江苏滨海液化天然气LNG项目一般变动环境影响分析.docx
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1、江苏滨海液化天然气(LNG)项目般变动环境影响分析中海油江苏天然气有限责任公司二O二三年七月1变动情况1Ll环保手续落实情况11.2 主要变动情况11.3 重大变动判定92评价要素172.1 环评评价等级变化分析172.2 评价范围变化分析192.3 环评评价标准变化分析193环境影响分析说明213.1 产污环节变化及污染物达标排放分析213.2 环境要素影响结论变动分析243.4 总平面布置变化影响分析264结论284.1 主要变动情况284.2 变动判定结论301变动情况1.1 环保手续落实情况江苏滨海液化天然气(LNG)项目位于江苏省东北缘盐城港滨海港区,东濒黄海,南距盐城80km,北距
2、连云港90km。江苏滨海液化天然气(LNG)项目环境影响报告书于2016年11月2日取得了原江苏省环保厅的批复文件(苏环审2016113号),批复项目总规模300万吨/年,总投资约为719011万元,由码头工程(涉海工程)和接收站工程(陆域工程)两部分组成,其中接收站工程建设4座16万方的大型全容罐以相应的LNG回收、输送、气化及公用配套设施等。根据国家发改委关于天然气储备等新政策要求,中海油江苏天然气有限责任公司对储罐规模进行调整,由原环评批复接收站规模为4座16万方储罐变更为4座22万方,LNG项目总规模300万吨/年不变,并于2018年8月21日取得了国家发展和改革委员会对项目的核准文件
3、(发改能源20181205号);同时,委托第三方技术单位对变更后的接收站工程重新进行了环境影响评价,并取得了原滨海县环保局的批复文件(滨环管201860号)。验收监测报告编制过程中发现,实际建设内容在总平面布置、设备选型、污染防治措施等方面与原环评报告存在部分不一致,对照关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知(环办201552号)、污染影响类建设项目重大变动清单(试行)(环办环评函2020688号),明确其不属于重大变动范畴,故按照省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知(苏环办2021122号)要求,编制一般变动环境影响分析。1.2 主要变动情况1.2.1 用
4、海面积调整原环评中拟申请用海总面积272.4143公顷,实际建设过程中建设单位申请了268.6374公顷海域使用面积,用海面积相比环评阶段有所减少(减少了3.7769公顷),对海洋生态环境影响范围有所减小,且已取得了自然资源部办公厅关于江苏滨海液化天然气(LNG)项目用海变更的函(自然资办函20229号)。1.2.2 港池及航道疏浚量及作业方式调整原2016年上报批复的环评报告中港池及航道疏浚工程量为1715万?(包含施工区回淤110万n),此疏浚工程量为前期工可阶段水下测量图进行的工程量测算得出。2019年施工图设计时重新对港池及航道施工区进行了水下测量,根据疏浚项目水深检测图分析得出,港池
5、及航道疏浚工程量总计1977万m3,相比2016年环评阶段增加了262万n?(主要为回淤导致),因此导致了港池及航道疏浚工程量变更。原环评阶段疏浚施工作业船型为绞吸船,施工过程中发现绞吸船施工区渔网、水下障碍物较多,绞吸船舶排泥管输入距离长,堵管、漏管风险大;疏浚范围内大部分疏浚土质为9级粉土,土质较硬,挖掘施工难度大;且工程疏浚总量大、施工强度高、工期紧、回淤大、外部干扰大。为加快疏浚工程建设进度,保障疏浚工程建设质量,施工期选用挖掘能力强的电驱绞刀挖泥船,采用国内先进的、信息化程度高的绞吸船和耙吸船联合施工,主要包括舱容量6500方、3500方绞吸船和舱容量6500方、IOoOo方耙吸船,
