铁路局工务段养路机械QC小组铁路工务捣固车卸镐器的研制成果汇报书.docx
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1、铁路工务捣固车卸镐器的研制大型养路机械QC小组2017.3铁路工务捣固车卸镐器的研制XX综合维修车间担负着全段1168km线路、1065道岔的维修作业任务。车间共配备6台连续式捣固车和2台道岔捣固车。图为线路捣固车图为道岔捣固车车辆通过对线路、道岔的轨枕下的道祚进行捣固、夹实,修正线路的水平、高低、正矢,进而改善线路、道岔质量,确保线路安全。QC小组概况表小组名称:大型养路机械QC小组成立时间:2015年9月注册号:活动时间:2016年8月-2017年1月课题类型:创新型课题名称:铁路工务捣固车卸镐器的研制活动次数:每月2次,共10次。TQM教育情况:全员48小时小组成员简介序号姓名性别年龄学
2、历职称组内职务1男47大专主任组长2男49本科书记组员3男31本科助工组员4男36大专班长组员5男37大专技师组员6男28本科助工组员7男31大专技术员组员8男38大专班长组员9男27研究生助工组员10男24本科助工组员一、选择课题(一)提出问题捣固车在依靠捣固装置的捣镐对道祚进行捣固、夹实,来确保起道、拨道后线路的稳定性,由于长时间作业,捣镐镐掌会除因正常磨耗需进行更换时,还会因发生折断,需进行更换。图为捣固装置图中右镐为断掌捣锚小组成员发现正常磨耗需进行更换捣镐,更换作业比较顺利,而捣镐镐掌发生折断需进行更换就比较费时费力了。(-)更换捣镐现状1.为了充分掌握正常磨耗和发生折断需更换捣镐的
3、具体用时情况,小组成员换镐程序进行了现场调查,并绘制了流程图如下图所示:换镐流程图1.工机具准备一A2.松开固定螺栓一A3.移除旧镐5.复紧固定螺栓4.安装新镐且小组发现正常磨耗和发生折断需更换捣镐的流程是一致的。2 .为了准确掌握正常更换捣镐与更换捣镐时在哪个环节出现问题,根据以上5个步骤,小组成员先对捣固车8月份的正常换镐用时进行了统计,如下表所示:捣固车8月份正常换镐用时统计表序号日期换错原因步IU用时(min)步聚2用时(IBin)步豪3用时(nin)步IU用时(min)步骤5用时(nin)总用时(min)18.1磨耗到限0.71.60.60.61.75.228.10磨耗到限0.81.
4、70.50.61.75.338.11磨耗到限0.71.60.40.61.85.148.19磨耗到限0.71.60.60.51.85.258.24磨耗到限0.81.80.70.61.75.668.25磨耗到限0.71.70.50.51.75.178.31磨耗到限0.81.70.80.61.85.7平均用时0.741.670.590.571.745.31制表人:XX制表日期:2016年9月1日根据正常换镐用时统计表的平均用时,做出饼分图,如下图所示:正常换镐平均用时饼分图制表人:XX从图中可以看出,步骤5:复紧固定螺栓用时最长,为1.74mino3 .那么发生断掌时,更换的用时情况如何呢?为掌握更
5、换断掌捣镐用时,小组对8月份的更换断掌捣镐用时进行了统计,如下表所示:捣固车8月份更换断掌捣镐用时统计表序号日期换链原因步豪1用时(IBin)步豪2用时(dn)步骤3用时(nin)步豪4用时(IiIin)步聚5用时(Inin)总用时(min)18.2断掌0.81.7490.61.753.828.8断掌0.81.7530.61.857.938.13断掌0.71.6480.61.852.748.20断掌0.81.7560.61.860.958.27断掌0.71.8510.61.755.8平均用时0.761.751.40.61.7656.22制表人:XX制表日期:2016年9月1日根据统计表平均用时
6、,小组成员做出了饼分图和排列图与正常换镐进行比较。捣固车8月份更换断掌捣镐平均用时饼分图步骤1步骤2 步骤3 步骤4制表人:XX制表日期:2016年9月1日 步骤5捣固车8月份更换断掌捣镐平均用时排列图N=56.22累计频次()制表人:XX制表日期:2016年9月1日从饼分图中可以看出,在更换断掌捣镐用时中,步骤3:移除旧镐,用时最长,平均用时51.4min,与正常更换步骤3用时0.59min相比,高出太多。在更换断掌捣镐平均用时排列图中可以看出,步骤3:移除旧镐占总用时的91.43%,是存在的主要问题。(三)确定课题小组现场调查发现,更换断掌捣镐作业时因要取出断掌,且受现场作业条件限制,在取
