实施碱激发钢渣加气混凝土实验方案.docx
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1、1、实施碱激发钢渣加气混凝土实验方案(1)本周做了两组碱激发钢渣加气混凝土的实验,对前几周的报告中的方案进行了修正,采用了如下方案:A、钢渣725g,水280g,铝粉0.725g,NaOH58.3g(NaOH样品的纯度为96%)B、钢渣UOOg,水400g,铝粉l.lg,NaOH88g,(NaOH样品的纯度为96%),石膏63.5g首先将钢渔样品用试验磨粉磨30分钟,然后放入烘箱烘烤十余小时,然后取钢渣样品25g用水泥负压筛筛选(筛孔孔径80微米),测得其残余物为5.8g,且颜色为未粉磨前的黑色,颗粒较大。试验过程:称取样品f将水加入钢渣粉中搅拌一将NaoH加入继续搅拌一加入铝粉继续搅拌一静停
2、养护(普通加气混凝土生产流程的必要步骤,目的是在蒸压养护前,且此时砌块尚未凝结硬化,让铝粉与浆体充分反应以产生较多的小气孔)T蒸养(2)通过第一组试验,发现了几个现象:A、经历了三个放热过程:NaOH溶解于水中放热、钢渣的水化反应放热、铝粉和NaOH反应放热,过程温度较高。B、NaoH加入浆体后水化反应剧烈,迅速,铝粉加入后反应过快&反应太快,浆体很快凝结硬化D、在静停阶段,正常加气混凝土砌块的时间为两个小时,且两小时后试块仍然较软,而碱激发加气混凝土经过很短时间(40分钟)其早已停止发气(即铝的反应已停止),具有较高强度,属于快硬早强的混凝土,且其表面非常光滑,没有可见裂纹。(静停房中温度非
3、常高,有利于反应,也有利于强度的迅速形成)而第二组试验是对第一组的改良,希望通过加入石膏,起到缓凝剂的作用,让反应速度变慢,以有利于操作。通过试验发现几乎没有效果。(3)通过实验现象的分析,希望能够改善以下几个问题:反应速度过快且剧烈、浆体过稠(密度过大流动性差)、发气过快可能也不够完全。(4)改善措施:我觉得尝试先从以下几个方面进行改进:A、反应材料的加入顺序不合理,可以将NaOH先溶于水,冷去片刻,一方面降低温度,另一方面使反应更充分B、寻找恰当的缓凝剂,使反应速度减慢,通过实验证明,普通加气混凝土的缓凝材料(石育)对碱激发加气混凝土的缓凝效果很小,也验证了相关文献“普通硅酸盐水泥、混凝土
4、中的外加剂大多对碱激发水泥和混凝土的效果很小或者根本就没有效果”的结论。C、增加用水量,适当减少NaoH用量,本次试验的用水量过小,需大幅度增加(普通加气混凝上其水料比为54%左右),而本试验仅为0.4左右,做出来的更像普通混凝上,密度也过大D、对于之前文献中提到的钢渣的安定性问题,我想在下次的实验中加入适量的粉煤灰,将其应用于碱激发钢渣水泥以及混凝上中,可以改善安定性问题,但也带来强度的降低,通过之前阅读有关文献得知对比普通硅酸盐水泥,掺粉煤灰的碱激发钢渔水泥的28天强度、干缩性和抗腐蚀性都更优。2、阅读碱激发矿渣粉煤灰水泥及混凝土研究通过查找有关资料得知福建省拥有相当丰富的高炉矿渣资源:福
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