6、船舶均有相应环保证书。1.2.2.1 主体工程平面布置调整1.2.2.2 1.NG码头各墩台及栈桥根据优化后的设计,LNG码头各墩台为对称布置,中部为工作平台,工作平台尺寸由60m50m变更为52m51mo1.222工作船(重大件)码头根据施工图阶段的地形扫测图进行的设计优化调整,工作船(重大件)码头前沿设计底标高由-6.6m变更为-6.8m,连接码头西端和防潮大堤的栈桥由165m变更为135m。1.2.2.3 防波堤防波堤长度由251Im变更为2510m,布置于LNG码头东侧,堤头布置在约-8m等深线位置,口门宽由65Om变更为700m,堤顶高程为4.0m。1.2.2.4 取排水由于设计方案
7、调整,取水头位置发生变更,距防潮堤距离由18Om变更为315m,冷排水排水管管径由DN2200变更为DN2600。1.2.2.5 火炬平台由于设计方案调整,火炬平台位置由防波堤调整至近岸处,新增火炬平台用海面积0.6006公顷,具体变动原因如下:初步设计阶段根据工艺设计调整需要,火炬平台尺寸调整为30x30m,通过管线栈桥与陆域连接。另外,根据工艺管线安全生产需要,新增火炬补偿器平台一座,平面尺寸为24mxl5m,基础均采用灌注桩。如果按照工可阶段火炬平台位置进行平面布置,新增火炬补偿器平台与调整后的排水管涵之间净距约IOmo根据设计需要,排水管线需要先于防波堤和火炬平台进行施工,待防波堤建成
8、后统一考虑防护措施,由于排水管与新增补偿器平台距离仅IOm,桩基施工必然对埋设管线的结构造成破坏,排水管线结构将产生重大安全隐患。为保证火炬平台和排水口工程的顺利实施,经与接收站总体设计院沟通,将火炬平台位置向北侧平移约90m,火炬平台向北侧平移后与排水管涵净距大于30m,相临结构互相无影响。同时与火炬位于防波堤的原方案相比,将火炬调整至防波堤北侧90m处,火炬平台在平面布置上与陆域火炬分液罐很好地衔接。此外,火炬辐射热影响范围约90m半径,原方案火炬布置于南侧防波堤上,火炬辐射热影响范围超出了项目用海范围,超出防波堤用海范围约40m。如火炬布置在防波堤上,会对防波堤外造成火雨或辐射热影响。考
9、虑到防波堤南侧海域的其他用海和开发需求,将火炬平台平移,火炬辐射的影响范围均在本项目防波堤形成的港池范围之内。1.2.2.6 接收站工程实际建设过程中陆域接收站工程选址与环评一致,厂前区由2510011?变为29459.7n相比有所增加,道路、管架、绿化及其它由i20087.1n变为112486.3m2,首站区由13980?变为3241.111总面积由159167.1n变更为145187.1m2,厂区内部总平面布置与环评阶段相比发生了微调,具体变动情况如下:BOG处理系统由预留罐区用地南侧向东移至已建罐区南侧;SCV系统由预留罐区用地南侧向东移至BOG处理系统南侧,布局由南北布局改变为东西布局
10、;ORV气化器向南侧偏移,移至SCV系统西侧;高压泵、再冷却器向西北侧偏移,移至预留罐区用地南侧、SCV系统北侧。另外,办公楼、控制室、维修车间、空压/氮气站、库房、门卫等公辅工程占地面积在厂址内发生了微调,对应的设备也发生了相应调整,具体见表1.2-1。表1.21本项目工程接收站变动一览表序号涉变动内容变动情况1工艺部分LNG卸料臂由3x4400(Max.6600)nh变更为4x4400n?/h2码头LNG排液罐由25m3变为1x45m33火炬速率由240t/h变为202.12t/h4燃料气电加热器由27200NmVh变为2x8350NmVh及1x240Nm3Zh5气体计量成套包由(2+1)
11、x45(M)OoNm3/h变为(2+1)687000(max)Nm3Zh1公用工程仪表空气及工厂空气系统由(1+1)x800Nm3/h变为(2+1)1500Nm3Zh2仪表空气由550Nm3Zh变为900Nm3Zh3工厂空气由250Nm3h变为2OONm3h4PSA制氮由(1+1)x150Nm3Zh变为l350Nm3Zh5液氮成套包(液氮外购)1x700Nm3/h变更为(1+1)2200Nm3Zh66.3kV事故发电机由1200kW变为2000kW7用电负荷由22821.6kW变为21320kW8海水消防系统由2900m3h变为2800m3h9淡水消防测试泵由720m3h变为810m3h1辅助