7、出捣镐断掌时,无良好的受力点,拆卸较为困难,从而造成用时长。图为拆卸下的断掌捣镐从图中可以看到,为了在断掌捣镐上创造受力点,班组专门请焊工,在镐掌断裂处焊接了两条螺栓,来形成受力点,用时较长,通过敲击焊点处的螺栓,将捣镐从捣固装置上移除,从焊接点螺栓的形变看,拆卸时,承受了较大的冲击力。为了减少移除断掌捣镐的时间,现场迫切需要研制一种配套工装来解决捣镐移除难的问题,来避免因镐掌损坏带来拆卸的不便,因此,我们将课题确定为:铁路工务捣固车卸镐器的研制(四)推进计划表为保证小组活动的有效性和计划性,充分发挥小组成员的创造性,我们用甘特图制定了详细的活动计划。小组活动计划甘特图项目项目2016年201
8、7年负责人8月9月10月11月12月1月选择课题P-设定目标A提出各种方案并确定最佳方案-制定对策表实施对策DA确认效果C标准化A总结及今后打算-1、活动目标:我们将活动目标确定为:更换断掌捣镐移除捣镐环节由活动前平均用时51.4in,降低到活动后3min以内。活动目标柱状图制表人:XX制表日期:2016年9月2日三、提出方案并确定最佳方案(-)提出方案小组召开会议,集思广益,充分发挥成员的生产实践经验,提出了一下三种解决方案:采购现成专用工具哈佛结构卸镐器-锤击去除法哈佛结构卸镐器-顶丝顶除法(二)方案可行性分析根据现场对捣镐的安装情况考察,通过工具,找到良好受力点,小组认为,通过上述三个方
9、案,能够解决更换掉块、断掌捣镐时间过长的问题。(三)对三个可行性方案进行逐一试验1.采购现成专用工具小组成员通过互联网进行查找捣镐拆卸工具,并没有专用工具应对拆卸捣固车捣镐。M界定日M交第*RttWSoo1.VVrIwgIIwtWPMg1.ffiwIwr7:艮,(话.一:x1.IbcIWIvXRH2ibA和缺森相美专利finwnxMbwbkz:ttWTCT5M演多2开HHT审IW2:IrUE.1AImWFMh1UN:.工fi?XicHixv:f例,.八:.*:*:.MfiWCiW.WMttJtIXiStrtR21.H.词H谓更多使E-b机陀MM,九uwr-*廿中3*D号、幺开公缶另宣1球。不用
10、加H,4”CN-.idxer.可入不利州mrhid:mw.CMF1.?tom.可收尔M向、运月日,(命80八2002加0788.tottaft、km.MMiin专利检索及分析结论:该方案不可行。2 .哈佛结构卸镐器.锤击去除法。小组成员结合捣镐与捣固装置结合处的结构特点,利用两块钢块抱死捣镐,使用锤子敲击钢块,达到卸掉废镐的目的。经过理论论证后,小组成员做出卸镐器,并进行了现场验证。试验验证日期:2016.9.11地点:XX西站料库检查人:阴峥试验分析测试拆卸捣镐特点验证效果1 .材料选择:使用32mm厚碳钢钢板作为母材2 .使用M22螺栓作为两块钢板的连接零件。3 .现场试验:由人负责松开捣
11、镐固定螺栓,上紧卸镉器,用锤子敲击卸除捣镐。序号车号用时(min)平均用时(min)1 .安装方便2 .平均用时能够控制在2.3Inirb达到了预期目的存在问题:1 .锤击力量过大,会造成两块钢块毛边,容易刮伤手指。2 .抱紧螺栓变形。1 .作业用时满足要求,安装方便。2 .容易损伤钢块、抱紧螺栓变形1065682.32.32065682.43065682.23 .哈佛结构卸镐器.顶丝顶除法。小组成员通过在钢板上钻孔,使顶丝顶住捣固装置的框架,卸除废镐,经过理论论证后,小组成员做出卸镐器,并进行现场验证。试验验证日期:2016.9.11地点:XX西站料库检查人:阴峥试验分析测试拆卸捣铺特点验证
12、效果1 .材料选择:使用32mm厚碳钢钢板作为母材2 .使用M22螺栓作为两块钢板的连接零件。3 .现场试验:由人负责松开捣镐固定螺栓,上紧卸镉器,用螺栓顶丝顶除捣镐。序号车号用时(min)平均用时(min)1 .安装方便2 .平均用时能够控制在2.7min,达到了预期目的存在问题:1.顶丝容易伤丝1 .作业用时满足要求,安装方便。2 .顶丝容易伤丝,需对顶丝端部进行打磨处理。1065682.62.72065682.73065682.8(四)确定最佳方案根据以上分析、试验、对比,小组成员确定哈佛结构卸镐器顶丝顶除法为最佳方案。我们对研制卸镐器的工作程序进行了初步分析如下:(顶丝去除法)哈佛结构
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