主变冷却器全停跳闸事故分析及改进措施.docx
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1、主变冷却器全停跳闸事故分析及改进措施某站为标准50OkV变电站,事故前500kV、22OkV所有设备按标准运行方式正常运行。其中:第四串2号主变5042断路器、2号主变压器5043断路器运行。2号主变压器202断路器运行在22OkV11母,302断路器运行于35kVII母;35kV为分段运行。某站现投运1号、2号两台主变压器,均为单相自耦有载调压强迫油循环风冷变压器,额定总容量为2000MVA,三侧电压等级分别为:高压侧500kV、中压侧220kV、低压侧35kV。1号、2号主变冷却器均分别有一个总控箱及三个分相控制箱,总控箱内有分别来自两段站用电的交流电源以及直流电源,两段交流电源经备自投装
2、置切换以后由三个开关分别输出到A、B、C相分相控制箱。分相控制箱控制着该相主变四组冷却器的运行方式,每组冷却器包括2个风扇和1个油泵。备自投工作逻辑为:正常情况由主供电源供电,当主供电源掉电后,自动切换到备用电源供电,当主供电源恢复时自动切回主供电源供电。二、事故现象及过程(一)事故现象2012年09月20日02时45分,500kV某变电站2号主变1号保护装置冷控失电A相动作,2号主变三侧断路器跳闸。(二)事故过程:2012年09月20口01时45分,监控系统发出报文信号“2号主变非电量保护RCS974冷控失电A相”。2012年09月20日02时45分监控系统发出跳闸事故音响,2号主变冷却器全
3、停非电量保护延时动作,2号主变三侧断路器跳闸,站用变备自投动作。(三)现场检查:2号主变三侧开关确在分闸位置,2号主变回路无异常。保护室:2号主变1号保护屏RCS-974FG非电量辅助保护装置非电量延时跳闸灯亮,冷却器全停延时跳闸信号灯亮,装置报文:02时45分08秒冷控失电。三、事故原因分析跳闸事件发生后,经现场检查及查阅故障录波、保护报文、修试记录等相关资料,对本次异常跳闸原因分析如下:(一)、保护动作分析Ol时45分,2号主变冷却器全停保护动作发信“A相冷却器全停非电量保护延时动作”;直至02时45分主变冷却器全停保护动作跳开三侧断路器。(二)、冷却器全停延时跳闸回路检查现场检查冷却器全
4、停延时跳闸回路由:2号主变非电量保护引出正电108-*KMMl-KMM2126-2号主变非电量保护装置A相冷却器全停延时跳闸回路。如下图1所示:主变油温接点经现场摇测绝缘,冷却器控制回路接线绝缘合格。排除了因绝缘降低引起A相冷却器全停保护动作接点误开入非电量保护装置,从而导致2号主变冷却器全停延时跳闸的可能。(三)、冷却器控制回路检查经仔细查询相关修试记录:在事故发生前,此2号主变曾发生A相冷却器控制箱内II段电源接触器KMM2损坏,检修人员应急利用一只线圈电压为AC380V的接触器进行更换,因此对KMM2接触器线圈回路进行了改动,改动后两路电源经反复切换试验,工作正常。现场实际冷却器控制回路
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