品质培训教程.pptx
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1、品质培训教程,前言:,随着出货量的加大,客户投诉问题也随之增加,且一直得不到有效整改,为扭转目前此种局面达到全员品质的效果,现我们结合客户投诉及售后经常发生的问题点,对各工序容易出现问题的关键控制点进行分类汇总、统计分析,以供大家参考学习;杜绝此种问题再次发生。,目录:,电芯一致性问题,电池箱加工问题,PACK车间组装问题,主控箱安装问题,包装、运输问题,少发、错发配件问题,1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12,PACK车间组装问题,原因分析:初步分析为供应商加工错误导致,已要求现场售后寄回供应商进行具体分析临时对策:供应商将合格物料提供给售后进行更换,确保车辆恢复正常。2.客
2、户厂内未安装的动力线,售后进行排查确认是否有错误。长期对策:1.供应商在组装线束标签时,参照图纸对线束规格及标签进行确认。供应商在发货前对线束按图纸要求再次进行全检。3.我司来料IQC及发货QA均需参照图纸结构对线束进行检验。,2017年1月6日营销中心反馈珠海思齐客户576V280AH电池组,动力线6-插头来料错误,导致无法安装。,2017年2月9日我司售后与东风特汽质检随机抽查东风特汽537.6V85.5Ah电池中的5组电池,发现其中2组电池箱盖油漆脱壳掉漆、箱盖凹凸不平,异常率达40%(订单号为QCT170109,总订单数量1145,现场到货200组电池),原因分析:经生产现场确认为箱体
3、四个角位在打螺丝时螺丝孔受力下陷变形,导致油漆表面拉裂脱落。临时对策:1、未出货成品(约630台)和在制品有供应商重新补漆处理。2、客户现场(200台)的由供应商安排售后人员现场补漆处理。长期对策:1、供应商优化焊接方式,缩小焊疤,保证四个角的平整度,增强油漆附着力。2、其它措施正在验证中。,2017年2月10日客户投诉我司发发货的19芯外部通讯转接线在安装的过程中发现针脚有外露情况,不防水存在漏电短路的隐患。,原因分析:供应商未对针脚位置做有效防护,无法满足我司图纸中要求的IP67防护等级。临时对策:客户现场的由供应商现场返工处理。长期对策:后续此类转接线插座可由供应商更改转接线面板螺母的尾
4、部方式,采取尾部对接后波纹管直接插入到连接器尾部中,使产品整体防水效果达到 IP67以上。,2017年2月14日(537.6V85.5Ah)在测试时出现如下问题:1.充、放电容量和能量(低于97%)不达标;2.电池工作温度过高(61);,原因分析:1、容量问题:客户处测试标准和我司存在差异。2、客户处连续做循环导致电池组温升过高。临时对策:1、我司产品部重新制定测试标准。2、客户处未装车电池由十堰分厂进行返测。长期对策:统一和客户的测试标注和判定标准。,2017年1月1日山西临汾车辆537.6V280AH,监控报温度报警,售后用APP查看发现车辆晋L0183X第6箱电池温度在30度到58度跳动
5、;立刻赶到现场查看:第6箱电池箱发热,打开电池箱发现负极动力线螺丝未锁紧,内部螺丝和连接片烧毁。,原因分析:经查出货记录螺丝漏锁电池组为深圳总部,15年10月22日出货,订单号QCT150924 191组;负极插件接线柱螺丝未锁紧导致过流烧黑,高温产生的热量造成箱体鼓胀变形。临时对策:现场售后已用备用电池箱进行更换,确保车辆恢复正常。长期对策:1.后续新结构电池箱正负极接插件导入高温互锁功能。2.电池箱接插件螺丝在锁付后由品质IPQC对螺丝锁付扭力进行抽检并记录。3.组装在下线前生产品质对螺丝锁付状况进行全检,并对螺丝进行划线标识。,订单号QCT161105 1月12日上午接到桐城售后反馈,皖
6、H14500在运营行驶过程中主控箱内保险丝熔断。,原因分析:1、对不良品进行分析,发现中贝700V600A保险锁附时未使用弹片;2、保险锁附处未使用弹片,没有弹片的防松保护作用,在车辆运行过程中,振动颠簸,导致锁附处松动,过高压时拉弧烧毁;3、经与生产谌斌工核实,保险锁附时,由于生产员工疏忽,忘记安装弹片,导致不良。临时对策:由售后对不良品进行更换,恢复车辆运营。长期对策:1、加强员工操作培训,同时建立严格的奖惩制度,将不良操作消除在源头;2、后续保险锁附处的螺丝,全部使用组合螺丝。,1.2017年1月8日下午,售后反馈在收到监控室通知,晋M0604X车辆报绝缘故障,高温故障时,发现电池箱发内
7、部已经出现短路烧黑的现象,加热带、PCB板、电压采集板、环氧板、线束等配件烧坏。2.2.2017年1月12日,售后在山西省运城市闻喜县公交公司排查车辆时,发现晋M0074X车辆单体低压,现场进行更换该串低压电池时发现电池组内部短路,第87串低压电池漏液短路,第87串与第86串连接PCB板严重烧损。,原因分析:1.PCB漏电导致电池短路。2.电芯漏液导致电池故障。临时对策:售后已临时调配物料将电池复原。该批次为车辆调试时已要求作PCB漏电排查及更换的车辆。长期对策:1、产品研究院修订测试绝缘的标准,将24V接地后再测试绝缘。2、PIE配合制作测试治具,并将测试绝缘SOP进行升级受控;3、采购部开
8、发新的PCB板供应商,避免PCB出现异常后无料可用。,1.湖北十堰东风超龙(538V280AH)出厂日期:2016年5月,7台车现场处理车辆行驶中掉高压、排查电池组温差大问题时多次发现电池模组软连接与保险丝固定螺丝松动烧伤,高压冲击造成保险熔断,软连接烧伤,存在严重安全隐患.,原因分析:通过现场提供的图片来看,螺丝松动的原因是现有螺丝没有防松弹垫,车辆在运行过程中长期震动,从而导致螺丝松动出现烧蚀。临时对策:由现场售后人员对没有弹垫的螺丝进行更换处理。长期对策:全部统一使用自带弹垫的同规格螺丝进行锁付。,问题:2017年3月28日,接售后反馈,恒天新楚风(537.6V57Ah)客户在对我司出货
9、的200套电池组进行抽检时,发现如下问题:问题一:检验84套电池组,发现16套电池组上泄压阀松动,未扭紧(客户使用手可以扭动泄压阀);问题二:上述84 套电池组中,3个电池组上接插件绝缘盖缺失;问题三:客户随机抽检我司出货的2套电池组,发现电池组内温感探头松动、温感互锁线未固定。,原因分析:1、温感探头脱落:(1)查阅近期产线此批出货电池厂内返修记录,发现客户抽检的2套电池组(W-128-1、W-545-1),分别在六部以及返修大棚进行过返修。(2)电池返修后,返修人员未按作业指导书操作,温感探头未打满胶导致。(3)在返修时返修工作量大,IPQC检验人员不充足工作疏忽未能检出不良,导致不良流出
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