进展了现场调查,运用头脑风暴法找出了造成轴承滚珠磨损与轨道磨损频繁的原因,并绘制了因果图,如图5所示。人员 管理 未按规定巡视检查加注润滑脂夹带杂物 对电动机运行状况不清楚轴承滚珠磨损与轨道磨损未严把质量关 责任心不强 加注不同型号
5、的润滑脂 润滑脂质量差润滑脂不足 轴承温度高 电动机振动大长时未加注润滑脂 电动机负荷过大 润滑脂变质 润滑脂 环境 图5 轴承滚珠磨损与轨道磨损因果图制图人:六、要因确定 通过因果图可以知道,轴承滚珠磨损与轨道磨损的末端因素有七个。加注润滑脂夹带杂物;加注不同型号的润滑脂;未定期巡视检查;未严把质量关;5电动机振动大;6电动机负荷过大;7长时间未加注润滑脂。小组成员对这七条末端因素进展了逐一验证:验证一:加注润滑脂夹带杂物润滑脂在使用过程中要保持周围环境卫生,不能长期暴露在露天环境中,以防止水份、金属碎屑与线毛等杂物侵入,这样会严重影响润滑脂的润滑作用,反而会在轴承运转时造成摩擦导致损坏。小
6、组人员跟踪了7次更换轴承的过程发现,检修人员在使用润滑脂过程中很严谨,打开盖后用完立即就盖好,防止了杂物的侵入。经小组验证,加注润滑脂夹带杂物确定为造成轴承滚珠磨损与轨道磨损的非要因。验证二:加注不同型号的润滑脂小组人员调查轴承加注润滑脂型号时,维修人员提供了解体检修电动机的检修记录,记录中记录了电动机轴承型号与加注的润滑脂型号,发现润滑脂型号与电动机轴承相匹配,没有加错型号的现象发生。经小组验证,加注不同型号的润滑脂确定为造成轴承滚珠磨损与轨道磨损的非要因。验证三:未按规定巡视检查小组人员调查电动机巡视情况时,岗位当班人员均证实进展了定期巡视,并提供了已填报的巡检记录。车间规定当班人员每班巡
7、检所辖区域电动机2次,在夏季高温情况下应增至4次,并准确的记录下电动机前后端轴承的温度、运行声音的情况,因为环境温度高很容易引起轴承润滑脂变质而导致轴承损坏。但是小组人员从巡检记录中看,夏季高温的7月、8月中当班人员没有严格的按照车间要求加大巡检次数。所以经小组验证,未定期巡视检查确定为造成轴承滚珠磨损与轨道磨损的要因。验证四:未严把质量关小组人员调查了解,车间使用的润滑脂是油田供给处统一采购的正规产品,入库前经过车间抽样检查合格后才发放使用的,产品质量有保证。经小组验证,未严把质量关确定为轴承滚珠磨损与轨道磨损的非要因。验证五:电动机振动大小组人员调查了解,导致电动机运行时振动大的原因有根底
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