12、工程由值班办公楼1250?行政办公楼2000.01m2合建为综合服务楼,建筑面积:22210.3m22中心控制室由2000n?变更为2155.32m23维修车间由1727m2变为2293.22m24空压/氮气站由560m2变为304.42m25新增EGD加药间77.44m26新增罐区仪表间329.22m27安检区门卫由300变更为41.75m28新增槽车区1#门卫207.155m29新增槽车区2#门卫109.28m210新增3#门卫26.50m211新增口岸及监检办公室61.6m212BOG低压机厂房由986m2变为671.46m213BOG高压机厂房由986m2变为673.14m214装车控
13、制室357m2变为419.83m215装车棚由3806m2变为2784.8m216综合仓库6421m2变为2679m217新增电瓶车库351.4?18新增分析化验室285.39m219新增临时库房由49.6?变为198.25m220新增废料暂存间14536m221新增工艺变电站1975.46?22新增海水变电站1503.34m223柴油发电机房由225mz变为136.84m224污水处理装置由整体316n变为含油污水处理站48.88(一套lm3h的含油污水处理装置)+生活污水处理站59.28n?(一套5m3h的一体化生活污水处理装置)25储罐区集液池由2x550n变为2x234m326槽车区集
14、液池由147变为144m31平面布置厂前区由25100n?变为29459.7m22道路、管架、绿化及其它由120087.1变为112486.3m23首站区由13980?变为3241.1m21.2.3环保工程调整1.23.1火炬系统江苏滨海液化天然气(LNG)项目中后方陆域接收站工程配套建设了一套火炬放空系统,用于处理蒸发气总管超压排放的气体,以及当下游长输管需检修时,管道中残留的高压气体。环评阶段设计火炬处理能力为85th,在设计时考虑接收站极端工况下产生的最大蒸发气量,排放高度为70m,内径1.2m。由于火炬放空系统为涉海工程,因此纳入本次涉海工程环保设施验收范围。火炬放空系统在江苏滨海液化
15、天然气(LNG)项目环境影响报告书(苏环审2016113)火炬高度140m,内径L3m,设计处理能力120th;随后在中海油江苏滨海液化天然气(LNG)一期扩建工程接收站环境影响报告表(盐环表复202122022)进行了变更说明,火炬高度调整为113m,内径Lom,设计处理能力202tho实际建设阶段火炬放空系统与盐环表复202122022中批复内容一致。1.1.1.1 水处理系统海水处理系统由原环评阶段的加氯工艺更改为环保EGD杀生缓蚀剂,产品成分99%取自天然产物,快速且完全的生物分解。根据浙江工业大学对浙江浙能绍兴滨海热电厂杀生缓蚀剂研究表明,EGD药品投加量为5mgL时,CoD浓度增力
16、U量为0530.71mgL,氨氮浓度增加量为0.010.15mgL0工程EGD药品投加量约为6-8mgL,ORV冷排水属于含污染物极少的清净下水。根据相关文献调研,新型杀生缓蚀剂EGD属于无毒无害的高效绿色环保型杀生产品,可在短时间内实现半降解或全降解;不同于传统杀生剂的毒杀原理,是通过物理成膜原理实现管路保护及海生物杀生。此种新型杀生缓蚀剂既避免了传统杀生的抗药性问题,可实现高效杀生,同时因其成分绿色温和,也避免了对设备腐蚀的副作用,具有环境友好性。从性能、环境和经济型角度看,EGD杀生剂系统相较海水电解制氯系统具有明显的优势性。1.2.3.3 取排水系统取排水工程配置的3台海水泵由原环评的
17、单台能力7800m3h变更为海水泵P-IIOIA/B单台设计能力为81Oom3h(1用1备)和P-IlolC设计能力为16200m3h,总取水量由23400nh增大为24300h,排水量与取水量一致,且冷排水温降控制由4以内调整为5以内,在ORV海水出口处设有温度实时监测,该部分变化内容已纳入一期扩建工程环评进行重新评价。根据数模对变更后的冷排水排放对海域温度场的影响进行计算分析:无论大小潮对附近海域温降超过的最大包络面积均小于Ikm2,影响范围是非常小的。取排水系统一期已安装3套工艺海水泵及过滤设施,含闸门、拦污栅、清污机、旋转滤网等;取水头设置了格栅进水窗,取水速度约0.3ms,且水平进水
