29.提高钻孔灌注桩一次验收合格率QC成果.docx
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1、提高钻孔灌注桩一次验收合格率*QC小组1.小组概况表1-1小组成员明细表小组成员性别职务/职位分工QC教育时间(h)*男总经理组长/组织总协调125*男企业技术中心经理副组长/组织协调120*男工艺质量部经理副组长/组织协调110*男一车间生产部经理成员/生产协调100*男综合部主任成员/综合事物协调95*男项目经理成员/项目协调90*男项目总工成员/技术协调85*男资料员小组QC过程记录整理80*男科技质量部副经理成员/技术指导80制表人:*审核人:*制表日期:2022.03.31小组骨干成员在中施企协慕课平台上进行了新准则学习,并参加了中国施工企业管理协会在厦门举办的中级推进培训班,以下是
2、我们指导者证书与学习记录。图IT课题指导者初级证书图1-2课题指导者中级证书表1-2课题概况表小组名称*集团有限公司渔皇路桥QC小组课题名称提高钻孔灌注桩一次验收合格率课题类型问题解决型成立时间2021年12月28日QC小组注册号SDJDJS-JN-2021-12QC课题注册号SDJDJS-JN-ZNZAQ-2021-12小组人数9人活动时间2022年01月01日-2022年03月31日培训学习平均3次/月学习课时人均98学时制表人:*审核人:*制表日期:2022-03-31*集团有限公司*QC小组成立于2021年12月28日,共活动18次,QC教育144人次。2.活动计划实际持续时间计划持续
3、时间图2-1活动实施进度横道图制图人:*审核人:*制表日期:2022. 03. 31表27QC小组活动出勤统计表制表人:*审核人:*制表日期:2022.03.263.选题理由3.1 项目概况*项目,合同范围内包含桥梁三座,桥梁基础均采用钻孔灌注桩承台基础。基桩均为摩擦桩,因桩基所处施工区域集中,地质条件变化不大。基桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺,商品混凝土罐车运送灌注的施工工艺。3. 2课题背景本工程桥梁桩基均采用旋挖钻孔灌注桩施工工艺,旋挖钻孔灌注桩工艺是一种相对成熟的施工工艺,但因其工序多,受现场客观条件制约影响大,对桩基最后的成形质量均有较大的影响,特别是1类桩比例的高低,需要从诸多环
4、节中找出关键因素,才能最终实现目标。4. 3选题理由选择理由一:根据公司对项目下达的年度质量目标,济宁太白湖EPC项目拟创*“市政金杯”奖,实现获奖目标,要求I类桩率不低于95%。选择理由二:针对公司近两年施工已完成的钻孔灌注桩成桩质量完整性指标进行统计分析,统计桩数IoOo根,I类桩896根,11类桩104根,I类桩率为89.6%。I类桩率与创奖要求存在一定差距,需要在本工程中进一步采取质量管控措施,提高I类桩比例。5. 现状调查小组成员统计公司近两年完成桩基1000根,其中II类桩104根,造成桩基缺陷的主要因素有五项分别为:孔底沉渣偏大、缩径、夹泥、离析、裂纹,各因素占比见下表表4-1钻
5、孔灌注桩Il类桩桩身完整性缺陷调查统计表序号影响因素存在问题桩数(根)单因素占比()累计占比()1沉渣偏大8985.5885.582夹泥54.8190.383离析43.8594.234裂纹32.8897.125缩径32.88100.006合计104100100制表人:*审核人:*制表日期:2022.01.16存在问题桩数(粮),计占比(%)图4-1钻孔灌注桩桩身完整性缺陷问题排列图制图人:*审核人:*制图日期:2022.01.16图4-2钻孔灌注桩桩身完整性缺陷问题饼分图制图人:*审核人:*制表日期:2022.01.16从上面排列图及饼分图数据分析显示结果可以看出,桩底沉渣偏大占问题总数的占比
6、达85.58%,是造成I类桩率偏低的重要因素,控制好桩底沉渣厚度是提高I类桩率的关键所在。5.设定目标图57钻孔灌注桩一次合格率质目标提升图制图人:*审核人:*制图日期:2022.01.25考虑方面:根据分公司下达的质量目标,及年度创奖目标,钻孔灌注桩I类桩率不低于95%。参考目前同行I类桩率约在80%-98%,最高合格率达到100%。针对本项目问题症结,可以测算出,如果将桩底沉渣超标100%解决,I类桩率将达到1000-(104-89)/1000=98.5%考虑不确定因素,沉渣问题解决61%则合格率为:1000-(104-89*0.61)】/1000=95%吹毛求疵QC小组成员经过分析、讨论
7、,结合当前的施工水平综合考虑,为保障“市政金杯”创奖成功,最终确定了本次QC小组活动的目标:将钻孔灌注桩I类桩占比比率由原来的89.6%提高到95%-*-Fr-p碑Il.r一一/-=.工NBwBtjr.忘T序号钢筋笼位偏旁mm对钢筋(得序号位偏mr形对差序号n钢筋笼对位偏差mm序号钢筋笼对位偏差mm1102If32043553562()729837940103C)113012151345142C)151016201720182C19202015制表人:*审核人:*制表日期:2022.02.04确认结论:影响因素大,为要因要因确认8钻具底部变形、掉渣确认内容:钻头底部开合板变形或磨损,钻具切削过
8、程或提升过程掉渣确认方法:统计分析、现场调查确认过程:组成员*、*到现场进行调查、统计,抽查20个钻孔的钻头变形情况,磨损情况,调查显示,钻头直径偏差均小于5mm,施工过程中,钻头能够及时修复变形,补焊磨损部分,钻具情况良好,满足施工要求。序号钻头直径偏差mm序号钻头直径偏差mm序号钻头直径偏差mm序号钻头直径偏差mm132532435562728394103113121.5135142151162172182192205制表人:*审核人:*制表日期:2022.02.05确认结论:影响因素小,非要因要因确认9钻头结构导致取土差确认内容:钻头钻齿排布密度,切削角度造成部分渣土不能取出。确认方法:
9、统计分析、现场调查确认过程:组成员*、*到现场进行调查、统计,对现场施工钻头进行实地取土效果调查,试验10次,钻头取土后孔底沉渣量均小于5cm,满足施工要求。确认结论:影响因素小,非要因要因确认10导管悬空高度或高或低确认内容:初灌时导管悬空高度太高,或悬空不足,导致混凝土初灌流速低确认方法:统计分析、现场调查确认过程:组成员*、*到现场进行调查、统计,对现场施工过程调查统计,随机抽取试验20次,导管悬空高度超出30cm-50Cnl范围的有8次,占比40队并且悬空高度超标的桩,孔内沉渣超标率达到70%,导管悬空高度不满足规范要求,对孔底沉渣超标影响大。序号另管悬空高度cm序号另管悬空高度cm序
10、号号管悬空高度cm序号萼悬空高度cm13725936243955563874283394210391136122213571425151716411746183119402054审核人:*制表日期:2022.02.07制图人:*确认结论:影响因素大,为要因要因确认11混凝土塌落度小确认内容:混凝土塌落度确认方法:统计分析、现场调查确认过程:组成员*、*到现场进行调查、统计,对现场施工过程调查统计,随机抽取试验20次,显示19个样本混凝土塌落度值均在18Omm-220Inln之间,仅有次塌落度为230mm,超标幅度不大,能满足施工要求。序号塌落度mm序号塌落度mm序号塌落度mm序号塌落度mm12
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