18、,较小的进水速度以及水平方向的流态可以较好的降低浮游生物的聚集,同时本项目在取水头附近专门设置了加药管道,通过连续加药和冲击加药相结合,可以有效杀死取水头及后续管道的海生物幼虫和泡子。以上措施可有效保护取水头部,防止海生物的富集,因此无需再设置空气泡发生器。另外,取排水系统预留4套设备安装位置,一期取水口及吸水池已考虑了一期扩建后的总用水规模一次建成,取排水管径统筹考虑了一期扩建项目建成后的总取排水量(取水管2根DN2800,排水管2根DN2600)。环评阶段本项目配置4(3用1备)台能力为189th的开架式气化器(ORV)用于正常工况下外输,同时因江苏滨海港区冬季水温较低(冬季5C以下约有2
19、0天)配备2台189th的浸没燃烧式气化器(SCV)作为备用,并配套设置2根内径2.5m、高度32m的排气筒。实际建设过程中配置的SCV数量和规模均与环评一致,排气筒高度由原32m提升为33m,内径由原2.5m减小为2.0m。1.2.3.5 厂区污水处理系统环评阶段,接收站地面冲洗、设备维修等含油污水先经过“隔油+过滤”处理,设有一套处理能力为lnh的含油污水处理装置,采用以“聚结除油+过滤”为主体工艺的含油污水处理一体化装置,工艺流程简述如下:含油污水在调节池均质均量后,经泵提升至油水分离装置进行除油后进入活性炭过滤器进行去除有机物,送至一体化生活污水集中处理装置进一步处理,可用作厂内绿化用
20、水,不外排。接收站生活污水采用以生物膜法为基础的生物接触氧化工艺,在站内设置一套处理能力为5m3h一体化生活污水集中处理装置,污水经初沉、三级接触氧化、沉淀和消毒处理后,BOD5排放浓度小于20mgL,满足城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002)城市绿化用水要求,可用作厂内绿化用水,不外排。实际建设过程中,厂区设置了1套含油污水处理系统和1套生活污水处理系统,设计处理规模分别为lPh和5m3h,与环评一致;设计处理工艺相比环评阶段发生了微调,实际如下:含油污水处理系统采用“调节池均质均量+油水分离器(聚结除油)+核桃壳过滤”组合工艺,含油污水自流至含油污水调节池均质均量后
21、,经泵提升至油水分离装置进行除油;油水分离装置设有聚结填料,能实现油珠和水的有效分离,油水分离后的废水经核桃壳过滤器进一步处理,产水中石油浓度降至5mgL以下后排至生活污水处理系统进一步处理。生活污水处理系统采用“调节池均质均量+一体化生活污水处理装置(初沉+缺氧+三级生物接触氧化+二沉)+瓷砂过滤器+杀菌消毒”组合工艺;B0D5排放浓度小于Iomg/L,满足城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2020)城市绿化用水要求,可用作厂内绿化用水,不外排。综上,实际建设过程中厂区内生产和生活废水分别经预处理后均能够满足城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2020)城市
22、绿化用水要求,可用作厂内绿化用水,均不外排,废水处置去向与环评一致。1.2.3.6 危废暂存场所环评阶段本项目拟建危废暂存间一座,面积约135?,实际建设过程中危废暂存间占地面积进行了调整扩大,设置了一座159.53n?的废料暂存间作为危废暂存库,按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001及其2013年修改单)对废料暂存间进行防渗处理,废料暂存间满足防风、防雨、防渗、防晒要求;污水池、水封井、集液池等按照石油化工工程防渗技术规范(GB/T50934-2013)进行设计。1.2.3.7 环境风险防范措施环评阶段本项目LNG储罐区拟建设2座550m3的集液池,实际建设过程中,LNG储罐
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